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为避免因被孕育的铁液在浇包中停留时间过长而导致的孕育衰退,使铸件产生麻口和白口、降低铸件综合力学性能的现象的发生,通过用硅钡复合孕育剂取代75SiFe孕育剂孕育铁液,在相同生产工艺条件下,进行消除白口倾向作用的大小、抗孕育衰退的能力、力学性能对比、阶梯试块作壁厚敏感性试验、应力框铸造收缩应力试验等生产工艺性试验对比。结果表明,硅钡复合孕育剂孕育长效,衰退速率低,白口倾向小,石墨化能力强,改善了石墨形态,可明显增强铁液抗孕育衰退的能力,提高了铸件的综合力学性能。 相似文献
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为了使灰铸铁得到较好的孕育效果,进行了孕育量的生产试验,认为降低出铁槽孕育剂加入量,同时增加随流孕育加入量是解决孕育衰退的最好方法;为了避免随流孕育量过大造成孕育剂不能完全熔解,选择了出铁槽0.3% 随流0.18%的孕育方式.介绍了孕育剂的选择、使用和贮存方法,特别提出了含Sr孕育剂解决缩松的局限性问题,以及孕育不良或过量对铸件品质的影响. 相似文献
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某厂主产品S195柴油机曲轴,材质QT700-2,以前采用包内孕育,皮下气孔比较严重,产品合格率只有65.5%。针对这一情况,探讨采用混合孕育剂和包外瞬时孕育工艺,解决了这一生产难题。1改原来的包内孕育为瞬时孕育用铁皮做一个特制的小漏斗,预备一批10~70目(视产品而定)粒度的孕育剂,烘干备用。在浇注时小漏斗中的孕育剂在铁液上方随铁液同时流入型内,加入量约占铁液量的0.13%~0.18%。孕育剂为由SRCB、75硅铁、磁铁粉三者组成的混合孕育剂,SRCB、75硅铁、磁铁粉3者的比例控制在3∶1∶2(注:磁铁粉是关键材料,其比例可视效果适当调整)。2确定孕… 相似文献
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型内孕育工艺和铸造孕育块的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍型内孕育用的粘结块和铸造块两大类。重点说明制作铸造孕育块的方法,指出添加锰元素可以降低孕育块的熔点。加入Mg和RE后比单纯加入Mn更加容易熔化。经型内孕育试验,证明对已有球化衰退、孕育衰退现象的铁液有较强的补救作用。经型内孕育后,球化级别普遍提高一级。用含Mg孕育块处理的铁水,球化级别提高3级 相似文献
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高牌号灰铸铁生产,孕育处理是关键工序之一。JB/Z234.1-85《冲天炉熔炼工艺规程》规定,“使用抗衰退特种孕育刺时,孕育后的铁液停留时间不宜超过12分钟,使用普通孕育剂时,不宜超过6分钟”。由于生产管理、组织、技术、操作等种种原因,孕育后的饮水停留时间往往不易满足上述要求,致使高牌号灰铸铁生产炉前控制、浇注极为紧张,稍有不慎,便会出现铸件缺陷,为此,采取二次孕育,防止孕育衰退。1.cy6140普通车床及其变型产品床具的孕育牌号为HT300,导轨热节回直径约为55mm,最小壁厚15mm,按顶针距规格,床身毛重为565~6vvxg。… 相似文献
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孕育剂在铁液中的熔化速度直接影响孕育处理的效果。熔化孕育剂的粒度是影响孕育剂熔化速度的重要因素之一。目前孕育剂的粒度是用筛网号分级的,而同一筛号、但具有不同颗粒形态的孕育剂体积和表面积与体积比是不同的,因而它们熔化速度也就不同。因此,生产和使用孕育剂时,在控制其粒度的同时,还应对其形态加以控制。 相似文献
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球状石墨的形核与孕育--球墨铸铁基础理论的最新发展(一) 总被引:6,自引:1,他引:5
石墨球的形成分两个阶段:形核与生长。虽然形核不影响最终的形状,但它是石墨球形成的重要过程。石墨的形核物质有石墨、硫化物、氧化物、碳化物、氮化物、金属间化合物及气体。各种物质的形核机制可以不同,但是都必须符合晶格匹配关系(失配度小于6%时,形核能力强),以及满足相互的界面能要求。由于球铁过冷倾向大,所以孕育是球铁生产的必须工序。鉴于硫氧化物是球墨形核的重要组分,特介绍一种新型高效孕育剂,其特点在于孕育剂中含有一定的硫氧非金属物质,可补充球化处理后铁液硫、氧的贫缺。 相似文献
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采用脱硫-孕育-球化处理站"喂线法"处理离心复合轧辊球芯铁水,可改善脱硫、球化、孕育效果,减缓球化与孕育衰退,提高铁水质量;减少球化剂用量,降低成本,实现节能、降耗、减排、改善作业环境的目标;实现操作"机械化、自动化,数字化、智能化"的目标,符合科学发展观要求,符合建立资源节约型,环境友好型新型社会主义国家的要求,实现经济效益和社会效益双丰收目标。 相似文献
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国内铸造厂使用的小型铁液包通常使用单层耐火材料包衬,铁液在这种铁液包中温度下降很快。为了减缓铁液在浇注过程中的温降,设计了一种新的小型铁液包包衬结构,使用3种导热系数耐火材料制作包衬。结果表明,3层耐火材料包衬设计,减缓了铁液在浇注过程中的温降,对浇铸温度提高和节能减排效果显著。在相同工况下,3层包衬的铁液最终浇铸温度比单层包衬高29℃。 相似文献
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浇不足是焦炉炉门铸件常见铸造缺陷。通过分析浇不足缺陷产生的原因,认为是铁液压力头小,铁液末端温度低所造成。通过对铸型倾斜,提高铁液在铸型中的压力,使低温铁液从铸型末端冒口处流出,保证铸型中铁液能够同时凝固,可以避免铸件产生浇不足缺陷。由于采用倾斜浇注,因浇不足缺陷造成的废品率由5%降低到1%,效果明显。 相似文献