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关于重轨底裂缺陷的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文指出了鞍钢重轨底裂缺陷影响企业经济效益的严重性。本文从冶炼到轧钢较系统地介绍了钢坯装炉温度状态、环境温度变化、碳锰含量对重轨底裂缺陷的影响规律。根据各方面关于重轨底裂缺陷的试验结果,综合分析了重轨底裂缺陷的成因,并指出违成此种缺陷的先天性因素及影响此种缺陷的后天性因素。在分析研究重轨底裂缺陷的基础上,提出了消除缺陷的长远、近期的工艺技术途径。 相似文献
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本文对武钢重轨底裂进行了研究。结果表明:底裂除了与钢锭、钢坯表面质量及钢中夹杂物有关外,还与轧制、矫直工艺等有关。在分析研究重轨底裂缺陷的基础上,提出了消除缺陷的途径。 相似文献
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钢坯清理与压下制度对重轨底裂的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过重轨坯双窄面缺陷火焰清理及改变初轧压下制度对重轨底裂进行了对比试验。结果表明:清理钢坯比未清理钢坯轧成重轨,其平均底裂率减少1.27%;采用新压下制度开坯,轧成重轨检出率与老规程相比,底裂率减少1.85%,头伤率减少0.24%,腰伤率增加0.11%,综合检出率减少1.98%。 相似文献
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一、问题的提出由于重轨在铁路运输中的重要作用,要求它具有良好的性能,要有高的使用寿命、可靠性和安全性。它的可靠性、安全性直接关系到铁路运输和人民生命财产。由于运输量的增加,机车车辆轴重的不断 相似文献
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针对高速重轨钢精炼过程的脱氧、夹杂物控制和脱氢进行了理论分析,并结合工艺实践,对精炼过程中的炉渣碱度和精炼时间等进行了研究.理论分析表明,炉渣碱度高有利于重轨钢在LF精炼时脱氧,欲控制重轨钢中生成2CaO·Al2O3·SiO2,应尽量控制钢中的Ca和Al含量.工艺实践表明,在RH精炼时全氧含量和氢含量在15min左右已趋于稳定,炉渣碱度对脱氧无明显影响,但碱度高会有脆性夹杂物生成.建议高速重轨钢的精炼可以在LF精炼时采用较高碱度(2.5~3.0),在RH精炼时控制较低的炉渣碱度(2.0左右),同时控制RH精炼时间在15 min即可达到脱氢脱氧和控制夹杂物的目的. 相似文献
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本文结合轨梁厂轧制设备特点,借鉴成功设计经验,按AREA标准进行了AREA115重轨的轧制工艺设计。文中着重阐述了孔型系统选择、孔型参数确定的思路、经验。就孔型配置,导卫设计、钢坯选择作了设计说明。 相似文献
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本文通过对钢轨底裂缺陷的宏观检验和微观观察,描述底裂缺陷的特征和属性。把宏观检验和微观观察联系起来,对照分析,对裂缝中形成的氧化铁和其附近的圆点氧化物、铁锰硅酸盐以及脱碳现象进行理论解释。根据检验结果的分析,指出钢轨底裂缺陷是来源于轨坯表面裂纹。 相似文献
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对100 t LD-LF-VD-280 mm×380 mm连铸坯流程生产的U71Mn和U75V重轨钢第一炉钢的冶金质量进行了研究。统计结果表明,虽然第一炉钢过热度(21~38℃)较高,但第一炉钢中后半炉的最大氢、氧含量较前半炉分别降低0.2×10-6和5×10-6,夹杂物亦降低0.5级,后半炉钢的冶金质量可以满足重轨钢的要求,因此可将后半炉钢由原来的吊车轨改为重轨,该工艺实施后每年重轨钢可增产6万t以上。 相似文献
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1981年11月26~28日,冶金部在包钢召开了包钢重轨整体加热全长常化淬火新工艺的技术鉴定会.来自铁道部、冶金部和有关大专院校的70多位钢轨和热处理专家,共同研究了包钢的试验总结报告,审核了工艺参数和性能,研究了十多年来4批工业试验的2500多吨淬火轨在国内若干主干线试铺的总结报告.在现场观看了实际操作,对各工艺参数进行了实测,当场取样作各项要求性能的分析检 相似文献
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重轨钢非铝脱氧工艺研究 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了攀钢重轨钢非铝脱氧工艺,在满足钢中脆性夹杂物控制的前提下,采取“预脱氧+终脱氧”的工艺,达到钢液脱氧良好,钢轨内部质量大幅提高,钢轨T[O],[Al]及氧化物夹杂评级完全满足200km/h高速铁路钢轨标准的要求。 相似文献
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采用已内酰胺工程塑料(MC铸型尼龙)作为重轨生产过程中的输送移滑轨,较好地解决了轨底横向划伤问题,满足了用户对重轨表面质量的要求。 相似文献