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目的对某井5″钻杆刺漏形成原因进行分析。方法对刺漏钻杆样品的材料进行化学成分分析、力学性能测试、金相分析、晶粒度评价、非金属夹杂物评价,对刺孔周边的裂纹进行金相分析、断口宏观分析和扫描电镜分析,对腐蚀坑底部的腐蚀产物进行EDS分析,对钻杆刺穿机理进行模拟分析,对刺漏钻杆受力情况进行有限元模拟分析。结果该刺漏钻杆的化学成分、力学性能符合API Spec 5DP—2009标准要求,其中冲击韧性较高(两支刺漏钻杆的冲击功分别为83 J和87 J),是技术标准的2倍以上。刺漏钻杆样品的组织为回火索氏体,为正常调质态的组织形貌。刺漏钻杆样品晶粒度级别为9级,非金属夹杂物等级最高为1.0级,符合产品技术标准要求。该刺漏钻杆外壁存在大量的腐蚀坑,而且在腐蚀坑底部存在氧元素的腐蚀产物,即存在氧腐蚀。刺孔延伸裂纹及其周边的裂纹扩展较为平直,而且在裂纹尖端存在疲劳辉纹形貌,证实该刺漏扩展以疲劳裂纹的形式进行。结论此次两支钻杆的刺穿属于早期腐蚀疲劳破坏,其产生的因素有:(1)钻井液中的溶解O对钻杆外壁腐蚀较为严重,形成较深的腐蚀坑;(2)在通过严重狗腿度井段时,腐蚀坑底部萌生了小裂纹,随后裂纹在旋转弯曲作用力下疲劳扩展直至刺透钻杆壁厚;(3)对此井下过井的钻杆进行严格的检测,防止有缺陷的钻杆下井使用,以避免发生早期失效现象。 相似文献
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对带有腐蚀坑的φ127mm API钻杆内、外螺纹端钻杆内加厚过渡带管体刺漏前后的速度场和压力场进行模拟。结果表明:流场的诱导对存在腐蚀坑的钻杆管体的刺漏失效起着承上启下的作用,腐蚀坑越深,腐蚀坑底的湍动能越大;入口流量增大,腐蚀坑部位的剪切应力越大,钻杆的刺漏越容易发生;在相同的井况条件下,钻杆内螺纹接头端内加厚过渡带比外螺纹端刺漏失效多的原因与流场的Bernoulli效应密切相关;当钻杆内加厚过渡带管体存在刺孔时,钻杆发生刺漏失效与相应位置的环空压力密切相关,在环空压力小的位置刺漏时的湍动能和最大速度最大。 相似文献
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G105钻杆停钻放置中的腐蚀原因和机理 总被引:1,自引:0,他引:1
通过金相分析并结合扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、电子探针(EPMA)等观察和分析手段,分析和研究了某油田G105钻杆的腐蚀失效原因.结果表明,因腐蚀产物脱落造成井下堵水眼事故的原因是钻杆停钻后,因未及时清理泥浆而造成钻杆内表面附着泥浆中的氯离子加速沉积物下钢基体的腐蚀造成的.本文还就钻杆停钻的腐蚀问题提出了预防措施.
G1 相似文献
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为了摸清宝浪油田污水系统腐蚀的原因,开展该项试验研究工作。采用XRD分析、X射线衍射、电子探针和电化学试验方法,、研究了该油田含油污水处理系统主要设备腐蚀产物、腐蚀形貌和腐蚀原因,并对腐蚀影响因素进行了试验研究。研究结果表明该油田污水处理系统中设备主要存在CO2腐蚀、O2腐蚀和SRB腐蚀,同时通过一系列试验证实:改变含油污水的pH值、温度和SRB含量等对污水的腐蚀性有不同程度的影响。通过本试验研究找出了该油田污水腐蚀主要原因及其影响因素,为该油田污水系统防腐蚀提供了参考。 相似文献
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随着新疆油田生产规模的不断扩大,管线腐蚀对油田生产造成的危害也越来越大,彩南,石西油田先后都出现了管线腐蚀穿孔事件,特别是石油油田的集油管线几乎已全部更换,近两年来由于部分施工队伍的管线内壁防腐施工方法不当,连续发生质量事故,漆膜严重胶落,造成过滤器及管线堵塞,给油田生产带来不良影响。本文对新疆油田钢管内壁防腐施工技术及施工中出现的问题进行了简要分析,并提出了对策。 相似文献
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钻井液是由多种化学物质配制后用水稀释而成,大部分是强碱和强酸性物质。因此对各种金属产生化学和电化学腐蚀。由于钻具(钻杆、钻铤、钻头)用合金钢制成,钻井液对钻具的腐蚀是剧烈的。本文通过对各类钻井液对钻具的腐蚀试验,提供腐蚀速度,同时对钻具的防腐蚀方法提出建议。 相似文献
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通过对宝浪油田三相分离器腐蚀产物分析和污水腐蚀影响因素试验研究,找出了分离器腐蚀的主要原因,为该油田污水系统防腐蚀提供了参考。 相似文献
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随着油气需求的不断增长,促进了高酸性气田的不断开发,由于元素硫、CO2,以及地层水等腐蚀因素的耦合作用,给油气田生产带来了很大的腐蚀风险。在本工作中,通过浸泡试验和电化学测量研究了P110油管钢在含有元素硫和二氧化碳的模拟油田地层水中的腐蚀行为。结果表明,P110钢的腐蚀速率随着温度增加而增大,温度升高促进了硫化铁的形成,并且引起了严重的点腐蚀。然而,
不同温度范围内温度变化对腐蚀的影响主要归因于不同的腐蚀控制物质,如低温下的二氧化碳和高温下的元素硫。基于该结果,讨论了元素硫和二氧化碳的耦合效应。 相似文献