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介绍了垂直筛板型尿素工艺冷凝液深度水解装置投产及运行情况。实际运行结果表明:装置处理能力25 m3/h,吨工艺冷凝液蒸汽耗≤300 kg,水解后废液中含氨和尿素质量分数均≤5×10-6,回收的NH3和CO2全部返回尿素装置的中压系统,吨尿素氨耗下降10~15 kg,收到了较好的节能减排效果。 相似文献
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降低氨耗是每个尿素厂“重点抓,抓重点”的主攻对象,水溶液全循法吨尿素氨耗为588kg,CO2气提法吨尿素氨耗为580kg,双气提法吨尿素氨耗为570kg,氨气提法吨尿素氨耗为568kg,从设计技术看,氨气提法为正常生产降低氨耗创造了良好条件,宣化吨尿素氨耗1994年为597kg,比设计值高出29kg;北京实验厂吨尿素氨耗1999年达到578kg,高出设计值10kg;济宁化肥厂1999年吨尿素氨耗为592.7kg,高出设计值24.2kg,安阳化肥厂吨尿素氨耗已达到580kg,比设计值高出12kg。 相似文献
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介绍了700 t/d改进型全循环法尿素装置的生产运行效果.从CO2转化率、蒸汽消耗、一吸系统热平衡等方面分析了该尿素装置的生产运行数据,并与CO2汽提法尿素工艺、UTI尿素工艺以及传统全循环法尿素工艺进行了对比.结果表明,改进型全循环法尿素装置吨尿素蒸汽消耗仅为985 kg,比传统全循环法尿素装置降低蒸气消耗610 k... 相似文献
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0前言
安徽吴源化工集团有限公司(以下简称吴源公司)尿素装置采用Stamicarbon公司的CO2汽提工艺。自装置投产以来,CO2汽提工艺操作弹性大、运行稳定等优点都得到了充分体现,但尚存在不足之处,导致尿素的氨耗、蒸汽耗、CO2转化率未能达到最佳指标,进一步改进的空间仍很大。近年来,吴源公司通过优化工艺、技术改造取得了良好的节能效果。 相似文献
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介绍了Q-1100工艺技术的发展历程和Q-900节能型水溶液全循环法尿素生产工艺的技术支撑,阐述了现有水溶液全循环法尿素装置降低氨耗的技术,分析了具有中国特色的节能型水溶液全循环法尿素工艺与Stamicarbon公司工艺的本质区别。Q-900工艺的吨尿素汽耗已达900 kg,与国外CO2汽提法尿素装置的汽耗相当。 相似文献
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对“24·40”工程(240kt/a合成氨、100kt/a甲醇、400kt/a尿素)中的合成氨系统、尿素系统、控制系统、供电系统和环保设施进行简要介绍。该工程建成投产后,吨氨入炉煤耗1.12t,吨氨综合电耗1000kW·h,吨尿素氨耗578kg;合成氨产量880t/d,甲醇产量240t/d,尿素产量1440t/d;各项消耗均低于设计值,产量高于设计值10%-20%。 相似文献
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介绍了改进型CO2汽提法尿素生产工艺的优点,分析了装置生产运行中存在低压吸收压力偏高、甲铵液浓度低、产品质量不稳定、解吸带液等问题的原因,提出了相应改进措施。改进结果表明:装置可稳定在低耗状态下运行,年平均吨尿素耗氨573kg,耗蒸汽0.93t。 相似文献
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介绍云南云天化国际化工股份有限公司4套P2O5300 kt/a大型湿法磷酸国产化装置的工艺及其优化措施,装置达到正常满负荷生产状态下吨P2O5磷酸的硫酸消耗2.50~2.65 t、磷矿消耗3.40~3.55 t、电耗166~216 kW.h、蒸汽消耗1.8~2.4 t的较好技术经济指标。 相似文献
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CO2气提法尿素装置高压圈改造浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
江苏恒盛化肥有限公司的CO2气提法尿素生产装置为购自上海吴泾化工总厂的闲置设备,原始设计能力为日产540t尿素。在安装和开车过程中,对系统进行了一系列技术改造,对部分工艺指标进行了适当调整,目前生产能力已经达到日产720t尿素,吨尿素氨耗在580kg左右、汽耗在700kg左右。 相似文献
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<正>安徽晋煤中能化工股份有限公司3#尿素装置采用CO2汽提工艺,设计生产能力1 400 t/d,于2011年1月26日投产,一次开车成功。经运行中逐步优化改进,装置最高产量达1 555 t/d,产品的质量优等品率达95%以上,吨尿素氨耗572 kg、蒸汽消耗950 kg。1高压甲铵冷凝器泄漏问题2014年1月22日4:00,外送冷凝液电导率上升;5:30,达到电导率仪满量程100μS/cm。当班人员开始查找原因,2种取样法各处取样分析 相似文献
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对氨汽提工艺、CO2汽提工艺、ACES工艺3种大型尿素装置的工艺路线、工艺参数、投资、能耗指标及优缺点进行分析与比较,并介绍兖矿新疆煤化工有限公司520 kt/a尿素装置选用CO2汽提工艺与主要设备的情况及装置的运行情况。 相似文献