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张马屯铁矿在二步矿房回采过程中,相邻矿房充填体大面积塌落,造成矿石贫化,并最终影响了矿石回收率。通过对充填体塌落原因的分析,提出几种解决方案,对于减少充填料混入、提高二步矿房矿石回收率有十分明显的效果。 相似文献
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东坪金矿井下厚大矿体采用两步骤分段空场嗣后充填采矿法,在矿房回采过程中,矿柱尾砂充填体不同程度混入采下的矿石中,增加了采矿贫化率,并导致选厂矿浆p H值变大,浮选跑槽,尾矿品位居高不下,选矿回收率降低等问题。通过原因分析,提出了"钻""探"结合、预留矿壁等多种措施使混入率由15%降低到2%以下,有效减少了充填体混入,降低了矿石损失率和贫化率,取得了显著的经济效益。 相似文献
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和睦山矿采用分段空场嗣后充填采矿方法,矿房回采到一定阶段形成一定空区后,采场出现顶板冒落、矿柱垮塌等现象,导致矿区矿石贫化率大,回采率低。通过分析,矿区矿岩稳定性差是造成采场顶板冒落、矿柱垮塌的主要原因,采用上向水平进路充填采矿法能有效降低矿石贫化率,提高矿石回采率。 相似文献
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针对矿岩极不稳固的急倾斜薄矿体,提出了一种新型下向分层充填采矿法.该法采用脉内采准布置,矿块内不留矿柱,由矿房两翼向中央前进式回采,崩落矿石经电耙运至人行通风天井完成出矿.每次回采分层矿体后,垂直矿体走向对上、下盘围岩施工超长锚杆,并与钢筋网相连接.当采场内矿石全部回采且采空区完成充填后,立即对矿房一侧的人行通风天井进行充填,保留另一侧人行通风天井用于相邻矿房回采时行人、通风、提料和放矿.以蚕庄金矿七里山矿区为工 程 背 景,与 原 采 矿 法 对 比,新 方 法 综 合 成 本 降 低27.31%,矿石损失率和贫化率分别下降5.5,5个百分点,千吨采切比降低至6.57m/kt,长锚杆经纬状钢筋网协同支护提高了人工假顶的稳定性与安全性,矿山开采可以获得较高的经济效益和生态效益. 相似文献
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本文将崩矿和出矿时充填废石混入矿石的现象,叫做矿石的充填料贫化。马林(Malines)矿根据矿体的产状采用以下两种采矿方法:(1)当矿体水平尺寸大时,采用房柱充填法(回采率约为75%,矿房宽约6米);(2)当矿体走向长度大而厚度较小时,采用上向分层充填法。 相似文献
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莫斯科矿业学院的专家们针对多中段开采条件研究了可能的充填系统。下面研究四个基本方案,各方案在几个中段中矿房具有不同的开采(矿房沿垂线同轴布置)和充填顺序。图1为第一方案:上部水平的矿房业已开采和充填,也就是在几个中段中矿房由上向下开采。在这种情况下,提出下述方式回采下部中段矿房。矿房回采范围内的矿石,利用从主要水平巷道和分段巷道钻凿的上向和下向束状孔和扇形孔崩矿。在崩矿过程中,使矿房顶板相对于矿房纵轴具有两个斜面。充填矿房的岩石可从已采采区陷落体、采石场非工作带中的崩落漏斗或从采石场破碎机沿掘进在矿体下盘附近的专用溜井充入。溜井与主要水平的运输巷道连接,充填料沿运输巷道进入矿房。有必要时溜井在任一主要水平高度都可盖上。不合规格的矿岩用作充填料,其粒级组成根据 相似文献
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某矿山针对倾斜极薄矿脉采用全面采矿法回采,废石混入率较高,矿石贫化率高达100%,增加了矿石运输及选矿成本.针对采场矿石贫化问题,提出控制矿石贫化率的分采分出废石充填采矿方案.实践结果表明,分采分出废石充填采矿后,矿石贫化率下降为40%~50%,仅为优化前的1/2,矿山实现安全生产可靠性的同时大幅提高了经济效益. 相似文献
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哈萨克斯坦各矿山广泛使用连续回采和分矿房矿柱回采的胶结充填采矿法,保证了最低的矿石损失率和贫化率及安全的劳动条件。在用这些采矿法开采时,充填体的强度和变形特征必须保证按规定尺寸形成的垂直和水平暴露面在开采时期内保持稳定。在基申斯克和杰兹卡兹甘矿床试验的结果表明,在充填体变形初期,当采空区上面岩层暴露面积未达到极限值时,矿房和矿块中有未充填到的空间,人工充填体受到自重 相似文献
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河钢集团矿业有限公司石人沟铁矿沿矿体走向布置的矿房深孔凿岩回采过程中,切割工程全部采用垂直拉槽孔布置形式,深孔凿岩过程中未能根据矿体实际产状进行调整,造成矿体上下盘矿石损失贫化严重,既增加了矿山生产成本,又造成了矿石“两率”指标偏高,未能充分回采利用资源。为此,对此类开采矿房掘进工程进行设计优化及深孔凿岩施工过程管控,工程实践中单个矿房可节省30m岩石掘进工程量,岩石混入量降低2261 t,矿石回采量增加650 t,达到了从凿岩过程中降低两率指标的目的,既充分利用了国家铁矿石资源,又为矿山生产创造了经济效益。 相似文献
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碳达峰和碳中和目标是我国党中央、国务院统筹国际国内大局作出的重大战略决策。矿产资源开发作为我国碳排放的重大行业,应当主动承担起在“双碳”目标下的主要责任。矿体开采过程中,切割槽的优化与布设是安全、高效回采倾斜厚矿体的关键所在。拉槽质量直接影响落矿效果和矿石回收率及矿石贫化率指标。在分段采矿的底部结构拉槽时,传统拉槽工艺容易造成切割巷出矿口眉线严重破坏,致使采空区内大量残存矿石无法回收,进而降低矿石回收率。倾斜矿体采用竖直切割槽开槽时,废石混入率、矿石贫化率高。为提高矿石回收率以满足“双碳”目标,在冀东某铁矿分段嗣后充填采矿法中,对切割槽施工工艺进行了优化,在上盘切割巷内的切割斜井两侧确定拉槽空间,通过中深孔落矿的方式以切割井为自由面向矿房两侧边界逐排爆破拉槽,工程实践表明,通过切割槽的优化,矿石回采率提高了7.73个百分点,矿石贫化率降低了2.52个百分点,切割拉槽效果良好。此方法对于相似矿山具有一定借鉴意义。 相似文献
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《现代矿业》2017,(6)
侯庄矿一直采用浅孔房柱嗣后胶结充填法开采,在生产过程中,当矿房中恰好布置有穿脉进路时,需由下盘方向进行出矿而非由上盘沿脉出矿,出矿与落矿环节不易协调,作业过程中易因出矿不及时导致穿脉进路被矿石堵死,造成通风困难、回采效率低或出矿过多,作业人员蹬渣作业时高度不够无法继续向上回采,造成矿石损失。为此,通过结合浅孔留矿法的回采工艺和矿房布置方式,通过改变矿房回采形状对浅孔房柱嗣后胶结充填法进行了改进,提出了两种改进方案,即矿房施工两条切割上山,结合浅孔留矿法回采工艺对矿体进行回采;调整矿房回采形状,消除穿脉进路对矿房的影响。实践表明:两者均有助于解决通风不便、回采效率低、矿石损失等问题,相对而言,方案一对于厚薄矿体均有较好的适用性,而后者仅适用于相对较薄(小于5 m)的矿体。 相似文献
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《金属矿山》开展对矿石损失贫化计算方法问题的讨论以来,大家认为原有计算方法的所谓围岩含有用成分情况下的矿石实际贫化率的计算式(即ρ′式,简接法)和围岩不含有用成分时的矿石视在贫化率的计算式(即ρ式),应分别作为废石混入率的计算式和矿石贫化率的计 相似文献
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用尾砂分层充填法回采矿柱,取得了很好的经济效果。回采矿壁的损失率可降至1.92%,贫化率降至3.6%;回采顶、底柱的损失率可降至19.98%,贫化率降至4.68%。采用铲运机出矿、机械化充填,获得了较好的技术经济指标。回采过程中对矿房的充填体进行了揭露,并对其强度进行了量测,考察了矿房的充填质量,对进一步认识尾砂充填的作用,有一定的参考价值。 相似文献