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本文简介了攀钢高炉历年的生产与铁损情况,分析了攀钢高炉铁损的主要走向及分布,着重分析了其铁损高的主要原因,提出进行综合治理是降低攀钢高炉铁损的有效途径。 相似文献
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攀钢高炉冶炼钒钛磁铁矿由于炉渣存在TiO2还原问题,炉渣粘稠,渣铁难分,入炉品位低,冶炼渣量大,炉前维护与出渣、出铁技术落后,高炉铁损高达5%~10%,远高于普通矿冶炼高炉铁损。通过采取优化控制炉渣成分与冶炼炉温,对炉前出渣、出铁进行系列改进,低品位冶炼强化技术,快速开停炉技术,新3#高炉操作优化等措施,2012年铁损由5.76%降至5.41%,2013年铁损降至4.3%,取得了明显的技术效果与经济效益。 相似文献
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攀钢高炉钒钛矿冶炼投产30多年以来,冶炼技术经历了不断的发展和完善,随着精料水平及装备水平的提高,高炉冶炼不断强化,逐步形成了独特的钒钛矿高炉强化冶炼技术。技术经济指标大幅度提高,在入炉品位仅50%的条件下,高炉利用系数达到了2.5 t/(m3·d)以上。 相似文献
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攀钢高炉从1970年投产以来,一直以钒钛烧结矿为主要原料.由于入炉矿品位低(TFe为46%)、粉末高,导致渣量大、焦比高.近年来,通过提高精料技术水平,提高热风温度,发展富氧喷煤技术及优化高炉上下部调剂,焦比显著降低.2000年2月,入炉焦比降低到435kg/t. 相似文献
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攀钢4号高炉(1350m3)至今已生产10年半,已超过其8~10年的设计炉龄,预计本代炉役寿命可达到15年.攀钢4号高炉在高效长寿的实践中,取得了一些经验①维持合适的鼓风动能;②坚持稳定顺行的方针,推行定风温操作,用喷煤量对炉况进行调节,既能节焦增铁,又能稳定炉况;③采取加重边缘的料制与中心加焦相结合,能稳定煤气流,进而稳定炉况;④充沛的炉温、合适的渣中TiO2含量以及合适的炉渣碱度是稳定炉底温度的关键;⑤针对高炉冷却系统破损严重的情兄,采取加重边缘、喷涂造衬、更换部分铜冷却板、焊补炉皮等措施是行之有效的方法. 相似文献
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攀钢在80年代成功地在一座高进行了煤比为40kg/t和60kg/t的工业试验,并开发了氧煤混喷技术,在国家“八五”攻关试验中又成功地进行了90kg/t的氧煤混喷试验,以后,攀钢新建了年喷煤量达32万t规模的喷煤系统。制粉系统建成投产的一座高解决了许多贵留的工艺和设备问题。1998年全厂高炉平均煤比达到75kg/t,1999年1月煤比超过了90kg/t。 相似文献
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对攀钢冶炼钒钛磁铁矿高炉出铁场烟尘治理技术的发展历程进行了总结,对各高炉每次实施出铁场烟尘治理改造后的效果和仍然存在的问题进行了阐述,并结合攀钢高炉冶炼钒钛磁铁矿工艺特点、出铁场烟尘特性以及出铁场布局的局限性,分析了攀钢高炉出铁场烟尘捕集的难点和适合攀钢冶炼钒钛磁铁矿高炉生产实际的烟尘捕集技术。 相似文献
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根据钒钛磁铁矿的冶金特性及大型高炉冶炼含钒铁水的特点,分析了攀钢高炉含钒铁水成分对铁水在线脱硫,含钒铁水提钒炼钢的影响,建议在充分发挥钒钛磁铁矿冶炼流程中各个工艺环节的作用的基础上,通过试验研究,使高炉含钒铁水成分达到最佳化,从而使整个冶炼工艺取得更大的经济效益。 相似文献
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介绍了攀钢高炉近年来在降低生铁含硫方面所采取的措施。通过对高炉炉温与生铁含硫对应关系的数理统计分析,提出在现有炉料结构条件下,攀钢高炉合理的炉温应使生铁〔Si+Ti〕含量为0.28%~0.30%,〔Ti〕/〔Si+Ti〕的比值为0.60~0.62。比值越大,炉缸越活,脱硫效果超好。 相似文献
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