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相似文献
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1.
为避免因被孕育的铁液在浇包中停留时间过长而导致的孕育衰退,使铸件产生麻口和白口、降低铸件综合力学性能的现象的发生,通过用硅钡复合孕育剂取代75SiFe孕育剂孕育铁液,在相同生产工艺条件下,进行消除白口倾向作用的大小、抗孕育衰退的能力、力学性能对比、阶梯试块作壁厚敏感性试验、应力框铸造收缩应力试验等生产工艺性试验对比。结果表明,硅钡复合孕育剂孕育长效,衰退速率低,白口倾向小,石墨化能力强,改善了石墨形态,可明显增强铁液抗孕育衰退的能力,提高了铸件的综合力学性能。  相似文献   

2.
采用测试灰铸铁铁液孕育前后白口深度的方法,研究了小于1mm的粉粒含锶硅铁孕育剂的孕育效果。试验结果表明,与2~5mm的颗粒含锶硅铁孕育剂相比,小于1mm的粉粒含锶硅孕育剂在7min内的孕育效果较好,但在10min后孕育衰退明显。  相似文献   

3.
灰铸铁复合孕育强化生产的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对优化的复合孕育剂在生产条件下进行了粒度直径、孕育处理温度及加入方式等孕育处理工艺因素的研究,同时检测了经孕育处理的铁液的抗衰退能力、流动性、体收缩等铸造工艺性能,另外还进行了抗拉强度、白口倾向、断面敏感性、硬度、加工性能及弹性模量等力学性能及使用性能的测试研究,验证了复合孕育剂有良好的孕育强化效果.  相似文献   

4.
肖彬 《现代铸铁》2008,28(2):36-39
为了使灰铸铁得到较好的孕育效果,进行了孕育量的生产试验,认为降低出铁槽孕育剂加入量,同时增加随流孕育加入量是解决孕育衰退的最好方法;为了避免随流孕育量过大造成孕育剂不能完全熔解,选择了出铁槽0.3% 随流0.18%的孕育方式.介绍了孕育剂的选择、使用和贮存方法,特别提出了含Sr孕育剂解决缩松的局限性问题,以及孕育不良或过量对铸件品质的影响.  相似文献   

5.
徐荣政 《铸造技术》2006,27(6):648-649
某厂主产品S195柴油机曲轴,材质QT700-2,以前采用包内孕育,皮下气孔比较严重,产品合格率只有65.5%。针对这一情况,探讨采用混合孕育剂和包外瞬时孕育工艺,解决了这一生产难题。1改原来的包内孕育为瞬时孕育用铁皮做一个特制的小漏斗,预备一批10~70目(视产品而定)粒度的孕育剂,烘干备用。在浇注时小漏斗中的孕育剂在铁液上方随铁液同时流入型内,加入量约占铁液量的0.13%~0.18%。孕育剂为由SRCB、75硅铁、磁铁粉三者组成的混合孕育剂,SRCB、75硅铁、磁铁粉3者的比例控制在3∶1∶2(注:磁铁粉是关键材料,其比例可视效果适当调整)。2确定孕…  相似文献   

6.
选用合适的孕育处理方法,是决定灰铸铁产品质量的关键因素,随流孕育是目前公认的最佳孕育方法。介绍了一种新型的自动随流孕育装置,可以保证孕育剂在浇注的同时随铁液流均匀加入,并可避免在孕育过程中机构的卡死,保证孕育剂加入量的准确调节,有效防止孕育衰退,提高铸件质量。  相似文献   

7.
型内孕育工艺和铸造孕育块的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张俊祥  王再友 《铸造》1997,(12):31-33
介绍型内孕育用的粘结块和铸造块两大类。重点说明制作铸造孕育块的方法,指出添加锰元素可以降低孕育块的熔点。加入Mg和RE后比单纯加入Mn更加容易熔化。经型内孕育试验,证明对已有球化衰退、孕育衰退现象的铁液有较强的补救作用。经型内孕育后,球化级别普遍提高一级。用含Mg孕育块处理的铁水,球化级别提高3级  相似文献   

8.
钟志  吴晓三 《现代铸铁》1994,(4):100-100
高牌号灰铸铁生产,孕育处理是关键工序之一。JB/Z234.1-85《冲天炉熔炼工艺规程》规定,“使用抗衰退特种孕育刺时,孕育后的铁液停留时间不宜超过12分钟,使用普通孕育剂时,不宜超过6分钟”。由于生产管理、组织、技术、操作等种种原因,孕育后的饮水停留时间往往不易满足上述要求,致使高牌号灰铸铁生产炉前控制、浇注极为紧张,稍有不慎,便会出现铸件缺陷,为此,采取二次孕育,防止孕育衰退。1.cy6140普通车床及其变型产品床具的孕育牌号为HT300,导轨热节回直径约为55mm,最小壁厚15mm,按顶针距规格,床身毛重为565~6vvxg。…  相似文献   

9.
盛达 《现代铸铁》2004,24(1):38-41
孕育剂在铁液中的熔化速度直接影响孕育处理的效果。熔化孕育剂的粒度是影响孕育剂熔化速度的重要因素之一。目前孕育剂的粒度是用筛网号分级的,而同一筛号、但具有不同颗粒形态的孕育剂体积和表面积与体积比是不同的,因而它们熔化速度也就不同。因此,生产和使用孕育剂时,在控制其粒度的同时,还应对其形态加以控制。  相似文献   

10.
脉冲电场处理对铁液凝固过程石墨化的影响   总被引:18,自引:1,他引:17  
王静松  薛庆国  王建中  常国威  苍大强 《铸造》2001,50(11):677-679
在未加任何孕育剂的情况下,铸铁铁液经过脉冲电场处理后,在凝固过程中发生了石墨化转变;在相同参数脉冲电场的作用下,处理时间长有利于石墨化转变的进行;原铁液中的硅有利于缩短处理时间,分析认为,脉冲电场的施加,引起了铁液中不同原子及原子团的电子施主/受主特性的改变,改变了铁液中碳的活度及原子团的尺度,从而引起铸铁铁液凝固过程中的石墨化转变。  相似文献   

11.
曾大新  刘伟涛  苏俊义  陈勉己 《铸造》2001,50(6):349-353
用数值模拟方法研究了工艺因素对型内孕育硅铁块熔化过程的影响,结果表明,硅铁块的几何尺寸、孕育块的安放位置、阻流浇道的位置及孕育块的成分等因素都影响孕育块的熔化过程,孕育块的几何尺寸影响最大;硅铁孕育块的熔化存在滞后,通过改进工艺条件可以使溶化滞后减小。数值模拟可用于型内孕育工艺的优化设计。  相似文献   

12.
喂线法孕育在铸铁中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张铁军  杨静  李培杰 《铸造》2005,54(6):587-590
可控、有效的孕育处理,对获得组织均匀、力学性能与机械加工性能改善的铸铁件很必要.传统浇包孕育的效果不稳定,用喂线法对铁液进行孕育处理得到发展,该法可分为两种情况:随流喂线孕育和浇包喂线孕育,且前者兼有后孕育和易于自动化的特点.综述了喂线法孕育近30年的研究进展、应用和发展趋势.概括了喂线法孕育的特点、工作条件和适用范围;与炼钢中的钢包喂线法相比,对孕育芯线规格与喂线机的技术性能参数方面存在的问题进行了分析.对存在的问题提出了改进措施.  相似文献   

13.
余瑾  汪文奇  祖方遒  刘兰俊  李先芬  杨慧珍  王冬栋 《铸造》2007,56(12):1312-1315
通过金相分析方法对RE多元复合孕育剂的孕育强化机理进行研究。分析发现,经0.5%RE多元复合孕育剂孕育的CE4.0%~4.1%铁液的铸铁件石墨形态明显改善,基体组织中珠光体晶粒细化且层片间距减小,初生奥氏体枝晶细化明显,所形成的共晶组织中共晶团数量显著增加,从而使铸件的抗拉强度从200MPa稳定地提高到250MPa,且综合工艺性能保持良好。  相似文献   

14.
石墨球的形成分两个阶段:形核与生长。虽然形核不影响最终的形状,但它是石墨球形成的重要过程。石墨的形核物质有石墨、硫化物、氧化物、碳化物、氮化物、金属间化合物及气体。各种物质的形核机制可以不同,但是都必须符合晶格匹配关系(失配度小于6%时,形核能力强),以及满足相互的界面能要求。由于球铁过冷倾向大,所以孕育是球铁生产的必须工序。鉴于硫氧化物是球墨形核的重要组分,特介绍一种新型高效孕育剂,其特点在于孕育剂中含有一定的硫氧非金属物质,可补充球化处理后铁液硫、氧的贫缺。  相似文献   

15.
试验了孕育剂量对凸轮轴组织和性能的影响。在轴颈心部碳化物质量分数≤15%条件下,降低孕育剂量可有效减少激冷层的石墨数量,提高激冷层的硬度和激冷深度;同时,降低孕育剂量,可增加铁液的激冷敏感性,有利于凸轮轴的生产控制。  相似文献   

16.
秦子强  余宗森 《金属学报》1988,24(1):129-132
铸铁孕育技术的应用已逾六十年,至今对孕育的机理仍不很清楚。争议的焦点在于,究竟是孕育提供了石墨形核的异质基底;抑或激发了石墨自身形核。当前大多数人持前一观点。以往的工作对孕育铁水中碳分布的实验研究较欠缺。由于对孕育过程中的碳分布图像了解不够,必然影响了对孕育本质的认识。本文从微观和统计的角度对孕育样品中碳的浓度和活度分布的特点进行了测定,在此基础上探讨了孕育机理。  相似文献   

17.
采用脱硫-孕育-球化处理站"喂线法"处理离心复合轧辊球芯铁水,可改善脱硫、球化、孕育效果,减缓球化与孕育衰退,提高铁水质量;减少球化剂用量,降低成本,实现节能、降耗、减排、改善作业环境的目标;实现操作"机械化、自动化,数字化、智能化"的目标,符合科学发展观要求,符合建立资源节约型,环境友好型新型社会主义国家的要求,实现经济效益和社会效益双丰收目标。  相似文献   

18.
曹超  付卫东 《铸造技术》2020,(2):146-147
国内铸造厂使用的小型铁液包通常使用单层耐火材料包衬,铁液在这种铁液包中温度下降很快。为了减缓铁液在浇注过程中的温降,设计了一种新的小型铁液包包衬结构,使用3种导热系数耐火材料制作包衬。结果表明,3层耐火材料包衬设计,减缓了铁液在浇注过程中的温降,对浇铸温度提高和节能减排效果显著。在相同工况下,3层包衬的铁液最终浇铸温度比单层包衬高29℃。  相似文献   

19.
王增强 《铸造》2007,56(5):540-541
浇不足是焦炉炉门铸件常见铸造缺陷。通过分析浇不足缺陷产生的原因,认为是铁液压力头小,铁液末端温度低所造成。通过对铸型倾斜,提高铁液在铸型中的压力,使低温铁液从铸型末端冒口处流出,保证铸型中铁液能够同时凝固,可以避免铸件产生浇不足缺陷。由于采用倾斜浇注,因浇不足缺陷造成的废品率由5%降低到1%,效果明显。  相似文献   

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