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《中国石油和化工标准与质量》2016,(7)
联合站高效分水器的投入使用解决了油田高含水期原油脱水成本高、效果差的难题,同时简化了生产工艺,保证了外输含水长期稳定,安全平稳高效运行,降低了能耗,节约了生产运行成本。八面河油田现有高效分水器经过长时间的使用,目前分水器内换热盘管腐蚀严重,频繁穿孔,换热、脱水效果较差,对正常生产运行造成不利影响。 相似文献
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某化工公司废热锅炉在运行期间U型换热管发生泄漏失效。经过对试样化学成分、宏微观断口和能谱检测,结合废热锅炉运行环境对换热管失效原因进行了综合分析。结果表明高温水中Cl-引起的应力腐蚀开裂是其失效的主要原因,控制废热锅炉制造过程中管道残余应力水平及锅炉给水中Cl、S含量是防止废热锅炉发生类似失效的措施。 相似文献
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蒸发式冷凝器盘管热浸镀锌研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
蒸发式冷凝器是一种高效节能的换热设备,其基本单元为换热盘管。换热盘管的腐蚀问题已成为制约蒸发式冷凝器发展的关键因素。综述了蒸发式冷凝器盘管热浸镀锌机理及热浸镀锌的研究现状。指出了蒸发式冷凝器盘管热浸镀锌中存在的一些问题。并对该领域的深入研究提出了建议。 相似文献
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研究分析了闭式冷却塔设计过程中运行参数的调整优化对换热器换热面积、压降的影响。以降低盘管换热面积、空气外掠管束压降、管程压降为目的,分别控制管内工质流速、喷淋密度、配风量、迎面风速,分析其对换热面积和压降的影响程度,并借助MATLAB数据分析得到最优运行参数。结果表明:盘管错排布置、工质流速1.2 m/s、喷淋密度0.12 kg/(m·s)、配风量175 m3/(kW·h)、迎面风速3.0 m/s时,可以使闭塔的换热面积和压降综合最小,从而达到所设计闭塔的初投资成本和运行费用综合最小。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(14)
人们越来越广泛地使用天然气。而对于天然气运输过程中其气质提出了更高的要求,当天然气中的饱和水含量较高时,管线的输送能力会降低并且管道的腐蚀程度会加重,这样很容易给人们带来安全隐患,所以在运输天然气之前,先实施脱水工作是极其有必要的。本文首先对天然气三甘醇脱水装置进行了简要论述,然后分析了三甘醇脱水装置运行过程中存在的一系列问题,最后针对存在的问题提出了相应的解决措施。 相似文献
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某石化企业焦油蒸馏装置的配套换热器在运行了3年之后,换热器内多根换热管发生了泄露和断裂。为了查明换热器换热管的失效原因,利用Ansys Workbench 13.0软件建立了流固耦合模型,通过流固耦合模拟获得了换热管束的真实应力状态。结果表明:热酚油进口附近的换热管承受了比较高的拉应力;同时研究了换热管内外流体对换热管的腐蚀作用,确定了冷却水中的氯离子和热焦油中的硫元素是造成换热管腐蚀的主要杂质。最终,根据换热管断口形态,确定了应力腐蚀开裂(SCC)是导致换热管失效的主要原因。 相似文献
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由于天然气中含硫物质的影响,天然气净化装置内壁在运行中极易被腐蚀。内腐蚀将导致装置壁厚变薄,严重时甚至会出现壁面穿孔、破裂等问题,造成天然气泄漏事故,严重影响净化装置的安全、稳定运行,对环境也造成一定污染。 相似文献
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天然气脱水装置在可有效脱出天然气中的大部分水份,并实现吸水后的三甘醇富液的再生,是集气站天然气生产中的关键设备。其中脱水过滤系统是脱水装置的重要组成部分,其运行情况直接影响到三甘醇的品质、关系到天然气的脱水效果以及天然气输送。本文着重对天然气脱水装置的过滤系统进行了分析,对其运行中存在问题的技术改造和优化运行效果进行了阐述总结,为提高脱水装置的运行效率,减少三甘醇溶液消耗提供了借鉴。 相似文献
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天然气处理厂共有三台热介质炉,A炉和B炉互为备用为一期换热设备供热,C炉单独运行为二期换热设备供热,它们主要给原料气加热器、脱乙烷塔底重沸器和脱丁烷塔底重沸器提供热量,用于天然气的脱水及塔器分馏.热介质炉运行过程中,原设计炉膛内部天然气燃烧后的热气经过烟囱直接排入大气,造成余热不能得到很好的利用.本文基于以上问题,提出... 相似文献
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介绍了国内煤气化装置变换工艺冷凝液汽提设备在运行过程中出现塔器腐蚀、焊缝开裂、换热管穿孔的表现与状况;从工艺类型、设备材质、换热介质等方面分析了问题产生的原因;针对不同类型汽提流程提出了改进方案和相关注意事项,例举了在役设备的改进效果。 相似文献
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《化工进展》2007,26(10):1368-1368
一种天然气超音速脱水方法公开(公告)号:CN101037629公开(公告)日:2007.09.19这种天然气超音速脱水方法的特征在于用天然气自身能量进行换热脱水、稳压沉降脱水、超音速脱水、旋流脱水、湿气分离脱水,提高天然气干度直接达到外输的目的。未脱水的天然气从气源逐序进入换热器、稳压罐、过滤器、超音速分离装置,并通过旋流装置将气液分离。分离出的"干气"直接进入外输管线,而"湿气"进入二次分离罐,沉降分离出游离水后的气体与"干气"汇合进入外输管线。稳压罐及二次分离器分离出的水和轻烃进入轻烃回收装置,实现了轻烃回收。此脱水过程不需外部能源动力,无需注入任何药剂即可脱出天然气中的水分,避免了外输过程中水合物的形成,同时又避免了环境污染。 相似文献
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为探究某脱硫再生塔换热管在使用过程中出现腐蚀穿孔问题的原因,观察了腐蚀穿孔管段的内外腐蚀壁面,对管段的截面和内壁面分别进行了金相分析和扫描电镜分析,并对管段腐蚀区域的产物进行了X-RAY能谱分析。结果表明,脱硫再生塔换热管因意外液滴侵入导致管道出现电化学腐蚀和斑块状腐蚀,进而出现穿孔问题,操作过程中防止凝液的出现是解决换热管出现腐蚀穿孔问题最有效的方法。 相似文献