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以D2EHDTPA为萃取剂、H2SO4为反萃取剂的乳状液型液膜体系,能够有效地处理粘胶纤维生产过程中的酸性含锌废水,经搅拌柱一次处理的锌浓度可从500ppm降至5ppm,达到国家规定的允许排放标准。该方法试剂用量小,回收锌的浓缩倍数高。 相似文献
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<正> 工业中的含锌废水是一种对人体和多种生物产生潜在危险的物质,锌的含量过高会导致缺氧症扩大,危害农作物生长。国家对含锌废水的排放标准是锌不大于5PPm。目前电镀厂、电池厂及其他方面的大量含锌废水,其处理方式均不理想。用液膜法代替其他方法处理含锌废水,不仅工艺设备简单,分离速度快,耗能少,而且乳液可以再生, 相似文献
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介绍了中和沉淀法、络合中各法、离子交换法、高效气浮法四种粘胶纤维含锌废水的处理方法,概述了各种方法的工作原理和工艺过程。这些方法都可有效地减少废水中锌的含量。 相似文献
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用粉煤灰处理含锌废水的试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对用粉煤灰处理含锌废水进行了试验研究。探讨了粉煤灰用量、废水酸度、接触时间、温度等因素对除锌效果的影响。结果表明 :在废水 pH 4~ 1 1、Zn2 + 质量浓度≤ 1 50mg/L范围内 ,按锌与粉煤灰质量比为 1∶40 0投加粉煤灰进行处理 ,锌去除率大于 97% ,处理后的废水可达排放标准 相似文献
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过去,我厂油漆磷化工艺的含锌废水排放浓度高达70~100毫克/升,废水成份以锌离子为主,需要测定其锌含量时,用铬黑丁作指导剂,添加掩蔽剂以消除铁离子干扰,用EDTA络合滴定便可解决。但自从我厂油漆车架大楼建成并使用后,磷化工艺已有改革,其含锌废水的浓度发生了很大的变化,锌离子浓度大大降低,废水中所含Ca~(++)量大于Zn~(++)量。由于受大量钙离子的干扰,用铬黑丁为指示剂,以EDTA络合滴定锌的老方法测定废水中锌含量 相似文献
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《化学工程与装备》2017,(12)
采用聚乙烯醇(PVA)—硫酸铵包埋法对硫酸盐还原菌(SRB)进行固定化处理。采用下流式厌氧生化反应器工艺,进行含锌废水的连续处理实验,考察这类废水厌氧生化处理的可行性,并确定相关的技术参数。实验结果表明,最佳球液配比量为1:2(g/ml),水力停留时间为16 h;一次循环实验,连续处理废水16-24 h过程中,出水锌离子浓度5 mg/L以下,硫酸根去除率为57%左右,出水COD浓度在100 mg/L以下,反应器稳定运行时间8 h;固定化小球循环使用八次,出水锌离子浓度仍达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级标准,反应器稳定运行时间在7-9 h之间波动。 相似文献
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粘胶纤维生产过程中,纺丝酸浴中的硫酸锌随生产而损耗,并产生高浓度的含锌废水,既造成浪费又污染环境。试验探讨了在含锌废水中加入碱液,使锌离子生成氢氧化锌沉淀,再加硫酸生成硫酸锌回用于生产。 相似文献
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用电石渣中和沉淀法处理化学纤维生产中的高浓度含锌废水(俗称二浴废水)Zn~(2+)去除率达99%,残余锌含量降到1mg/l 以下。 相似文献
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制备了含锌絮凝剂聚合氯化铝锌(PAZC),并通过铝试剂分光光度法研究了聚合氯化铝锌(PAZC)和聚合氯化铝(PAC)处理废水后的残留铝含量。探讨废水pH值、絮凝荆投加量、沉降时间及絮凝温度对废水残留铝含量的影响。 相似文献
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乳状液膜法处理粘胶纤维厂的含锌废水 总被引:4,自引:0,他引:4
针对粘胶纤维厂排放的含锌废水,对乳状液膜的制备条件、乳状液与废水的混合分离工艺和交流高电压破乳器设计方法进行了较为详细的理论和实验研究。结果表明,在最佳操作条件下,经一级液膜分离,废水中锌离子浓度可降至5ppm以下。 相似文献
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涂装行业锌系磷化工艺产生含锌磷化废水。本文研究采用Fe2(SO4)3和CaCl2为沉淀剂处理该种废水时,锌对溶液中磷的化学特性的影响。以化学法处理废水时,锌引起金属磷酸盐沉淀的pH发生变化,比理论计算值偏高。以CaCl2为沉淀剂处理锌系磷化废水时,除磷的最佳pH大于10.72,高于Yonghui Song等人用纯磷酸盐和纯钙盐反应得出的最佳pH值7.0~9.0;而除锌的pH值大于8.00,采用CaCl2处理废水能同时达到去锌除磷的要求。以Fe2(SO4)3处理废水时,除磷最佳pH为4.10,高于理论计算值3.18。 相似文献
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利用制药厂排放的含锌废液,通过复分解、碱洗、烘干、煅烧等一系列过程。生产出氧化锌产品,其氧化锌含量达99.8%。锌的回收率在88%以上。经处理后的废水达国家排放标准。 相似文献
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工业生产中排放的含锌废水给人类和环境带来危害,为了加强环境保护,对工厂排放的含锌废水必须进行治理,目前,国内处理含锌废水的方法大多为中和沉淀法和离子交换法,在电镀、化纤、化工等工业企业中已有较广泛的应用。为使高浓度含锌废水达到排放标准,不少单位还采用了两者串联的两级处理流程进行处理,取得了一定的效果。然而生产实践表明,由于两级处理含锌废水的流程比较复杂,再生操作的管理要求较高,树脂再生需要耗费较多的酸碱,所以在生产运行中不仅废水的处理费用较高,而且再生液的进一步处理仍然存在麻烦,加上整个处理装置的基建投资较大,因此,对于长期运行的大、中型含锌废水处理系统而言,采用上述方法就显得很不经济,尚有进一步改进的必要。 相似文献
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