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分析了焦炭生产过程中的烟气余热,介绍了热管式锅炉技术原理和特点及适用性。采用热管式锅炉回收焦炉烟气和锅炉烟气余热,前者可生产0.8 MPa饱和蒸汽8.7 t/h,后者可生产0.23 MPa饱和蒸汽3.45 t/h,每年可增收1 100万元。 相似文献
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热管技术在硫酸生产余热回收中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在150kt/a一转一吸制酸系统,采用碳钢—水热管锅炉回收转化工序出口的SO_3气体的中温位余热。烟气从300℃降温至250℃,蒸汽产率为1.3t/h,压力为0.7MPa。锅炉立式放置,整体插入烟道。热管可单根拆卸,独立置换。烟箱与汽包间实行双重密封,以确保水汽不漏入系统。该锅炉结构紧凑,操作简便,安全可靠。投资回收期为16个月。 相似文献
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自2008年1月至今,巴陵石化烯烃事业部改造后的余热锅炉已连续运行460天,实现了与催化主装置的同步运行,创周期运行最长纪录,中压蒸汽平均产量达到80t,较改造前增加10t。该公司副总工程师兼生产管理部部长夏金魁说:“以前烟气能量回收既是节能降耗的难关,也是影响装置安稳长满优运行的瓶颈,现在终于从源头上解决了问题,一系列的技术改造发挥了支撑作用。” 相似文献
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某公司现有1套150kt/a硫铁矿制酸装置,进入净化工序烟气温度达320~330℃,经过动力波洗涤器后烟气温度要冷却至60~70℃,烟气通过水冷不仅要浪费大量的水资源而且未充分利用烟气余热。针对这一情况,该公司委托南通贝思特石墨设备有限公司在净化工序前设计1套热管蒸发器,尽量回收该烟气余热。设计数据为:烟气流量5600ITI。/h,烟气进、出15温度分别为325,230℃,给水温度104℃,饱和蒸汽温度180℃,蒸汽压力0.9MPa,蒸汽产量3t/h。 相似文献
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我公司2 500 t/d水泥生产线配套的一组4.5 MW汽轮发电机组于2012年2月投产运行,SP锅炉额定蒸发量为21.5 t/h,AQC锅炉额定蒸发量为5.5 t/h。余热发电系统自运行以来随温度变化波动较大,由于窑系统热工不稳定和余热发电管理水平的欠缺,余热发电系统运行效率低下,发电量较低,2012~2014年平均吨熟料发电量为31 kWh左右。经过几年的运行发现,我公司余热发电SP锅炉入口烟气温度一直在308~328 ℃左右,出口温度180~189 ℃之间,锅炉主蒸汽温度在295~310 ℃左右。AQC锅炉烟风温度随窑工艺状况波动较大且发电量曲线随AQC锅炉烟风温度曲线波动。随着窑系统热工稳定和公司余热发电管理水平的提高,我们逐步认识到要提高发电量必须稳定窑尾锅炉蒸汽量,减少窑尾旁通阀门漏风量的同时,提高AQC锅炉烟气入口温度,从而使窑尾低品位蒸汽与窑头高品位蒸汽混合后提高整体的蒸汽品质以提高系统发电量。 相似文献
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介绍了采用热管锅炉回收硫酸系统电除尘器出口烟气废热情况,可回收废热生产0.8MPa饱和蒸汽1.0t/h。通过严格控制饱和蒸汽压力、炉气的三氧化硫含量及入炉原料的水分含量,热管锅炉连续运行两年未发生泄漏。运行一年即可收回成本,经济效益显著。 相似文献
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硫酸厂,尤其是硫磺制酸厂,会产生大量的高温位余热。不仅硫磺要在高温下燃烧,而且SO_2转化为SO_3也要在相当高的温度条件下进行。因此,人们长期的实践是,把调节硫酸厂工艺气体温度的方法与回收能量方法结合在一起。此法是让高温的气体通过余热锅炉及与其相连的蒸汽过热器和锅炉给水预热器。现代硫酸厂每产1 t酸(100%H_2SO-4)可发生1.4t高、中压蒸汽。现场其它的工艺装置(例如,磷酸/颗粒肥料生产装置)一般都可非常有效地利用这种蒸汽,或者用于发电。 相似文献
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中国石化洛阳分公司 1 4 0 0kt/a重油催化裂化装置通过更新余热锅炉 ,改造其配套设施 ,充分利用了再生烟气中剩余的CO ,提高了装置 3 5MPa过热蒸汽的产量 ,既降低了装置能耗 ,又改善了环境 相似文献
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