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相似文献
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1.
Cr12MoV钢不同热处理条件下的硬度和金相组织分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了Cr12MoV钢在不同温度淬火和回火后的硬度变化,并对不同热处理条件下的金相组织进行了分析。  相似文献   

2.
Cr12MoV钢锻造过热过烧及对最终组织和性能影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用模拟方法,研究了Cr12MoV钢锻造加热过热,过烧对其随后中间球化处理及最终淬火,回火处理的组织和性能的影响。结果表明,锻造加热温度在1160℃以上出现过热,在1220℃以上出现过烧。严重过热及过烧后,中间退火及最终热处理都不能使其得到改善,一次冲击韧性,多冲疲劳寿命及抗弯强度等均严重降低,但过热及过烧对硬度却无明显影响。  相似文献   

3.
 12Cr1MoV钢是目前用于锅炉主蒸汽管道的常用钢种之一,具有较高的持久强度和持久塑性,良好的抗氧化性能,且无热脆倾向。本文通过改变12Cr1MoV钢的奥氏体化温度和时间获得不同的晶粒尺寸,以模拟蒸汽管道在高温长期工作时的晶粒尺寸变化。对钢的晶粒度显示方法进行了系统研究,获得理想效果。此外对晶粒大小对材料拉伸性能的影响也进行了分析。  相似文献   

4.
某电厂600 MW亚临界机组的12Cr1MoV末级再热器管运行50000 h后发生泄漏。在迎烟气侧弯头背弧出现裂纹。采用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪等方法对失效管样进行分析。结果表明,弯头向火侧氧化层过厚,组织球化严重;弯头向火侧管壁存在明显的蠕变孔洞和沿晶裂纹,裂纹沿着晶界发展并充满氧化物;基体出现合金元素贫化,导致组织劣化。综上,12Cr1MoV末级再热器管失效是由长期过热造成管件向火侧组织老化,蠕变开裂而引起泄漏。  相似文献   

5.
采用先进的分析测试手段对12Cr1MoV水冷壁的珠光体耐热钢管失效后组织及硬度的 变化进行连续分析,以便更加准确地判断其失效原因.结果表明,12Cr1MoV水冷壁爆管原因为短时超温;组织自背火侧至向火侧依次为F+P,F+S+P,F+B,F+M+T,M+T,同时其硬度也呈现逐渐升高的趋势.  相似文献   

6.
某电厂600 MW亚临界机组12Cr1MoV钢末级再热器管运行51020 h后发生爆裂。采用光学显微镜、扫描电镜等设备,从宏观检查、氧化层检测、组织分析和能谱分析方面对失效管样进行研究。结果显示,爆口呈长期过热开裂宏观特征。管样向火侧氧化层过厚,组织球化严重。爆口处向火侧管壁存在明显的蠕变孔洞和沿晶裂纹,裂纹沿着晶界发展并充满氧化物。能谱分析结果显示,末级再热器管向火侧管壁在长期服役过程中,基体出现固溶合金元素贫化,导致组织劣化。综上,12Cr1MoV钢末级再热器管失效是由长期过热引起管件向火侧组织劣化、蠕变开裂造成的。  相似文献   

7.
火力发电厂中广泛使用的一、二类钢管材的焊接接头长期在高温下运行,易发生合金元素再分布及碳化物尺寸变化等“内在”变化,因此设法阻止和延缓接头在一定温度下发生“内在”的变化,即可提高管材接头的耐热性和使用寿命,要达此目的,合适的焊接及热处理工艺是最为有效的办法之一。1 12Cr1MoV钢管的焊接和热处理12Cr1MoV钢管的焊接和热处理包括预热、焊接和后热三部分,由于钢管合金含量<5%,因此,具有良好的焊接性和加工性,但由于12Cr1MoV钢的冲击韧性低和对热处理工艺的敏感性,给焊接与热处理造成了一…  相似文献   

8.
运用金相分析、SEM显微观察及力学性能测试方法分析研究电厂蒸汽管道12Cr1MoV钢在高温环境下长期运行对管材组织和性能的影响.结果表明,高温条件下长期运行,管材强度和塑性均有所下降,管材组织的不均匀性促进了珠光体的球化和碳化物的析出,拉伸断口出现准解理形态,管材的组织和性能发生了轻度劣化,但仍可以继续安全运行.  相似文献   

9.
通过常规力学性能测试设备、光学显微镜研究了不同热处理工艺对12Cr1MoV钢性能和组织的影响。结果表明:随着正火温度提高,12Cr1MoV钢的抗拉强度和屈服强度变化不大,而冲击韧性有较大增加;随着回火温度提高,经910℃和930℃两种正火温度处理,12Cr1MoV钢的强度和韧性变化不大。12Cr1MoV钢在热轧态、正火态及正火+回火态的组织均为铁素体+珠光体,经910℃正火+680℃回火处理后,钢中的铁素体晶粒度比930℃正火+680℃回火处理后更细小且分布更均匀,性能与前者基本相同。因此,可以选取910℃正火+680℃回火作为12Cr1MoV钢的热处理工艺,从而降低钢板生产的成本。  相似文献   

10.
12Cr1MoV耐热钢管焊接温度场模拟与试验验证   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为了得到珠光体耐热钢12Cr1MoV合理的钢管焊接热输入,准确预测焊接热影响区宽度,能够提供典型位置的热循环曲线,掌握和预测焊后热影响区及附近区域组织转变规律,采用ANSYS有限元软件对钢管焊接过程进行数值模拟,并将模拟结果与试验数据进行比较.结果表明,采集特征点热循环曲线与模拟结果非常吻合;焊接热影响区宽度模拟值与实测值基本一致;焊缝区以针状铁素体为主,热影响区主要是先共析铁素体和伪共析索氏体,过热区有少量铁素体和粒状贝氏体.  相似文献   

11.
再热器联箱管接头失效分析   总被引:3,自引:3,他引:0  
采用宏观分析、力学分析、化学分析、金相检验、扫描电镜等方法对多次出现裂纹的再热器出口联箱管接头(材质为12Cr1MoV)进行失效分析,结果表明,再热器联箱管接头裂纹属于再热裂纹,应力过大是造成泄漏的主要诱因.  相似文献   

12.
采用宏观观察、金相观察、扫描电子显微分析、成分分析等分析方法,对燃油锅炉屏式过热器发生开裂失效原因进行了分析研究.结果表明:该管长期在高温下运行产生了蠕变现象;珠光体组织出现严重的球化现象,大量碳化物呈链状沿晶界析出;过热器管道内壁存在约371.55 μm厚度的氧化层.因此,管束长期局部过热服役,致使金相组织发生改变,大大降低了材料的力学性能,从而发生蠕变开裂现象.  相似文献   

13.
针对厚壁12Cr1MoVG钢管在生产中暴露出冲击韧性低的问题,进行了优化热处理工艺的研究和生产实践。指出改善其冲击韧性的关键是控制正火冷却速度,提出了“水冷+空冷”正火热处理工艺。实践证明:采用“水冷+空冷”热处理工艺后,厚壁12Cr1MoVG钢管均能获得理想的金相组织和优良的综合性能。  相似文献   

14.
谭莹  曹标  陈明  周崎  张庆安 《物理测试》2005,23(1):45-47
锅炉管在使用1年后,发生爆裂。管的工作环境:管内压力9.8MPa,温度540℃。经过扫描电镜分析、 金相显微镜分析、化学成分检测和力学性能试验,结果表明,该锅炉生产厂错将20G钢当12Cr1MoVG钢使用,由于20G钢抗高温蠕变性能比12Cr1MoVG钢低,加之锅炉管运行时超温,管壁金属长期过热运行,导致高温蠕变加速,强度下降,最终发生早期蠕变爆裂。  相似文献   

15.
P91钢广泛用于制造大型火力发电机组中的各种耐热管道,由于其合金元素含量较高,导致焊接性很差。文中分析了P91钢和12Cr1MoV钢的化学成分及力学性能,通过选用合理的焊接材料、坡口形式及恰当的焊接工艺参数来保证焊接质量。焊接过程中,采用多层多道焊,细化晶粒。焊后后热,消除残余氢,防止冷裂纹的产生。焊后对焊缝采用无损探伤检测,发现焊缝质量能满足使用要求,证明P91钢和12Cr1MoV钢两种焊接性较差的异种钢,采用恰当的工艺措施,可以获得优良的焊接接头。  相似文献   

16.
12Cr2Mo1钢直角弯头裂纹原因分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
某厂加工的12Cr2Mo1钢直角弯头表面出现裂纹缺陷并有向内部扩展趋势。本文通过对失效弯头样品的宏观检查、无损检测、夹杂物分析、晶粒度评级、金相检验等试验方法.得出裂纹产生的原因是:弯头材料在加工过程中有过热现象,导致晶粒粗大、晶界弱化,在加工应力作用下致使其沿晶断裂。  相似文献   

17.
18.
F12异种钢厚壁管道焊接的工艺控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
对F12和12Cr1MoV种钢材及其异种钢接头的焊后性能进行了初步分析,并综合两种材料焊接冶金性能、金相组织、各种室温和高温物理和力学性能特点,从金相学的角度,对施工现场的施焊材料、焊接热输入、预热和热处理的时机、时间、温度等参数进行了一定的理论分析和选择。并经常温的工艺评定试验证实了焊接方法的可靠性,对于相似工程厚壁管高合金异种钢的焊接具有一定的经验和指导作用。  相似文献   

19.
对主蒸汽管断裂原因进行了分析。结果表明,断裂是由腐蚀疲劳引起的,阀体材质不合格和焊接结构不合理是主蒸汽管失效的主要原因。  相似文献   

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