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一、概述邳州水泥厂φ3×46.5m窑外分解工艺生产线始建于1976年,属国家“六五”期间的科技攻关项目。1980年建成投产,1983年通过国家验收,成为我国第一台烧煤预分解窑.被命名为“邳县型”。它为我国水泥工业的技术进步,对我国新型T法水泥窑的开发和推广起推动作用。由于当时我国窑外分解技术刚刚起步,这条生产线又是在原设计能力14.5t/h的四级预热器的基础上改建,设计与案几经修改,设备陈旧又不配套, 相似文献
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在新型干法水泥生产线窑尾废气处理系统中,电收尘器因具有处理烟气量大,收尘效率高和阻力小的特点而得到广泛应用。但是电收尘器的除尘效率η主要取决于其集尘极板的有效面积A(m~2)、含电尘料向收尘极板的驱进速度ω(m/s)和处理的烟气量Q(m~3/s),计算公式为η=1-e~(-Aω/Q)。1 提高窑外分解窑电收尘除尘效率的有效途径 我厂3~#窑原为四级悬浮预热器窑(SP窑),86年投入 相似文献
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1.基本概况 我国第一个水泥工厂为普通立窑厂,建于1889年。30年代至60年代早期采用了中空窑、带余热发电装置的中空回转窑、湿法窑、干法立波窑、干法悬浮预热器窑;到70年代随着能源危机,燃料价格上涨,出现了技术比较先进的预分解窑。为适应建国初期二个五年计划国民经济建设发展 相似文献
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柳州水泥厂预分解窑是80年代初期从国外引进的大型现代化水泥生产成套装备,设计能力3200吨/日熟料,热耗3262千焦/千克熟料(780千卡/千克熟料),1986年底建成投产,1988年12月通过国家验收,核定年熟料生产能力99.2万吨,硅酸盐水泥103万吨。但由于某些生产环节存在着问题,5年来虽经历五个阶段的多次技术改进,一直未能达标、达产,造成经济损失达亿元。1990年,国家建材局将柳州厂列为要求达标达产的重点企业,为此工厂成立了以厂长为组长的达标达产领导小组,并在扫清外围问题的基础上,于1992年4月与武汉工业大学北京研究生部签订了厂校技术合作协议, 相似文献
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牡丹江水泥集团有限责任公司的2#窑是国内第一条自行设计的预分解窑,1983年投产,日产熟料2000t。限于当时的技术条件,该生产线一直存在着多种问题,熟料的产、质量达不到设计要求。1995年公司对2#窑的篦冷机及预热器系统进行了全面的技术改造,实现了窑系统的达产达标。 相似文献
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针对类RSP预分解窑事故频繁、长期未达产等问题,本文介绍了工厂对窑属主排风机和篦冷机,窑尾供料系统与增湿塔,以及分解炉及其尾煤系统进行改造的作法和效果。 相似文献
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我公司原有一条1000t/d新型干法生产线.2006年委托NJGD公司设计一条2500t/d熟料新型干法水泥生产线,要求实际生产能力达到2800t/d。该工程于2006年3月份破土动工.历时12个月.于2007年3月份一次性点火试生产成功.经过一年半的运行.窑平均熟料台时产量达到118t/h.平均日产熟料2832t,最高月份完成熟料91000t.平均日产达到3035t。通过一年半的生产实践,对该生产线窑高产原因做些分析.以共同探讨。 相似文献
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新安中联水泥有限公司2800t/d熟料生产线是中国联合水泥集团有限公司2012年9月控股的子公司。熟料生产线2007年12月18日点火投产,随着运行时间的推移,工艺缺陷和系统的不合理性逐渐显现,主要表现在熟料产量降低、熟料热耗和电耗增加。我公司为了使该生产线运行平稳,采取一系列技改措施。 相似文献