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铬锰钼钢常用于截面较大而又需要高强度及高韧性的另件,是较高级的渗碳钢,其淬透性和机械性能超过20CrMnTi。现在较广泛地用于汽车、拖拉机等制造业的。 相似文献
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本文对稀土在20CrMnMo钢气相渗碳过程中作用进行了探讨。发现稀土可显著提高渗碳速度,细化渗层碳化物颗粒,使渗层组织得到改善。渗层性能也相应得到提高。 相似文献
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研究了渗碳温度、炉气碳势对5CrMnMo试样渗碳层深,表面碳量的影响以及层深,表面碳量对钢的性能影响,试验表明,5CrMnMo钢具有良好的渗碳特性,其最佳渗层深度0.8-1.2mm,表面碳量应控制在0.8%-1.0%范围,可获得适用于冷镦模具的最佳力学性能。 相似文献
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对20CrMnMo钢齿轮(模数4)进行渗碳直接淬火和一次淬火工艺试验,结果表明,齿轮节圆处的有效硬化深度与其相对应的组织和碳浓度有对应关系;淬火方式对实际有效硬化深度无明显影响;可以采用金相法间接地控制渗碳淬火质量。 相似文献
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20CrMnTi钢齿轮固体渗碳工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
李瑞彬 《热处理技术与装备》2006,27(5):45-46
通过对几组(每组3个)直径超过φ50 mm、模数为10之齿轮的固体渗碳工艺的研究,说明固体渗碳可以满足较大尺寸、较深渗碳层的要求,克服了设备受限的困难. 相似文献
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利用真空低压渗碳软件对20CrMoH钢的渗碳过程进行模拟,并根据模拟输出在WZSTQ真空渗碳炉上进行了试验。在800 Pa压力和960 ℃温度下渗碳,保压25 s,对比渗碳有效硬化层深度优化工艺。结果表明,最佳渗碳时间为120 min。优化工艺后,试验测得有效硬化层深度与软件预测的深度偏差在+0.23 mm以内,满足设计要求。软件预测的有效硬化层深度更接近齿轮产品的实测深度,最小偏差为+0.10 mm。通过930 ℃下渗碳试验,对比表面碳含量,证明了软件预测表面碳含量为0.75%时,与实测值基本一致,最大偏差为-0.02%。 相似文献
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本实验针对20CrMnMo钢容易出现磨削裂纹的问题,从控制渗碳淬火处理质量入手,重点提出了20CrMnMo钢采用调质热处理,渗碳后增加-道高温回火工序,以及低温回火温度采用220-240℃的处理工艺。鉴于渗碳层可获得良好的组织,硬度和残余应力状态,将有利于防止磨削裂纹的产生。 相似文献
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王爱香 《热处理技术与装备》1999,(2)
本实验针对20CrMnMo钢容易出现磨削裂纹的问题,从控制渗碳淬火热处理质量入手,重点提出了20CrMnMo钢采用调质热处理、渗碳后增加一道高温回火工序,以及低温回火温度采用220~240℃的处理工艺。鉴于渗碳层可获得良好的组织、硬度和残余应力状态,将有利于防止磨削裂纹的产生。 相似文献
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常振东 《热处理技术与装备》1994,(3)
引述了20XГHP钢在天然气中非恒温综合工艺 渗碳后表层组织和性能的研究结果。制定了显著强化扩散过程的工艺参数。研究了渗层的显微组织。提出了非恒温工艺处理时碳异常扩散的假想机理。 相似文献
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采用真空低压渗碳工艺,在WZST-60G双室真空渗碳设备上进行8620钢的真空热处理工艺研究,从渗碳均匀性的角度对其显微组织、硬度、有效硬化层深度等重要工艺指标进行分析,获得了能够应用于实际生产的8620钢热处理工艺。8620钢在930℃渗碳,825℃油淬后进行-70℃深冷处理90 min,然后进行170℃回火处理后,其表面残留奥氏体等级为1级,表面硬度为57~60 HRC,有效硬化层深度在0.7~0.8 mm,同炉次有效硬化层深度偏差小于0.1 mm,渗碳均匀性较好,符合产品工艺要求。 相似文献