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石腊氧化制取合成脂肪酸的生产过程中,产生大量的、种类较多的工业废水。据统计(1),每生产一吨皂用酸要产生13~14吨的废水,其中差不多一半的数量是属于皂液分解过程中所产生的芒硝废水。可以看出,芒硝废水的处理在合成脂肪酸的三废治理中占着主导地位。因此,国内外合成脂肪酸生产厂以及研究单位都把它作为主攻方向。目前,至少也已研究了十多种的综合处理芒硝水的方法,然而真正适用的方法却很少。其原因在于芒硝废水中所含的一定数量的有机化合物。例如,皂液用硫酸一次分解所得的 相似文献
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合成脂肪酸生产过程中,干皂液用硫酸酸化后得到的酸性废水,含有10%左右的芒硝。直接从这种废酸水中回收芒硝,蒸发量太大,不经济。根据1973年9月上海芒硝回收试验小组的《从合成脂肪酸生产酸化废水中回收芒硝试验报告》,我厂回收芒硝工程的设计采用中性水套用的工艺,即把含有20%左右芒硝的中性水代替一部分清水加入干皂溶解罐,使干皂液中含有8~10%芒硝。这种含芒硝的干皂液经硫酸酸化,干皂 相似文献
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齐齐哈尔市轻化工研究所第一研究室合成脂肪酸试验小组 《日用化学工业》1977,(2)
一、前言目前国内外对合成脂肪酸工艺的改革进行了大量研究工作,重点之一是探索节约酸碱的途径。因为,在合成脂肪酸生产中要耗用大量硫酸和纯碱、烧碱,从而产生大量含有机物的芒硝废水。有些报道认为,为解决废水危害和酸碱不合理消耗,氧化蜡分离工艺必须进行较根本的改革。在一九七四年我们组为了探索节约酸碱的途径,曾进行过液液萃取的试验。在工作实践中,发现了脂肪酸和脂肪酸钠盐在不同条件下有相互转化的关系,并在氧化蜡分离工艺的改革中应用了这一关系,于一九七五年三月取得了较好的成果,本文先叙述转化关系及其实例,然后叙述这关系在分离工艺中的应用和试验结果,最后叙述简短的讨论。 相似文献
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《日用化学工业》1976,(5)
一、前言近年来由于合成脂肪酸工业的发展,合脂酸的产量迅速增加,用水洗法除去氧化蜡中C_(1-4)酸而产生大量C_(1-4)酸废水的问题,异常突出。如任其排放,势必造成公害,这是不能允许的。为了尽快解决氧化蜡洗涤水的污染问题,变害为利,我们在一九七六年一月蒸馏法回收C_(1-4)酸小试鉴定基础上,在四月份进行了扩大试验,取得初步结果。扩试进行是顺利的。扩论证明:采用真空蒸馏方法,根据氧化蜡各碳馏份在一定的真空和温度下具有不同沸点和蒸汽分压的特点,C_(1-4)馏分的沸点和分压都较低,可成为易挥发的轻组分而被分离出来,这是代替目前生产上氧化蜡水洗法的方法之一,工艺是可行的。 相似文献
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合成脂肪酸生产的现行工艺中,当皂液用浓硫酸酸化时,产生大量含芒硝的废水。一个年产一万吨C_(10)—C_(20)皂用酸工厂,要排放8~9万吨芒硝废水(化学耗氧量20,000~60,000毫克/升)〔1—2〕。这股废水若不经任何处理直接排放,必将严重污染天然水源。所以生产合成脂肪酸的工厂对芒硝水的处理都很重视,这不仅是废水污染问题要解决,还因为它含有一定价值的硫酸钠可供利用。估计每生产一吨皂用酸可回收0.8~0.9吨硫酸钠〔3—4〕。但是,现在的回收方法还不很满意。主要问题是芒硝水的组成复杂,有机杂质严重的沾污了成品硫酸钠的质量,颜色深,具有不愉快的气味等,限制了硫酸钠的进一步使用〔5—6〕。芒硝水的组成除了主要成份硫酸钠外,还含有无机的和有机的杂质。无机杂质绪如:HSO_4,Nacl,Mn(?),Ca(?).Fe(?)等金属盐类;有机杂质,有肥皂、低分子脂肪酸、二元酸等。它们在芒硝水中的含量变化范围较大,其组成概况可见表1。 相似文献
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一、前言从本世纪三十年代合成脂肪酸工业化以来,德国对于脂肪酸精馏技术开发较早;著名的有鲁奇系统,AVC装置和盖克曼流程,都是由德国研制开发的。合成脂肪酸精馏向窄馏份与高纯度方向发展,要求皂用酸纯度达90%以上,一般应维持在80%以上;馏份由现有的3~4个分成8~9个,甚至单碳馏份。我国合成脂肪酸蒸馏,采用水蒸汽半连续蒸馏,也有采用多塔顺序切割工艺流程,但工艺设备比较落后。目前脂肪酸生产厂普遍采用的是真空蒸馏或水蒸汽蒸馏方法,已达到粗脂肪酸精制的目的。 相似文献
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合成脂肪酸生产过程中,酸解工序的酸度控制对合成脂肪酸的粗酸得率和芒硝废水的质量都有明显影响。芒硝废水控制酸度,一般采用pH试纸或测定酸价的方法。据苏联经验,芒硝废水酸价如果在20左右,蒸馏过程中的残渣得率将比酸价在6左右时降低2%,同时蒸馏脂肪酸得率提高2%(1)。从酸解得到含芒硝废水中回收芒硝,采用沸腾床法干燥和焙烧。在操作过程中发现,有时发生黑烟或着火,尾气中含有微量二氧化硫,所得芒硝中有一定数量的碳酸钠。 相似文献
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一、在合成脂肪酸生产和建设中,“三废”处理已成为当前影响发展的关键问题之一。根据资料介绍,通过生化处理可以使废水达到排放标准,但是费用太大,按年产一万吨皂用酸计(以下同),年需118万元,而且占地大,耗电多,因此必须从工艺上采取积极措施,减少或消除各股废水,最后少量污水再进行生化处理。氧化蜡水洗水是合脂生产中五股主要“废水”中危害较大的一股。每天约200~250吨,酸价10左右,占总化学耗氧量的60%以上,而且含锰离子,对生化处理时微生物生长有抑制作用。因此必须设法处理。 相似文献
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《日用化学工业》1976,(5)
在合成脂肪酸的生产过程中,石蜡氧化所得的氧化蜡中,约含有1~3%的低分子水溶性酸,须要除去。通常是将氧化蜡(已经分离了催化剂残渣)送入水洗设备用水洗法分离出低分子水溶性酸。一般的水洗设备是填料塔。也有用离心泵的。用填料塔水洗是采取逆流方式进行,水与氧化蜡的进料比是0.5~1:1。这样得到的洗涤水,酸价在10左右,约含低分子水溶性酸1%化学耗氧量约为65,000毫克氧/升。洗涤水的每天排放量按年产一万吨合成皂用酸计约有200~250吨,约占五股主要有害废水总化学耗氧量的64%,为量较大,必须处理利用。利用的前提首先须压缩水的用量,以提高洗涤水中的低分子水溶性酸的含量,而具备可资利用的条件。 相似文献
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采用降膜蒸发器口收氧化蜡中C1-C4 馏份的研究工作,于1976年6月至8月先后在山西日化所和吉林油脂厂进行了单管降膜蒸发器小试,1977年5月在上海制皂厂合脂车间进行了扩大试验,并同回收锰催化剂的工作相结合,将氧化蜡进行预处理,用少量热水经泵混合,沉降分离锰渣水。扩试结果表明,经预处理不仅可以回收锰,而且用降膜蒸发器直接去除C1-C4馏份的效果和水洗法相近,工艺可行,操作稳定。 相似文献
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近些年来,国外科研工作者提出设想,使石蜡烃尽可能都氧化为脂肪酸或几乎全部氧化为含氧化物,亦即深度氧化产物,不经分离直接加氢还原为脂肪醇的方法。全苏表面活性剂研究所根据自己的研究成果,拟定了以下工艺流程:石蜡烃(主要为液蜡)液相氧化→氧化蜡直接加氢→加氢精制→精馏切割成窄馏份成品(1、2)。对氧化蜡直接加氢法所得醇的技术经济指标的测算表明,它在所有领域都领先于合脂酸酯加氢法所得醇,在某些方面接近羰基合成法醇。在所研制的烷基硫酸钠、羟乙基 相似文献
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合成脂肪酸颜色的改善是需要花费一定财力和物力的。但我们在生产实践中,通过分析只在工艺条件和成品后处理上进行了不多的变动,就使合成脂肪酸颜色达到甚至超过部标准,色泽合格率达100%。一、热效应对合成脂肪酸颜色的影响温度是合成脂肪酸发色的主要外因。在大生产中观察到:氧化、蒸馏温度超高或周期越长,则成品颜色就越差。因而,严格控制氧化、管式炉热处理和蒸馏三个主要高温受热工序的工艺条件,是改善合成脂肪酸色泽和质量的重要步骤。 相似文献
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<正> 在石蜡氧化制取合成脂肪酸生产工艺中,硫酸分解皂胶是重要的工艺过程。 在原生产工艺中,主要是控制分解后所得芒硝水的酸碱度和硫酸含量。控制标准是:pH=3~4(采用pH试纸)、硫酸含量为1~1.8%(碱滴定法)。 为探索硫酸分解皂胶的最适工艺条件,先后对原生产工艺条件和有关质量指标及其检测 相似文献