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络筒张力和速度是络筒工艺中2个重要的参数,通过工艺试验和测试,得出了络筒张力及络纱速度与纱线毛羽的增长不完全符合正相关的结论。在实际生产时可采用优选的络纱速度和张力,以降低络纱毛羽,提高络纱质量。 相似文献
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总结络筒过程中乱纱、夹回丝、小辫子纱、双纱纱疵的产生原因及解决措施。分析了细纱管纱脱圈、大吸嘴与筒纱距离、张力盒作用不良、结头动作频繁、筒纱与槽筒接触不良对筒纱乱纱纱疵的影响,并介绍了预防筒纱夹回丝、小辫子纱、双纱纱疵的技术要点。认为做好细纱管纱成形工作和张力盒、捻接器等部件的检修工作可以有效降低乱纱纱疵的发生;合理设置络筒工艺和做好各部清洁工作才能更好的减少筒纱各类纱疵的发生。 相似文献
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ORION-M型络筒机的应用实践 总被引:1,自引:1,他引:1
为充分发挥进口设备高速优质的优势,探索ORION-M型络筒机速度与张力对络纱质量的影响,选用不同的络纱速度、张力和不同捻接工艺对络制的筒纱质量进行了对比,认为络纱速度控制在1800 m/min以下为宜,络纱速度、张力的确定,应根据筒纱的条干、强力、毛羽和生产效率综合考虑. 相似文献
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通过大量的试验和专题测试,分析了络纱速度、络纱张力、清纱板隔距、槽筒材料、上蜡工艺和气圈控制器等因素对筒纱质量影响,探讨了提高络纱质量的措施。 相似文献
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通过对比试验,分析了络筒工序计长系统、滑移系数、络筒张力对筒纱计长的影响。在络筒工序定长管理中,还要加强设备管理、运转管理和工艺管理。 相似文献
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络筒工序纱线毛羽的测试与降低措施 总被引:1,自引:0,他引:1
通过工艺试验和专题测试 ,分析了管纱的退绕张力、筒纱卷绕直径、槽筒形状、络筒机型、上蜡工艺等因素对络纱毛羽的影响 ,探讨了降低络纱毛羽的有效措施。 相似文献
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为了减少27.8tex苎麻纱毛羽,通过试验,对络筒工序的络纱速度、络纱张力、毛羽消除器的工艺参数、浆纱配方和浆纱工艺等进行了优化,制定出合理的工艺参数,并提出了络筒和浆纱工序减少苎麻纱毛羽的措施。 相似文献
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通过大量的试验和专题测试 ,分析了络纱速度、络纱张力、清纱板隔距、槽筒材料、上蜡工艺和气圈控制器等因素对筒纱质量影响 ,探讨了提高络纱质量的措施。 相似文献
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自动落筒的主要任务是按照工艺要求,清除管纱中的棉结和纱疵,通过自动解捻、加捻、接头落成一定长度,张力均匀、卷绕平整、符合下工序要求的优质筒纱。然而由于设备、操作、清洁、温湿度等因素造成一些疵简,影响后工序的正常生产。 相似文献
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为了降低生产成本,详述以50%精梳落棉、43%梳棉破网和7%的328细绒棉为原料,纺OE 19.4 tex纱的工艺流程、各工序工艺配置和质量控制要点;通过在气流纺工序设置不同纺纱捻度和张力,对比分析成纱指标、纱线断头率和筒纱硬度,优选出合适的捻度和张力,使用56%的精梳落棉和45%的梳棉破网成功纺制质量相当的OE 19.4 tex纱。指出:当纺纱捻度为138捻/(10 cm)、张力牙为105齿、引纱与卷绕速比为1.04时,OE 19.4 tex纱成纱质量好,筒纱手感软硬合适,织机效率达到80%以上;在配棉不使用原棉的情况下,其成纱指标和织机效率变化不大;纺气流纺细号纱线,在整经、织机正常生产的前提下捻度应偏大掌握。 相似文献
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<正>为了提高筒纱质量,我们在日常工作中采用反倒筒纱的方法抽查筒纱质量。检查过程中发现,在GA014型络筒机上纺制的筒纱存在松筒、表面损伤、重叠纱、成形不良、不合格接头、"小辫子"纱、飞花附入等纱疵。针对以上各种质量问题,我们分别采取了相应措施进行预防。(1)松筒疵点。该疵点表现为一部分纱线没有紧密缠绕在筒子表面,而是呈现比较松散的现象,导致在高速退绕时无法正常退绕,由纱线张力过小造成。形成原因:两张力碗间夹杂有颗粒状杂质或较大的飞花,导致张力碗不转,纱线张力太 相似文献