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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
为了解决热轧钛微合金化高强钢低温冲击韧性差的问题,采用光学显微镜、扫描电镜、能谱仪等设备并结合热力学及动力学计算,从冲击断口的形貌、TiN第二相、金相组织方面进了原因分析.分析结果表明,造成试验钢低温冲击韧性差的主要原因为钢中存在大颗粒TiN第二相,钢中珠光体带状组织严重及尺寸分布不均以及两者中大颗粒TiN的影响作用更...  相似文献   

2.
高耐候310乙字钢试制   总被引:2,自引:0,他引:2  
程德富  何建中 《包钢科技》2004,30(4):35-37,43
文章讨论了具有高耐候性能Q345GNHL 310乙字钢的试制过程.成分设计方面,在添加耐候元素Cu、P基础上,添加Cr、Ni、RE、Si提高耐腐蚀性能及改善低温冲击韧性;添加适量Nb、v以保证力学性能.采用"80t转炉冶炼-LF炉精炼-B96模铸-初轧开坯-轨梁轧制成品"工艺流程生产的新型310乙字钢,满足了铁路部门生产铁路车辆进入国际市场的技术要求.  相似文献   

3.
王守贵 《辽宁冶金》1997,(5):32-34,62
发展钒合金化的低合金高强度热轧钢权,符合我国的资源和人有良好的推广应用前景。合理进行万分微调和控制热轧工艺是提高钢板质量的重要措施。  相似文献   

4.
通过检验310乙字钢不同部位钢的-40℃V型缺口冲击功,以及对应的金相组织,分析了310乙字钢组织对低温冲击功的影响,结果说明:同一支310乙字钢在不同部位的低温冲击功存在差异,主要因素在于铁素体的晶粒大小、形态及分布的差别。  相似文献   

5.
刘建国  王秉毅 《包钢科技》2002,28(5):1-2,16
针对310乙字钢生产中存在的问题,进行切实可行的工艺研究.本文主要论述了根据轧制变形特点所进行的孔型设计,对生产中常见的缺陷提出具体调整措施,对310乙字钢的生产起到了一定的指导作用.  相似文献   

6.
 采用热膨胀法测定6种不同成分低碳贝氏体钢的连续冷却转变(CCT)曲线。CCT曲线表明,加入微量硼能使含钒低碳贝氏体钢在大于03℃/s的冷速下获得贝氏体组织,而V-N微合金化的低碳贝氏体获得全贝氏体的临界冷速要高于V-B钢,且贝氏体转变的开始温度也要较V-B钢高20℃左右。在含钒、氮低碳贝氏体钢中加入钼、铬将会促进钢的贝氏体相变,但钼的作用要优于铬;钼、铬的加入可使含钒、氮低碳贝氏体钢的贝氏体转变温度降低至少30℃,且贝氏体组织得到了细化,钢的维氏硬度也提高了HV10~30。  相似文献   

7.
钒和氮微合金化的高强低碳锰钢   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

8.
陈永  杨素波 《钢铁钒钛》2007,28(4):36-41
针对攀钢高强耐候乙字钢大方坯连铸二冷控制制度在连铸比水量和二冷区水量分配等方面存在的问题,通过采用延长喷水冷却区长度、适当增大连铸比水量、调整二冷区各回路的冷却能力及水量分配比例的方法,优化了YQ450NQR1大方坯连铸二冷制度.生产应用表明,高强耐候乙字钢大方坯内部质量明显提高,中心疏松评级≤1.0级的比例由79.71%增至90.70%,中心偏析<0.5级的比例由1.45%增至44.19%,无中心缩孔的比例由86.96%增至93.02%,无中心裂纹的比例由39.13%增至62.79%,无中间裂纹的比例由85.51%增至88.37%,无皮下裂纹的比例由78.26%增至97.67%,无角部内裂纹的比例由73.91%增至93.02%,为攀钢开发生产屈服强度450MPa级高强度耐大气腐蚀乙字钢提供了高质量的铸坯.  相似文献   

9.
基于电炉流程工艺研特点,发挥电炉钢N含量高的特点,采用在钢中加入VN合金进行V微合金化处理,控制钢水中[O]小于0.025%,[S]小于0.005%,采取提高VN合金收得率的工艺措施,使V的收得率在90%以上,加入VN 合金N的收得率在60%~70%,充分发挥了V晶粒细化和沉淀强化的作用,成功开发了V微合金化屈服强度550 MPa级的高强度热轧钢板.  相似文献   

10.
氮对Fe-38Mn奥氏体钢低温冲击韧性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
付瑞东  郑炀曾 《特殊钢》2000,30(1):14-15
研究了不同氮含量对真空熔炼的Fe-38Mn合金77K冲击韧性及断口形貌的影响。结果表明适当氮含量可以显著提高Fe-38Mn合金的低温冲击性能,其断口形貌由沿晶断裂断口转变为准解理断口。  相似文献   

11.
The low carbon and alloying steel can obtain higher strength, better plasticity and toughness by bainitic strengthening. And through thermal mechanical control processing (TMCP) technology, the properties and microstructure of the steel could be controlled, so the low cost and high weldability can be ensured, thus, this steel grade process extensive prospect of development and application. But the bainitic steel with more than 900MPa yield strength has not produced through industrial-scale production for the complexity of bainite transformation. Therefore, the effect of microalloying elements was analyzed, mechanical properties of steel with various bainitic morphologies were compared, different preparing technologies applied to get bainite were summarized, and the characteristic destination microstructure of bainitic steel with yield strength of 900MPa and total elongation of 15% was presented.  相似文献   

12.
Nb-Ti高强IF钢板最优再结晶退火温度确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
王敏莉 《钢铁钒钛》2011,32(2):48-52
以工业生产的Nb-Ti高强IF钢为试验材料,在实验室研究了退火温度对试验钢的显微组织、力学性能和织构的影响.结果表明:在试验条件下,退火温度750℃时,试验钢为未完全再结晶组织,退火温度升高至780 ~870℃时,试验钢均为完全再结晶组织;随着退火温度的升高,试验钢的ReL、R(ns)逐渐降低,A50、Ae逐渐增加.退...  相似文献   

13.
0.153Ti-0.038Nb和0.080Ti-0.062Nb两种Ti-Nb微合金化低碳钢(/%:0.061~0.075C、0.22Si、1.76~1.77Mn、0.002~0.003S、0.006P、0.003Als、0.003 8~0.004 2N、0.004 0~0.004 5O)由50 kg真空感应炉冶炼,轧成10 mm板,终轧温度880℃,水冷至630℃。试验结果表明,两种Ti-Nb微合金化钢的析出物均为(Nb,Ti)(C,N)复合析出物;当Ti含量由0.080%增加至0.153%,同时Nb含量由0.062%降至0.038%时,钢屈服和抗拉强度分别从558 MPa和653 MPa提高至633 MPa和756 MPa,屈强比、伸长率和断面收缩率变化较小。表明,添加Ti代替部分Nb进行复合微合金化可提高钢材强度,降低生产成本。  相似文献   

14.
钒氮合金在高强度H型钢中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
程鼎  张永权  杨才福 《钢铁》2008,43(6):97-100
通过比较VN、VPe合金在H型钢中应用的结果,对轧后H型钢的力学性能、微观组织、析出相等进行分析,研究了VN微合金技术在H型钢中的应用效果.  相似文献   

15.
殷胜  万兰凤 《特殊钢》2012,33(3):29-31
开发的Nb-Ti微合金高强钢(/%:0.04C、0.34Si、1.40Mn、0.010P、0.004S、0.098Nb、0.020Ti、0.045Al、0.002 5N)由真空感应炉冶炼、50 kg钢锭40 mm锻造板坯经试验室单架轧机于1 200℃7道次轧制成10mm板,末道次压缩比≥15%,终轧温度880℃,喷水冷却至600℃,置于热处理炉600℃30 min,炉冷至室温,分别模拟层流冷却和卷取工艺。该钢经Gleeble 3500热模拟机试验得出,高温低塑性区为650~800℃和≥1 300℃。力学性能试验结果为下屈服强度Rel625~640 MPa,抗拉强度Rm705~710 MPa,伸长率18.0%~19.5%。所开发的钢具有碳当量低,焊接性能好,成本低等特点。  相似文献   

16.
钒氮微合金化技术在高强度钢中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍钒氮微合金化的机理既通过钢中增氮后对钒的析出动力学的影响,优化了钒的析出状态,增加了钒的析出强化和细晶强化效应及其在高强度钢筋、非调质钢、高强度厚壁H型钢和CSP产品等产品开发中的应用.  相似文献   

17.
采用低碳、高锰、Nb-V-Ti微合金化工艺,成功开发出屈服强度为400 MPa以上,-40℃冲击功为25 J以上的耐低温高强门架型钢。针对生产过程中在型钢腹板出现的裂纹,分析出其产生原因是钢中的碳含量靠近亚包晶钢碳质量分数的下限,包晶转变率高,高温相变收缩程度大,通过将碳含量提高至0.13%左右,有效降低了铸坯裂纹的产生。  相似文献   

18.
姜德刚  冯岩  裴滨 《包钢科技》2006,32(1):29-31
分析了包钢首批40MnBH钢端淬试验结果不合的原因,通过试验,采用钒微合金化提高了40MnBH钢的淬透性,并提出了对相关标准的修订意见和生产该钢种应注意的问题.  相似文献   

19.
介绍了Fe-Nb合金替代Al微合金化的基本参数;论述了工艺过程控制和连铸生产情况;分析了质量并初步总结了高强度船板钢的生产经验.试生产表明,它从成分设计到工艺过程控制均较合理,实际操作和过程控制稳定,铸坯质量良好,满足了轧制工艺要求和用户需求.  相似文献   

20.
朱红一 《特殊钢》2009,30(3):50-51
安阳钢铁公司通过100 t转炉-100 t LF-200 mm×1 500 mm连铸机-2800 mm中板轧机生产流程开发了Nb微合金化高强度船板。生产数据统计结果表明,通过精确控制钢的成分(%:0.13~0.16C、0.33~0.43Si、1.31~1.42Mn、0.007~0.014P、0.005~0.0185、0.021~0.039A1、0.018~0.022Nb),精轧开始温度950℃,精轧累积压下率≥50%,终轧温度780~850℃,使AH36牌号6~25 mm钢板的晶粒度为9~9.5级,屈服强度360~475 MPa,抗拉强度490~610 MPa,δ5伸长率18%~36%,0℃冲击功110~221J。  相似文献   

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