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鄂钢5号高炉内燃式热风炉出现隔墙倒塌、拱顶掉砖等问题,严重影响风温水平。因内燃式热风炉有其固有缺陷,为有效提高风温,强化高炉冶炼、节能降耗,本工程利用现有空地新建一座顶燃式热风炉[1]。形成3座内燃式+1座顶燃式热风炉模式,为今后3座内燃式热风炉大修提供条件。本工程的难点主要集中在新老热风管对接上,因高炉休风时间短,热风管道内温度高,且需切除老热风管的封头,再实现新老管道对接,所以施工难度很大。本工程为今后热风炉改造提供了一个可行方案,为炼铁行业老厂实施节能、降耗、高效技术改造,提供了可借鉴的实践经验。 相似文献
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1.改造型内燃式热风炉的结构鞍钢9号高炉为1000m~(3)级高炉,配备3座内燃式热风炉,1964年大修后平均风温为1204℃。但由于大修时未能解决这类热风炉的缺陷,风温水平很快就降低到900℃左右。1980年鞍钢吸取国内外的成功经验,对9号高炉热风炉进行全面技术改造。1981年投产以来平均风温在1100℃以上,1982 相似文献
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首钢高炉热风炉高风温技术进步 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述首钢高炉热风炉现状和技术进步,说明首钢高炉热风炉向大型、高风温方向发展。通过分析首钢北京地区、首秦和迁钢等高炉热风炉投产以来的风温变化,阐明首钢全烧高炉煤气热风炉采用高温空气燃烧预热技术实现风温1250℃。利用仿真和冷态试验等手段从理论和机理上研究了首钢现有不同高炉热风炉结构的流场和温度分布特征,指出了顶燃式和内燃式热风炉存在的问题。首钢高风温试验研究采取加强系统监测、操作制度优化和改善原燃料条件等措施,实现了1250~1280℃的风温。该试验研究结果将在首钢迁钢3#高炉、京唐大型高炉上进一步实施,为国内外高炉提高风温研究提供参考。 相似文献
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一、概述随着高炉燃料比的不断降低,高炉煤气发热值日趋贫化,限制了风温的提高。采用回收热风炉烟气余热来加热助燃空气(煤气)是一项既节约能源又能提高风温的有效措施。目前国内热风炉烟气余热回收已采用了回转式换热器、重力热管式换热器、焊接板式换热器及热媒体换热器等四种型式。攀钢1号高炉热风炉采用的是焊接板式换热器,在国内冶金企业尚属首次应用。它是由重庆钢铁设计研究院和攀枝花钢铁公司共同试验研制的。攀钢1号高炉热风炉焊接板式换热器于1984年9月投入使用,经一年的运行实践证明系统安全可靠,经济效益明显。每小时回 相似文献
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鞍钢新2号、新3号高炉热风炉应用了顶燃式预热炉来预热助燃空气的高风温技术.通过对预热炉烘炉过程、生产实际应用效果和性能的分析,说明采用顶燃式预热炉后,热风炉具有风温波动小、燃料成本低等优点,可为高炉提供1200℃以上的热风. 相似文献
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高炉本体工程中热风炉投资约占三分之一,设备十分庞大.随着风温日益提高,热风炉将更加增大.目前国外风温己达1250℃以上.我国近年来也在迅速提高风温,因此,不少工厂甚感原有热风炉在结构上和蓄热能力上均不能适应高风温的需要,今后将利用大修的机会逐步进行改造.热风炉改造是否一定要扩大才能提高蓄热能力呢?从热工状态及工作特征来分析,如能采用高效格子砖或提高废气温度并予热助燃空气,则现有尺寸的热风炉潜力将可得到充分挖掘利用.在发挥各有利因素的基础上,完全可能作到在周期传热量相同的情况下,将蓄热室高度大大降低;或者在不增大现有尺寸的条件下,大大提高蓄热能力,从而提高风温水平和热量利用效率.本文就设计高效热风炉的有关问题发表一些粗浅的看法以供商讨. 相似文献
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济南铁厂热风炉提高风温的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
随着高炉冶炼技术的发展,为了降低燃料消耗量,高炉要求使用更高的风温。济南铁厂原有热风炉已不能满足提高风温的要求。广大革命职工以革命精神和科学态度相结合,对原有热风炉进行了一系列的改进,使风温大幅度提高。 相似文献
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小高炉使用球式热风炉后风温水平提高,焦比降低,但不少小高炉实际使用风温还远低于设计水平,因此焦比仍较高。对此分析了风温提高后对高炉顺行的影响,讨论了创造条件促进高炉接受高风温,以充分发挥球式热风炉潜力,提高风温,使高炉进一步节焦增铁。 相似文献
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鞍钢新1号高炉(3200m3)的3座热风炉和11号高炉(2580m3)4座热风炉中的3座均采用了DANILIE CORUS 公司的高风温长寿命内燃式热风炉技术,热风炉设计一代寿命25年,设计风温1200~1250℃. 相似文献