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相似文献
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1.
在国内的大型尿素装置工艺技术中,多数采用CO_2汽提工艺和氨汽提工艺。目前设计的采用CO2汽提工艺和氨汽提工艺的尿素装置,其尿素氨耗基本接近于理论水平。主要对意大利斯纳姆氨汽提法大颗粒尿素生产装置降低氨耗的措施进行了探讨。  相似文献   

2.
结合生产实践,对氨汽提法尿素生产工艺的蒸汽消耗、循环水消耗、电耗及氨耗及氨损失进行了分析。针对氨汽提法尿素生产装置在运行过程中存在的问题,提出了相应的对策,使系统消耗降低、运行更加平稳。  相似文献   

3.
<正>安徽昊源化工集团有限公司(以下简称昊源公司)现有4套尿素装置,其中2套水溶液全循环法尿素装置、2套CO2汽提法尿素装置(其尿素合成塔直径均为Φ2 680 mm)。3#尿素装置于2010年投入运行,尿素合成塔采用传统的多孔板塔盘,CO2转化率约为58%,吨尿素平均氨耗570 kg、吨尿素平均汽耗1 040 kg;4#尿素装置于  相似文献   

4.
介绍了大型国产化二氧化碳汽提法尿素装置的系统配置和工艺特点,总结了其设计中存在的问题和开车后采取的改进措施。实际运行情况表明,大型国产化二氧化碳汽提法尿素装置操作运行稳定,各项指标达到设计要求,吨尿素氨耗和蒸汽耗分别为569 kg和870 kg,尿素产品一等品率达到100%。  相似文献   

5.
简要介绍了醇烃化精制技术方案的确定和实施,阐述了醇烃化系统开车运行情况。醇烃化工艺与传统铜洗工艺的实际运行情况比较结果表明:醇烃化工艺无需为铜液再生供热,省去了铜洗装置运行时的冷量消耗;可利用“废气”副产甲醇,增加总氨产量;降低了铜、乙酸、液氨等原料消耗;没有再生气和废氨水产生,污染物减排显著;甲醇化系统和烃化系统出口气体中(CO+CO2)体积分数分别为0.05%~0.30%和(5~10)×10^-6,吨氨总电耗下降4kW·h,吨氨汽耗减少129kg。  相似文献   

6.
介绍了垂直筛板型尿素工艺冷凝液深度水解装置投产及运行情况。实际运行结果表明:装置处理能力25 m3/h,吨工艺冷凝液蒸汽耗≤300 kg,水解后废液中含氨和尿素质量分数均≤5×10-6,回收的NH3和CO2全部返回尿素装置的中压系统,吨尿素氨耗下降10~15 kg,收到了较好的节能减排效果。  相似文献   

7.
陈树森  张考全 《小氮肥》2002,30(1):15-16
降低氨耗是每个尿素厂“重点抓,抓重点”的主攻对象,水溶液全循法吨尿素氨耗为588kg,CO2气提法吨尿素氨耗为580kg,双气提法吨尿素氨耗为570kg,氨气提法吨尿素氨耗为568kg,从设计技术看,氨气提法为正常生产降低氨耗创造了良好条件,宣化吨尿素氨耗1994年为597kg,比设计值高出29kg;北京实验厂吨尿素氨耗1999年达到578kg,高出设计值10kg;济宁化肥厂1999年吨尿素氨耗为592.7kg,高出设计值24.2kg,安阳化肥厂吨尿素氨耗已达到580kg,比设计值高出12kg。  相似文献   

8.
阳煤平原化工有限公司水溶液全循环法尿素装置设计生产能力为200kt/a,吨尿素蒸汽耗1200kg,电耗160kw·h/t。采用尿素高压圈技术进行增产、节能改造后,尿素产能扩大至300kt/a,吨尿素蒸汽耗降低至1000kg,电耗下降至140kw·h/t,增产、降耗效果明显。  相似文献   

9.
介绍了水溶液全循环尿素装置节能改造方案,对中压分解吸收系统、低压分解吸收系统、蒸发系统和蒸汽系统等进行了技改。改造后,吨尿素平均汽耗1.199 t、氨耗0.519 t,比改造前同期同负荷水平吨尿素蒸汽消耗降低116 kg、氨耗降低2 kg,改造效果显著。  相似文献   

10.
李长福 《化肥设计》2011,49(1):46-48,51
介绍了700 t/d改进型全循环法尿素装置的生产运行效果.从CO2转化率、蒸汽消耗、一吸系统热平衡等方面分析了该尿素装置的生产运行数据,并与CO2汽提法尿素工艺、UTI尿素工艺以及传统全循环法尿素工艺进行了对比.结果表明,改进型全循环法尿素装置吨尿素蒸汽消耗仅为985 kg,比传统全循环法尿素装置降低蒸气消耗610 k...  相似文献   

11.
张刘亮 《小氮肥》2011,(10):13-15
0前言 安徽吴源化工集团有限公司(以下简称吴源公司)尿素装置采用Stamicarbon公司的CO2汽提工艺。自装置投产以来,CO2汽提工艺操作弹性大、运行稳定等优点都得到了充分体现,但尚存在不足之处,导致尿素的氨耗、蒸汽耗、CO2转化率未能达到最佳指标,进一步改进的空间仍很大。近年来,吴源公司通过优化工艺、技术改造取得了良好的节能效果。  相似文献   

12.
针对水溶液全循环尿素装置存在的蒸汽和液氨消耗较高的问题,采取了相应的改造措施.扩能改造后,吨尿素氨耗降低4~5 kg、蒸汽耗降低150 kg,效果明显.  相似文献   

13.
介绍了Q-1100工艺技术的发展历程和Q-900节能型水溶液全循环法尿素生产工艺的技术支撑,阐述了现有水溶液全循环法尿素装置降低氨耗的技术,分析了具有中国特色的节能型水溶液全循环法尿素工艺与Stamicarbon公司工艺的本质区别。Q-900工艺的吨尿素汽耗已达900 kg,与国外CO2汽提法尿素装置的汽耗相当。  相似文献   

14.
顾朝晖 《化肥工业》2013,40(1):45-47
对“24·40”工程(240kt/a合成氨、100kt/a甲醇、400kt/a尿素)中的合成氨系统、尿素系统、控制系统、供电系统和环保设施进行简要介绍。该工程建成投产后,吨氨入炉煤耗1.12t,吨氨综合电耗1000kW·h,吨尿素氨耗578kg;合成氨产量880t/d,甲醇产量240t/d,尿素产量1440t/d;各项消耗均低于设计值,产量高于设计值10%-20%。  相似文献   

15.
于涛 《化肥设计》2007,45(1):33-35
介绍了改进型CO2汽提法尿素生产工艺的优点,分析了装置生产运行中存在低压吸收压力偏高、甲铵液浓度低、产品质量不稳定、解吸带液等问题的原因,提出了相应改进措施。改进结果表明:装置可稳定在低耗状态下运行,年平均吨尿素耗氨573kg,耗蒸汽0.93t。  相似文献   

16.
介绍云南云天化国际化工股份有限公司4套P2O5300 kt/a大型湿法磷酸国产化装置的工艺及其优化措施,装置达到正常满负荷生产状态下吨P2O5磷酸的硫酸消耗2.50~2.65 t、磷矿消耗3.40~3.55 t、电耗166~216 kW.h、蒸汽消耗1.8~2.4 t的较好技术经济指标。  相似文献   

17.
介绍已运行28年的氨汽提尿素装置通过技术改造,实现了装置氨耗、汽耗、电耗的大幅下降,取得了较好的经济效益。  相似文献   

18.
CO2气提法尿素装置高压圈改造浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
许浩 《小氮肥》2005,33(9):19
江苏恒盛化肥有限公司的CO2气提法尿素生产装置为购自上海吴泾化工总厂的闲置设备,原始设计能力为日产540t尿素。在安装和开车过程中,对系统进行了一系列技术改造,对部分工艺指标进行了适当调整,目前生产能力已经达到日产720t尿素,吨尿素氨耗在580kg左右、汽耗在700kg左右。  相似文献   

19.
韩亮 《小氮肥》2015,(2):19-20
<正>安徽晋煤中能化工股份有限公司3#尿素装置采用CO2汽提工艺,设计生产能力1 400 t/d,于2011年1月26日投产,一次开车成功。经运行中逐步优化改进,装置最高产量达1 555 t/d,产品的质量优等品率达95%以上,吨尿素氨耗572 kg、蒸汽消耗950 kg。1高压甲铵冷凝器泄漏问题2014年1月22日4:00,外送冷凝液电导率上升;5:30,达到电导率仪满量程100μS/cm。当班人员开始查找原因,2种取样法各处取样分析  相似文献   

20.
张原娟 《中氮肥》2015,(2):20-24
对氨汽提工艺、CO2汽提工艺、ACES工艺3种大型尿素装置的工艺路线、工艺参数、投资、能耗指标及优缺点进行分析与比较,并介绍兖矿新疆煤化工有限公司520 kt/a尿素装置选用CO2汽提工艺与主要设备的情况及装置的运行情况。  相似文献   

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