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广东某印染工业园废水处理厂进行臭氧氧化深度处理印染废水中试,中试表明:臭氧对低质量浓度COD的去除效果不稳定,平均去除率为19%;对色度的去除效果较好,可将进水40左右的色度控制在出水22以下;对苯胺的去除效果稳定,平均去除率为74%,可将苯胺质量浓度控制在0.73 mg/L以下。该中试采用液氧为臭氧源,液氧成本为660元/t,电费为0.76元/kWh,臭氧投加量控制在42.86 mg/L时,吨水运行成本约为0.69元。 相似文献
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活性炭-臭氧处理印染废水试验 总被引:10,自引:0,他引:10
采用臭氧、活性炭、活性炭一臭氧法对染色残液进行脱色试验,研究温度和pH值等因素对脱色效果的影响。通臭氧很短时间即可使弱酸性染料染色残液脱色率达100%;活性炭-臭氧方法有助于提高CODcr去除率可达(92%),对色度的去除率也接近100%。此外,活性炭一臭氧法可以提高臭氧的利用率。 相似文献
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本研究根据实际案例讨论了Fenton工艺处理制浆造纸废水的运行费用、处理效果及产生的问题,根据两种臭氧催化氧化工艺(O3+催化剂、O3+H2O2)的小试数据,分析比较了O3催化氧化技术在制浆造纸废水处理中替代Fenton工艺的技术和经济可行性。 相似文献
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混凝-动态膜深度处理印染废水 总被引:13,自引:3,他引:13
应用混凝-动态膜工艺,对印染废水的二级出水进行深度处理。通过考察单独投加不同的混凝剂对废水COD去除率的效果,确定了混凝剂投加范围;在此基础上考察不同混凝剂以及不同过滤方式对渗透通量和COD去除率的影响。研究表明,投加混凝剂能提高渗透通量,且分体式混凝-动态膜工艺的渗透通量比一体式大33%左右;但一体式混凝-动态膜工艺的COD去除率更高,硫酸铝的使用效果比聚合氯化铝好,最佳投量下COD去除率达到57%左右,能保证印染废水的达标回用。 相似文献
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采用溶剂热合成法制备纳米ZnO催化剂,通过XRD、EDX、SEM和FT-IR等进行表征,并测定了其对印染废水的处理效果。结果表明,催化剂用量0.4 g/L,pH值9.0,反应时间60 min时处理效果最佳;太阳光照下,纳米ZnO催化臭氧氧化对印染废水处理具有较好的催化效果,废水COD去除率能从42.98%提高到90.51%,达到印染废水回用和环保排放要求。 相似文献
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絮凝沉降-炉渣过滤深度处理印染废水 总被引:1,自引:0,他引:1
经生物曝气氧化后的印染废水,采用聚合氯化铝或聚合硫酸铁作絮凝剂进行絮凝处理。处理工艺为投加量为0.01%,控制pH值为6,絮凝15min,静置4h,再经高温炉渣过滤。色度为200(稀释倍数),CODCr为220mg/L的原废水,经此处理后出水近乎无色,CODCr降低至30mg/L以下,处理出水可用于印染工艺用水。 相似文献
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在介绍臭氧氧化技术处理印染废水原理的基础上,着重阐述了臭氧催化氧化、臭氧-超声、臭氧-紫外和臭氧-微电解联合技术处理印染废水的进展,并探讨了未来印染废水处理的研究方向。 相似文献
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二氧化氯催化氧化处理印染废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用二氧化氯催化氧化法对沉淀后的印染厂废水进行处理,讨论了影响COD和色度去除率的各种因素;确定了该方法最佳的反应条件:二氧化氯投加量100mg/L,催化剂用量1g/L,溶液pH值6.5,反应时间45min。氧化后的废水CODCr120mg/L,色度≤40倍。 相似文献
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濮阳龙丰纸业有限公司选用气浮-水解酸化-IC-曝气-混合反应-砂滤工艺处理其生产废水,运行实践证明该工艺能够保证废水低成本达标排放。中期运行条件:气罐进出口工作压力0.6MPa和0.5MPa,混凝剂PAC投加量为30~40mg/L,絮凝剂PAM投加量为3~6.5mg/L,去除化学药品(碳酸钙)和SS效果较好,气浮出水较清澈,CODCr去除率达到10%~22%,SS去除率达到20%~35%。 相似文献
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《印染》2016,(17)
采用臭氧预氧化-混凝沉淀工艺深度处理印染工业园区二级生化废水。考察了不同p H值、不同臭氧和混凝剂投加量时,深度处理出水浊度、色度和COD变化情况,分析了深度处理出水有机物特征。结果表明,臭氧预氧化和混凝相结合,有助于增强混凝效果,并降低深度处理出水中有机物浓度。混凝剂(PAC)最佳投加量为200 mg/L,臭氧最佳投加量为2.1 mgO_3/mg COD,色度去除率达到65%~75%,COD去除率20%~35%,浊度去除率20%~40%。臭氧投加量增大到2.5 mgO_3/mg COD,混凝效率下降,COD去除率降低23.3%。处理前后检出的有机物种类分别为32种和29种,经深度处理部分大分子有机物氧化成小分子。经臭氧预氧化-混凝沉淀工艺深度处理的印染工业园区二级生化废水能达到《纺织染整工业废水治理工程技术规范》(HJ 471-2009)漂洗回用标准要求。 相似文献