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解决液化气铜片腐蚀问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
对加氢裂化装置解决液化气铜片腐蚀不合格问题进行了总结,加氢裂化装置通过优化脱乙烷塔操作、增加液化气精脱硫设施、更换液化气聚结器滤芯等手段,使液化气铜片腐蚀从3级降到1级。 相似文献
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由于原料油繁杂,厂里生产的民用液化气中有机硫含量较高。装置原采用醇胺溶剂脱除大部分H2S后再采用碱洗、水洗工艺,有机硫难脱除,液化气个别质量指标如铜片腐蚀不稳定,经常不合格;同时碱渣的处理也较困难。通过对原液化气脱硫工艺进行改进,采用液化气固定床无碱脱硫工艺及相关催化剂、脱硫剂,液化气中总硫含量由脱前的237.1mg/m^3降为脱后的104.4mg/m^3左右,主要是降低有机硫,总硫脱除率达到≥50%,液化气铜片腐蚀100%合格。 相似文献
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含硫液化气对环境、人体及下游化工生产等均会造成不良影响,如何高效经济地实现液化气脱硫是石化公司亟待解决的问题。本文针对目前许多液化气铜片腐蚀不合格的现象,对液化气产生铜片腐蚀的原因进行了分析,在此基础之上,详细介绍了国内外常用的脱硫技术的使用条件、优缺点等,同时介绍了纤维膜脱硫法、络合脱除法、硫醇无碱转化组合技术等液化气脱硫新技术。 相似文献
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针对液化气产品铜片腐蚀不合格以及油渍试验不通过、残留物超标的现象,从腐蚀物的过程来源、种类着手,通过工艺过程分析与机理分析的方法,阐述了生产中存在的问题,指出工序中未脱净的H2S、甲硫醇转化成元素S是造成铜片腐蚀的主要原因,阐明了如何保证液化气产品合格。 相似文献
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液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
小试和侧线实验结果表明,引起液化气铜片腐蚀不合格的主要原因是油品中存在超标的H2S和元素S等,焦化液化气铜片腐蚀的直接原因是其中夹带了微量甚至常量的含H2S胺液,筛选了二种常温液相精脱硫剂,可消除液化气铜片腐蚀;提出了液化气液相常温精制工艺,可较好地解决液化气铜片腐蚀问题。 相似文献
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湿式氧化法脱硫技术及焦炉煤气脱硫工艺选择 总被引:4,自引:0,他引:4
以斯淳梯福特法(ADA法)、塔卡哈克斯法(TH法)和苦味酸法(FRC法)为例,介绍了湿式氧化法脱硫技术的工艺特点、技术优势和存在的不足;论述了湿式氧化法脱硫催化剂在国内的研发进展和应用情况;提出了该脱硫方法在生产使用中的相关注意事项。 相似文献
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以磺化钛菁钴与NaOH水溶液为脱硫剂,脱除液化石油气中的硫。经小试、模拟工业试验脱硫,效果良好,以此为基础,设计了工业装置精脱硫的工艺流程 相似文献
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介绍了氨合成放空气和氨罐弛放气中甲烷液化分离制液化天然气的工艺方案选择,分析了该项目的经济效益。该项目建成投产后,年销售收入2 145.60万元,每年可新增利润497.20万元,对改造传统的合成氨产业链具有重要意义。 相似文献
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本文报道了焦炉气常温精脱硫新工艺的研究结果,对工程设计提供了重要依据,该新工艺系可采用T504、T102、EZX等精脱硫催化剂。 相似文献
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由于天然气中含有H_2S、CO_2和有机硫化物等酸性组分,因此天然气净化装置在常规的运行中极易受到含硫天然气的影响,导致装置的某些部位(再生塔及其内部构件、贫富液换热器、重沸器以及相连管线等)易出现较为严重的腐蚀。结合国内外关于H_2S、CO_2腐蚀行为的原因,针对性的分析了天然气净化装置腐蚀机理及其影响因素,提出了相应的脱酸气装置腐蚀防护措施,以提高管线和设备使用率和生产效率。 相似文献
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研究开发了1种新型的用于乙烯气相聚合反应的环流流化床反应器。通过对工业A催化剂和实验室自制的QCP-01催化剂的乙烯气相聚合反应评价及聚合物产品的颗粒形态等方面的研究,认为环流流化床反应器具有聚合反应平稳、催化剂的聚合活性高、产品粒径分布均匀等特点,是1种具有良好应用前景的新型反应器。 相似文献
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针对硫磺回收及尾气处理Claus +SCOT装置存在的问题进行探讨 ,提出采用非在线加热炉并合理利用自身热源的新型简化流程。对新老流程进行了对比 ,指出了新流程设计中应考虑的问题。 相似文献