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相似文献
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1.
分析了结晶器振动产生连铸坯表面振痕的生成机理,论述了振痕对连铸坯质量的影响,研究和探讨了减少铸坯表面振痕的途径,提出了减少连铸坯表面振痕,提高连铸坯表面质量的有效措施。  相似文献   

2.
减少连铸坯表面振痕的方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了结晶器振动产生连铸坯表面振痕的生成机理,论述了振痕对连铸坯质量的影响,研究和探讨了减少铸坯表面振痕的途径,提出了减少连铸坯表面振痕、提高连铸坯表面质量的有效措施。  相似文献   

3.
连铸坯表面振痕的形成及影响因素   总被引:6,自引:0,他引:6  
综述了连铸过程中铸坯表面振痕形成机理的研究状况,论述了振痕形成机理的主要模型,讨论了振痕间距和振痕深度互相的影响关系,分析了振痕深度和振痕间距各自的影响因素。研究结果表明:可以通过改变连铸过程中的工艺参数以及采用电磁软接触连铸技术来减轻振痕,从而控制铸坯表面质量。  相似文献   

4.
详细分析了连铸坯凝固初期弯月面处与振痕形成有关的许多显著而短暂的现象,总结了振痕形成的机理,讨论了影响振痕形成的主要因素.研究结果表明:应该综合考虑连铸过程中的工艺参数以及采用结晶器非正弦振动技术减轻振痕,提高铸坯表面质量.  相似文献   

5.
通过对板坯连铸机结晶器振动装置的改进,获得了较为理想的振动参数,使结晶器得到良好润滑,铸坯振痕轻微,拉坯阻力最小,从而得到良好的铸坯表面质量.  相似文献   

6.
通过测试结晶器的振动位移曲线,分析了非正弦振动的波形失真率,该结构验证了振动装置设计的有效性,实验结果表明采用非正弦振动后,能够减少铸坯表面纵裂的发生率,降低铸坯表面的振痕深度,改善铸坯的表面质量。  相似文献   

7.
分析了南(京)钢电炉厂小方坯表面质量问题及产生的原因,涉及结晶器振动参数、保护渣等。通过优化结晶器振动参数和改善保护渣性能,消除了铸坯的钩形振痕等缺陷,改善了表面质量。  相似文献   

8.
连铸坯表面振痕的控制   总被引:6,自引:0,他引:6  
张洪波 《河北冶金》1995,(5):29-32,37
分析了连铸坯表面振痕的形成及其对铸坯质量的影响,探讨了减小连铸坯表面振痕深度的工艺措施,提出了控制连铸坯表面振痕深度的限度。  相似文献   

9.
结晶器振动参数对连铸坯表面质量的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对电炉钢连铸 130mm× 130mm、15 0mm× 15 0mm、15 0mm× 2 10mm方坯表面出现的振疤、振沟对轧材表面质量的影响 ,在现有正弦振动模式下结合工业性试验对影响铸坯表面质量的负滑脱率、负滑脱时间、振动频率、结晶器导前等结晶器振动参数进行优化。实验表明 ,随负滑脱率 (负滑脱时间与振动周期之比 )降低 ,铸坯表面趋于平整 ,消除了沟形振痕。 15 0mm× 15 0mm方坯在拉速 2 0~ 2 8m min ,负滑脱率 33% ,振频 130~ 180 min ,负滑脱时间 0 13~ 0 16s ,振程设置 9 6~ 10 2mm时 ,明显改善了铸坯表面质量  相似文献   

10.
南钢方坯连铸结晶器振动参数优化的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
林国强  唐萍  孔凡杰  漆鑫  王金干  文光华 《钢铁》2005,40(6):27-29,54
针对南钢方坯连铸在拉速提高后,振动参数在保持原模式条件下,低拉速范围结晶器导前偏大,结晶器与铸坯间的机械作用力大;高拉速下负滑脱时间偏小,保护渣耗量低,造成铸坯振痕弯曲、外凸、严重时出现钩形振痕现象的特点,对结晶器振动参数进行了优化。实践表明,采用优化的振动参数,提高了铸坯的润滑,降低了拉坯阻力,消除了钩形振痕,振痕恢复至正常圆角凹陷形。  相似文献   

11.
小方坯连铸结晶器钢水液面自动控制仪的研究应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在连铸生产工艺中,结晶器中钢水液面的波动必须保持在一定范围内,否则将直接影响拉坯质量,造成拉漏事故,采用钢水液面控制仪,可将结晶器的钢水稳定在一定的范围内,大大提高高拉坯质量,避免拉漏现象的发生。  相似文献   

12.
电磁软接触方坯连铸实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
简要介绍了软接触电磁连铸技术的原理,分别从电源功率、结晶器切缝形式、弯月面位置、线圈匝数四个方面阐述了其对结晶器内磁感应强度和作用范围的影响,在此基础上进行了Sn-10%Pb合金和0.8%C钢拉坯实验,结果表明铸坯表面质量明显改善,振痕为传统连铸的10%,角部裂纹消失.  相似文献   

13.
梁福彬  刘新生 《炼钢》2006,22(3):26-30
转炉用准沸腾钢生产工艺冶炼H08焊条钢,生产过程中钢水的脱氧程度决定了钢中非金属夹杂物的形态和行为,会直接影响到钢的质量。为改善H08焊条钢的质量,特别对连铸坯进行了必要的检测分析.并对H08焊条钢连铸坯中非金属夹杂物的形态与行为作了深入的研究。  相似文献   

14.
连铸初始凝固行为的热模拟研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
汪建农  马金昌  陈刚 《钢铁》1998,33(9):18-20,13
在归纳分析前人工作的基础上,通过热模拟试验和对振痕形貌、凝固组织的观测,研究了振痕凝固组织和初始凝固机理以及影响它们的重要工艺因素。  相似文献   

15.
连铸小方坯远程热送热装过程温降计算模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了多块小方坯温降分块计算模型,采用有限元法计算小方坏在远程热送热装过程中内部温度及表面温度变化,得到热送热装过程的温度变化规律,为提高热送温度及制定加热炉加热制度提供了依据。  相似文献   

16.
开发设计了一套适应于连铸坯热送、热装生产的应用软件系统 ,提高了热装温度 ,促进了生产组织和管理。  相似文献   

17.
在轧制变形区应用轧制压力宽向微分法,从钢坯滑道黑印位置和黑印程度的非对称分布,软件中心线偏离轧制中心线两方面对钢板镰刀弯的形成进行了理论计算和分析,提出了改进操作规程,提高推床适应能力,改进加热炉滑道,加强加热工艺技术管理以及实施热送热装提高热坯的供应能力等多项措施,以适应多倍尺轧制工艺的要求。  相似文献   

18.
余国松 《中国冶金》2014,24(4):26-30
针对连续4批1215MS盘条均存在翘皮缺陷的现象,首先调查了该4批盘条对应浇次连铸坯投轧盘条情况,排除了整个浇次钢坯均存在质量问题的可能。接着对化学元素、皮下气泡、炼钢工艺和轧制工艺等翘皮影响因素进行了排查,筛选出产生本次翘皮的重点嫌疑因素:轧制温度、钢坯表面质量、夹杂物。然后通过生产试验和实验室研究,确定了产生翘皮的主要因素,最后通过生产实践进行了验证。结果表明,本次1215MS易切削钢盘条翘皮与轧制温度、钢的洁净度相关,与钢坯针孔、振痕无明显相关性。适当提高轧制温度可避免产生盘条翘皮。  相似文献   

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