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相似文献
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1.
张洲 《特殊钢》2004,25(4):55-56
因标准要求G20CrNi2MoA渗碳轴承钢电渣锭中的Ti含量≤0.005%,在母材[Ti]为0.005%-0.009%时,原使用钛质导电渣引弧,2.5t电渣锭中可含量为0.003%-0.011%部分高于0.005%,但改用碳质引弧剂(碳70%,萤石30%)引燃生产的重熔锭中的Ti含量降至0.002%-0.005%,达到标准规定残余n含量的要求。已用碳质引弧剂生产碳素钢、合金结构钢、轴承钢、合金工具钢、不锈钢和高温合金53000t电渣锭,其成本较使用导电渣低。  相似文献   

2.
陈国翠 《铁合金》1997,28(6):33-35
介绍了用堆底法加回渣引弧生产微铝合金的试验情况,分析了试验降碳未达预期目的原因,指出热兑法还是目前生产微铬合金的好方法。  相似文献   

3.
电渣重熔含Ti钢种[Ti]的烧损   总被引:2,自引:0,他引:2  
殷秀文 《特钢技术》2001,9(2):23-25
本文通过大量数据的统计,分析了不同的含Ti钢种及同一钢种在不同的重熔条件下[Ti]的烧损情况,得出了在常用渣系中配入一定比例的TiO2、MgO能减少[Ti]的烧损。同时采用较低的电压、较高的电流和较大的渣量以及结晶器与底水箱的绝缘等措施也能降低[Ti]的烧损。  相似文献   

4.
HEA304为低碳奥氏体不锈钢,具有优良的高温性能、抗腐蚀性及抗辐射性,主要用于核反应堆堆芯材料,该钢种电渣重熔后易出现碳、氮、晶粒度超标,经过对电渣重熔渣系及电渣工艺的摸索试验,确定电渣重熔渣系及工艺要点,并经锻造、热处理工艺处理,可以生产出优质的核材用HEA304锻件,满足标准要求。  相似文献   

5.
为了提高铸锭质量,降低生产成本,电渣冶金涌现出许多新的技术,介绍了几种具有发展潜力的国内外电渣冶金新技术,包括弧渣重熔、洁净钢形核铸造、单极电渣快速重熔、双极电渣连铸、旋转电极重熔技术和液态金属电渣冶金技术。  相似文献   

6.
炼钢用复合化渣剂的开发与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
孙毅杰  熊银成 《炼钢》2001,17(5):28-31,46
介绍了重钢七厂在推行优化转炉造渣工艺的过程中,针对常规助溶剂(包括萤石、氧化铁皮等)对炉子侵蚀程度严重化渣效果差的缺点,开发了复合化渣剂,有效地解决了常规助熔剂存在的问题,在生产实践中取得了较理想的效果。  相似文献   

7.
张家雯  熊轶 《特殊钢》1998,19(3):6-9
对发展的电渣重熔酸性渣系的物理化学性能进行了研究。用该酸性渣电渣重熔Si-Ca、Si-Fe脱氧GCr15钢自耗电极的结果表明,可以使钢中夹杂物控制为以硅酸盐为主的塑性夹杂物,提高了钢的疲劳寿命。  相似文献   

8.
肖红 《首钢科技》1995,(1):49-52
本文论述了电渣重熔冶炼1Cr18Ni9Ti专用TiO2渣系的试制过程。国内外虽有含TiO2定型电渣牌号,适用于电渣重熔含有钛的合金使用,但对于钢丝厂生产1Cr18Ni9Ti标准中含钛的范围不适用,并且加入25%TiO2使渣系成本大为提高。  相似文献   

9.
支承辊用钢YB-70,更新换代产品,钢种的共晶碳化物难以消除,选份结晶是其生产试制的难点。  相似文献   

10.
介绍了模具钢D2电渣扁锭冶炼工艺参数及冶炼结果,分析认为,重熔电极坯中碳、硅成分均应控制在上限,过程采用高电压、低电流工艺,才能保证电渣钢锭成分合格和表面良好。  相似文献   

11.
在电弧炉还原期的使用结果表明,开发出的埋弧渣产品,能使炉渣高度增大一倍,平均脱S率为74.9%,并有一定的脱P效果。在钢包炉(LF)上的使用表明,渣厚增大一倍以上;升温速度由1~2℃/min提高到3~4℃/min;平均精炼时间节约了12min;钢包寿命显著提高;节电3.7kWh/t钢;平均脱S率45%。  相似文献   

12.
40t钢包炉泡沫渣埋弧作业   总被引:5,自引:0,他引:5  
任正德  颜广庭 《特殊钢》1995,16(4):41-45
在实验室条件下研究了CaO-SiO2-MgO-Al2O3渣系的发泡性能与熔渣物性的关系,并在40t钢包炉上进行了埋弧作业的生产试验,据此对泡沫渣埋弧加热的工艺因素和溶渣发泡机理进行了探讨。  相似文献   

13.
20Mn1A电炉钢中含0.032%Ti时,该钢正火组织粗大,铁索体中聚集的Ti为0.10%~0.11%,-20℃冲击能为24~72J;当20Mn1A电炉钢中Ti为0.002%、V为0.03%,正火组织均匀,-20℃冲击能显著提高,为140~180J。  相似文献   

14.
转炉液态渣的碱度(CaO/SiO2)一般为2.8~4.2,热容2.5 kJ/(kg·℃),进入渣罐后的炉渣温度约为1 540℃,有良好的导电性,可以利用其热能和氧化钙。当70 t电弧炉兑加120 t转炉液态渣8 t,可使平均冶炼周期由52 min降至47 min,电耗由400 kWh/t降至355 kWh/t,石灰加入量由3.6 t降至1.0 t,氧气消耗由28 m~3/t降至25 m~3/t,可有效地节约资源和减少炉渣的排放。  相似文献   

15.
高硅铜钴矿电炉还原熔炼渣型研究   总被引:7,自引:3,他引:7  
对某高SiO2 低CaO铜钴氧化矿电炉还原熔炼的渣型进行了研究。加入 4 0 %的CaO后 ,所得炉渣不仅具有良好的流动性 ,而且还具有较好的导电性 ,有利于渣与合金的分离和电炉熔炼的顺利进行。结果表明 :配入 30 %~ 4 0 %的CaO和 8%的焦粉 ,在 15 5 0℃下进行还原熔炼 ,铜钴矿中的有价金属均可以得到很好的综合回收。  相似文献   

16.
浅析GH2132合金电渣重熔Ф550mm锭型中渣系对钛烧损的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
周茂华 《特钢技术》2007,12(2):38-40
GH2132合金是15Cr-25Ni-Fe为基的高Ti低Al型高温合金。用四元渣系(CaF2:Al2O3:MgO:TiO2=76:10:6:8(%))来电渣重熔D550mmGH2132合金,结果我们发现,Ti烧损特别严重;改用二元渣系(CaF2:Al2O3=70:30(%)),另外加大约5%的TiO2来重熔Ф550mm锭型。结果发现,在Ф550mm结晶器中,采用二元渣系对Ti的烧损小于四元渣系。  相似文献   

17.
我国电炉钢生产现状及发展前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
李晓  彭锋 《特殊钢》2009,30(2):27-29
我国电炉钢产量逐年上升,2007年已接近5 000万t,同时电弧炉容量趋向大型化,2007年≥50 t电弧炉产能约占电炉钢总产能的83.5%,电耗接近300 kWh/t,冶炼周期≤60 min,平均电极消耗2.43 kg/t,但炉料结构、生产钢种、节能环保等方面的技术开发仍需加大力度,未来我国电弧炉流程仍有很大发展空间。  相似文献   

18.
李正邦  傅杰 《特殊钢》1999,20(2):7-13
中国电渣冶金起步于1958年,至今,全国所有特殊钢厂都建立了电渣重熔车间,拥有工业电渣炉86台,年生产能力10万t,产品包括估质合金 与超级合金243个牌号。  相似文献   

19.
李学良  郭宏磊 《宽厚板》2014,20(5):18-21
主要从电渣重熔过程中熔渣的作用和性能要求出发,阐述了渣系对电渣重熔的影响,并根据生产实践,介绍了几种渣系在舞钢公司电渣炉中的应用情况,为电渣炉渣系的选择提供参考。  相似文献   

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