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由于投用液氩贮槽气相回精氩塔阀,导致参与精氩塔精馏的气体氮含量偏高,从而发生精氩塔氮塞。通过减量生产,并采取相应操作,系统工况恢复正常。 相似文献
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因为精氩塔氮侧泄漏引起10000m3/h空分设备中修后精氩氮含量过高,在不停车检修的情况下,采取操作调整和相应的处理措施,使精氩氮含量降低,满足使用要求。 相似文献
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详细分析和讨论了内压缩流程空分设备的氧/氮两组分、氧/氮/氩三组分及氧/氩两组分和氮/氩两组分的相平衡,上塔、下塔、粗氩塔、精氩塔的精馏特征以及高压换热器、低压换热器、过冷器和主冷的换热特点。 相似文献
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精氩塔不凝气排放止回阀故障的影响及处理 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍了6000m3/h空分设备精氩塔不凝气排放止回阀故障而导致精氩塔发生氮塞,进而影响整个制氩系统运行工况不稳定的现象,提出了解决的方法,采取相应措施后,排除了故障。 相似文献
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全精馏制氩就是在粗氩塔中进行氧一氩分离,直接得到氧含量小于l×10~(-6)的粗氩,在精氩中再进行氩一氮分离,得到纯度为99.999%的精氩产品。由于氧、氩常压下沸点仅差3K,如果用筛板精馏来实现氧一氩分离,约需150一180块理论塔板。规整填料每当量理论塔板压降是每理论筛板的1/8左右,这样在粗氩塔允许的压降范围内就可以设置相当于170块理论塔板的规整填料实现氧-氩全精馏分离。为降低粗氩塔的高度,往往设置二级粗氩塔,粗氩塔出口氩中氧含量为2%-3%,粗氩塔出口氩中氧含量小于1x10~(-6)可直接进入精氩塔进行精馏。 相似文献
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KFS—860—1型空分设备是一套联合设备,它可以从空气中同时制取氧气、氮气,配上YFS—2.5型氩塔,还可制取氩气。该空分设备是利用中压冷却循环原理,将空气变成液体,然后根据氧、氮及氩的沸点不同,经空分塔的二级精馏,把液体空气分离成氧气和氮气。由粗氩塔制得的粗氩,经除氧系统除去粗氩中的氧后获得工业氩,再经去氮塔进一步除去工业氩中的氮,就可以获得99.99%的精氩。 相似文献
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<正>天津华北氧气厂全低压1000米3/时空分设备,在同一主保温箱内装有高纯氧塔和粗氩塔。原考虑冷量紧张,吸附器采用外加冷源,用分于筛低温吸附粗氩中氧和氮来制取精氩。该厂分析了主空分冷量平衡后,自己设计和制造并改装,把精氩塔和氩换热器再装入主保温箱内,取消了吸附器,改为加氢催化除去粗氩中的氧。然后经干燥、冷却进精氩塔复热而充瓶。此制氩系统与国内现有制氩系统主要 相似文献
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介绍了大庆石化总厂空分装置发生的一次严重的液氩产品氮污染质量事故,系统分析了这成氩产品氮含量高的具体原因,即原料粗氩中氮组分高和精氩塔工况异常,提出了预防氮污染的有效措施。事故造成100多m~3液体产品排放,直接经济损失达40多万元。图1。 相似文献
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粗氩塔“氮塞”的分析及处理 总被引:5,自引:4,他引:1
简介粗氩塔“氮塞”的三种情况及处理方法 ,分析了影响粗氩塔精馏工况的主要因素(氩馏分和粗氩含氮量、粗氩塔冷凝蒸发器热负荷与结构 ) ,并谈了氩馏分含氮量发生变化的原因及调整措施 相似文献
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将 10 0 0 0m3/h空分设备周期性氮塞发生时 ,粗氩塔和上塔工况分为 6个阶段描述 ,从中提出“氩馏分含氮过高引起周期性氮塞 ,粗氩塔冷凝器过多的液体延长周期持续时间”的观点 ,结合流程设计改进 ,指出处理和预防的一般措施。 相似文献
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分析了空分设备精馏塔内各组分的物料分布及粗氩塔工况,从而得出影响产品氧气中氩含量的各种因素,通过氧、氮产品产量比例和粗氩塔加工气量的调整,有效降低产品氧气中的氩含量。 相似文献
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简介了舞钢10000m3/h空分设备的主要技术参数和制氩系统流程,详细介绍了短期停车时和再启动时空分设备主塔、粗氩塔和精氩塔的优化操作。采取优化操作后,空分设备短期停车再启动时制氩系统恢复到正常工况仅需8~10h。 相似文献