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相似文献
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1.
李旭堂  孔令旭 《氮肥技术》2000,21(2):37-39,36
讲述了甲醇合成反应机理,在甲醇生产过程中影响甲醇合成催化剂使用周期的因素分析;保护和延长甲醇合成铜催化剂使用周期的方法。对甲醇的生产具有一定的指导意义。  相似文献   

2.
《中氮肥》2019,(2)
云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司200 kt/a甲醇装置分别于2013年3月和2017年8月更换了RK-05型甲醇合成催化剂(大连瑞克科技有限公司生产)。对2013—2017年使用并已更换的上一炉RK-05型甲醇合成催化剂的使用情况进行详细介绍,通过对相关数据的统计分析,归纳总结催化剂在使用周期、提温操作、开停车保护等方面存在的问题及经验教训,在此基础上,对2017年8月新更换的一炉RK-05型甲醇合成催化剂的使用以及如何做好甲醇合成系统的安全稳定运行和高产低耗提出了优化建议。  相似文献   

3.
甲醇合成单元是甲醇生产的核心,甲醇合成催化剂又是甲醇合成单元正常运行、达标达产、提高产量、降低成本、提高效益的保证。而催化剂的使用是有寿命的,为减少投资、达到企业理想的经济效益,延长催化剂正常使用寿命是甲醇生产企业一项重要的工作。本文从催化剂选择、运输、装填、还原、气体净化、气体组分控制及催化剂使用管理方面探讨延长催化剂使用寿命,供甲醇生产企业参考。  相似文献   

4.
简介国产铜基甲醇合成催化剂的物化性质及其还原与钝化过程,探讨铜基甲醇合成催化剂钝化过程的失活机理,基于失活案例再次确认钝化后铜基甲醇合成催化剂几乎无活性这一业界共识。陕西神木化学工业有限公司400 kt/a煤制甲醇装置C307型甲醇合成催化剂出力达设计指标的112.28%后准备予以更换,由于新催化剂未能按期到货,生产任务紧迫,决定对钝化后的甲醇合成催化剂重新进行升温还原使用;接下来6个月的生产实践表明,重新还原后的甲醇合成催化剂,其活性总体上未受到明显的影响,系统负荷及产量变化不大,但出现催化剂床层热点温度由中部移至底部、甲醇合成塔压差上涨、CO单程转化率降低、合成副反应增加(粗甲醇中乙醇、丙酮等含量上升)等问题。由于陕西神木化学工业有限公司400 kt/a煤制甲醇装置甲醇合成催化剂钝化前工艺参数控制良好及甲醇合成催化剂钝化可能不彻底且未卸出,因此本甲醇合成催化剂钝化后再使用案例不一定具有普遍意义,但出于更换一炉甲醇合成催化剂耗资较大等方面的考虑,国产铜基甲醇合成催化剂钝化后可否再使用仍值得业内进一步深入研究和探讨,或可助力甲醇生产企业的降本增效。  相似文献   

5.
简单介绍了甲醇合成工艺流程,从单位体积催化剂甲醇产量、生产负荷、合成塔压差、床层温度、转化率五个方面介绍了两批RK-05型甲醇合成催化剂的工业应用情况,结果表明:RK-05型甲醇合成催化剂在使用的初期、中期阶段具有床层温度分布均匀、生产负荷稳步提升、催化剂转化率比较稳定、甲醇产量较好等特点。  相似文献   

6.
吴世凯  蔡建 《煤化工》2018,(2):17-20
针对河南龙宇煤化工有限公司甲醇合成装置中存在的催化剂使用周期短、合成塔底部超温等问题,分析了催化剂失活及合成塔底部超温的原因,采取了增加常温氧化锌精脱硫装置、采用XNC-98型甲醇合成催化剂、取消绝热层等措施。通过对催化剂净化系统和甲醇合成系统的控制,催化剂在运行周期、CO单程转换率、每m3催化剂对应的甲醇产量和甲醇产品质量这几个方面表现出优异的性能,取得了良好的运行效果。  相似文献   

7.
在不同的操作条件下,甲醇合成反应器铜基催化剂的使用寿命有很大变化,催化剂自身的状况对分析数据也有很大的影响.本文对甲醇合成反应器催化剂的使用周期进行了统计,找到了催化剂工况与分析数据之间的关系.随着催化剂的性能下降,主反应的进行程度较浅,造成甲醇合成反应器循环气中的CO含量逐渐增大,同时催化剂性能的下降导致副反应增多,...  相似文献   

8.
分别从催化剂的选型、装填、升温、还原、生产运行情况以及催化剂的使用效果等方面介绍了NC310型甲醇合成催化剂在某150 kt/a甲醇生产装置上的工业应用情况。采用XRD、BET、SEM对NC310型催化剂及同类催化剂进行了表征分析:NC310型甲醇合成催化剂外表面的有效活性组分含量较高,且有效活性组分含量由催化剂外表面到内部逐渐增加;NC310型催化剂内部结构疏松多孔,可提高甲醇合成反应气体流通和热量传递效率。NC310型甲醇合成催化剂与该装置同类催化剂的工业应用效果对比分析结果表明:NC310型甲醇合成催化剂工业应用效果较好,具有制备工艺简单、装填量少、活性组分含量较高、催化剂还原收缩率低、甲醇选择性较高及单耗低等优点。  相似文献   

9.
于德玲  齐兆琨  胡云 《煤化工》2008,36(2):44-46
简述了甲醇合成工艺流程,详述了兖矿国泰化工有限公司24万t/a甲醇的双塔并联生产流程中,C307低压甲醇合成催化剂的使用情况,包括催化剂的装填、升温还原及催化剂用量等,并总结了甲醇催化过程的保护措施。在运行操作、生产维护、催化剂的使用效果方面,C307型低压甲醇催化剂都达到了预期的效果。  相似文献   

10.
冯玉虎 《广州化工》2013,41(7):161-163
介绍了国内庆华集团甲醇制汽油装置引进的托普索公司的催化剂GSK-10的应用情况,实践证明:该催化剂可重复再生使用、温度易于控制、生产效率高、使用周期可达18个月,具有较高的使用价值,因此值得推广;合成产物优良,无硫、无铅,只需经过简单的蒸馏,不需要进行调和即能达到优质93号汽油标准。  相似文献   

11.
合成甲醇大型化装置主要使用铜基催化剂,并且铜基催化剂类型、助催化剂和制备工艺等对甲醇收率影响较大。合成甲醇铜基催化剂主要分为Cu-Zn、Cu-Zn-Cr、Cu-Zn-Al、Cu-Zr以及其他类,Cu-Zn-Al催化剂性能优异,是当代甲醇生产技术主要采用的催化剂。碱金属、碱土金属、过渡金属、稀土金属和非金属元素对合成甲醇催化剂的活性、选择性和稳定性表现出不同作用。沉淀法、溶胶-凝胶法、燃烧法、机械混合法和骨架合成法等是制备铜基催化剂的有效方法,工业上制备合成甲醇催化剂主要采用沉淀法。针对合成甲醇大型化装置催化剂的开发,提升催化剂的选择性与稳定性是下一步的研究重点。  相似文献   

12.
面临世界石油资源日益短缺,发展以煤炭为原料的新能源路线具有极其重要的战略意义,由煤经过合成气生产低碳混合醇(MHA),是实现这一目标的重要途径之一。由合成气生产MHA使用的催化剂大致可分为四类;改性的甲醇合成催化剂、改性的Fisc-her-Tropsch合成催化剂、甲醇合成和Fischer-Tropsch合成混合催化剂和其它催化剂。本文扼要综述各类催化体系的特点、催化剂组成、反应条件以及产物的碳数分布。  相似文献   

13.
介绍了EH-2中温耐硫水解催化剂和JTL-1常温精脱硫工艺在久泰公司8万t/a甲醇装置中的应用。生产运行表明,单炉甲醇催化剂已使用5年,生产强度达16 432t/m3甲醇催化剂,精脱硫系统后的总硫含量全部<0.1×10-6,确保了甲醇合成催化剂的稳定、长周期运行。  相似文献   

14.
介绍了低温铜基NC 30 6型甲醇合成催化剂在天然气与水煤气联合生产甲醇装置上的应用情况 ,总结了使用过程中的注意事项 ;并根据运行情况 ,对该催化剂的性能进行了评价。  相似文献   

15.
张戈 《辽宁化工》2020,49(8):995-997
介绍了中石化南京化工研究院有限公司的C307型甲醇合成催化剂在神华宁煤甲醇分公司60万t·a~(-1)甲醇合成装置上的使用情况。详细介绍了催化剂的升温、还原、初期运行和正常生产等过程,应用结果表明,C307型甲醇合成催化剂具有活性好、单耗低、运行稳定等特点和优点。C307型甲醇合成催化剂与上炉催化剂在系统惰性气体含量、合成塔压差和CO单程转化率等使用性能及使用情况进行了对比,剖析、解决了使用过程中出现的合成塔初期活性低、压差大等问题,以期为不同装置选用催化剂提供参考。  相似文献   

16.
《中氮肥》2018,(6)
兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂600 kt/a甲醇装置甲醇合成系统采用的是德国鲁奇公司的"气冷串水冷反应器甲醇合成工艺"技术,迄今共使用过5炉不同类型的甲醇合成催化剂。介绍每一炉甲醇合成催化剂的物化特性及使用情况,重点阐述第4炉、第5炉甲醇合成催化剂使用过程中针对前3炉甲醇合成催化剂使用中存在的问题所进行的探索和改进。通过多类型甲醇合成催化剂运行经验的总结,探索出适合榆林能化甲醇装置的最优甲醇合成催化剂搭配使用方案,以期达到高产高效的目的,并为同类型甲醇装置的运行提供一些参考和借鉴。  相似文献   

17.
介绍了C306型甲醇合成催化剂在大庆油田甲醇厂的实际应用情况。阐述了C306型催化剂的特点,总结了C306型催化剂在生产操作及管理中的使用经验。  相似文献   

18.
安博 《中氮肥》2021,(2):40-43,54
简介大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司1680kt/a鲁奇甲醇合成系统的工艺流程及上炉MegaMax700甲醇合成催化剂的装填情况,经对其使用情况进行详细总结,认为上炉MegaMax700甲醇合成催化剂使用效果不佳的原因有:气冷塔催化剂的装填量较原设计量小;上上炉气冷塔催化剂泄漏产生的粉尘滞留在甲醇合成系统中,一定程度上...  相似文献   

19.
前言我集团从日本三菱瓦斯(MGC)引进一套15万吨/年甲醇的生产装置。为使甲醇合成催化剂国产化,受领导委派,我们对国内甲醇合成催化剂进行了考察,并与进口的催化剂进行了对比,认为南化集团研制生产的NC-306低压合成甲醇催化剂在理化性能和使用性能上均达到和超过国外同类产品,而其价格却大大低于进口催化剂的价格,完全有望取代进口催化剂。1 国内甲醇合成催化剂的发展动向我国甲醇合成催化剂的发展经历了以下几个阶段。第一阶段是60年代初期,合成催化剂主要是铬系催化剂;第二阶段是70年代中期,主要是铬系催化剂…  相似文献   

20.
刘新伟 《小氮肥》2013,(8):17-18
1生产过程中的工艺控制参数 1.1甲醇合成塔床层温度 神华包头煤化工分公司的甲醇合成系统的Kataleo 51—9催化剂使用初期,甲醇合成塔的入口气体温度控制在200~210℃,甲醇合成塔床层温度平均在260℃。该催化剂在此条件下维持运行近12个月,甲醇合成系统能够保证正常运行,平均日产甲醇量为5600t。这在一定程度上延长了催化剂的使用寿命,同时也证明了甲醇合成催化剂的低温活性好、选择性高。  相似文献   

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