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本文给出了溶剂萃取法回收粘胶短纤维塑化浴废水中锌的流程示意图,仔细探讨了锌萃取、锌反萃取以及铁洗脱等工艺过程和工艺参数的■择。 相似文献
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在粘胶短纤维生产中,以往将塑化浴废水回收到酸浴循环系统中,进行重复使用,存在着经济效益差、操作难度大的问题。经过对塑化浴废水回收的技术改进,提高了塑化浴废水的回收效果,降低了回收成本。 相似文献
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详细介绍了采用"二级吹脱+硫酸吸附"工艺处理上海某集成电路研发中心排放的高浓度氨氮废水的工艺流程、工艺原理、技术参数及运行要点。工程实际应用表明:二级吹脱+硫酸吸附工艺对高氨氮废水具有良好的处理效果,在原水氨氮浓度450~600 mg/L,进入吹脱塔废水pH为11.5~11.8、温度55℃、气水比1500~3000条件下,最终出水氨氮浓度在10 mg/L以下,去除率达到97%以上。吹脱出的氨采用硫酸溶液吸收,避免二次污染,具有良好的环境效益。 相似文献
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对生产盐酸金霉素过程中生成的高浓度氨氮废水采用两级旋流板塔进行中试实验。NH3-N浓度由3000mg/L降到330mg/L。吹脱处理后的废水可进入后续生化处理装置。吹脱出的NH3气回收利用不造成二次污染。 相似文献
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吹脱法处理高浓度氨氮废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在拉西环填料塔内,采用空气吹脱法处理模拟废水中的氨氮。按F—HZ—HJ—SZ-0016标准测定模拟废水中氨氮质量浓度。通过实验考察了模拟废水pH值、空气流量、废水温度对氨氮吹脱效率的影响,确定了适宜的操作条件为:pH值13,空气流量150L/min,温度60℃。在上述条件下,氨氮吹脱效率达87.5%。 相似文献
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焦化废水是一种典型的工业废水,通常含有浓度高且毒性大的氨氮(NH4+-N),为了去除高浓度的NH4+-N,采用填料吹脱柱对焦化废水进行预处理,重点考察了废水pH、废水温度(T)和气液比(Ra,w)三个因素对废水中NH4-N和总氮(TN)去除效果的影响。同时,还将实验数据与理论计算值进行了对比分析。实验结果显示,在所选择的因素取值范围内,三个因素对NH4-N去除效果影响的强弱顺序依次为废水pH、T和Ra,w。在废水pH=10.00,T=50°C、Ra,w=1 500、废水流速为0.8 L/min的条件下,采用本实验装置反应90 min,可以去除焦化废水中90.68%的NH4-N以及88.65%的TN。废水中NH4-N浓度的降低,使得焦化废水在污水厂进行处理成为可能。 相似文献
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超声-吹脱法降解颜料废水氨氮的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
超声技术与吹脱技术相结合处理氨氮废水是一种新工艺,通过实验分析了颜料废水中氨氮的浓度、超声时间、超声功率、超声频率及吹脱时间等因素对降解的影响。实验结果表明,当超声功率为100 W,超声频率为40 Hz,超声时间为20 min、吹脱时间为150 min时,颜料废水中氨氮的去除率最佳。研究表明,该工艺降解效果好,实用价值高。 相似文献
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试验设计了一种新型的氨吹脱反应器,采用雾化喷头代替了传统的填料,废水经过加压雾化后与上升的气流逆向接触,通过增加接触面积达到提高去除率的目的.对气液传质过程作了合理假设,运用微分学等数学方法,得到氨吹脱过程的传质模型,讨论了模型中参数的影响因素,说明了去除率η随着pH和温度的提高、运行时间的延长、鼓风量的增大而增大,通过试验验证了使用这种新型的氨吹脱反应器来处理含高浓度氨氮的废水,在合适条件下,氨去除率高于85%. 相似文献
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采用两级吹脱加一级吸收工艺处理氨氮废水,对系统水质要求,工艺流程,主要控制参数,长时间运行数据,运行成本进行全流程分析。实际运行表明,进水氨氮小于2 000 mg/L,气液比1 800~2 300,进水pH值10.8~11.3,氨氮吸收pH值1.8~2.1。出水氨氮10~25 mg/L,去除率大于98%,达到出水氨氮要求。通过长时间运行数据及成本分析确定该运行成本22~30元/t,有效降低酸碱用量。出水硫酸铵可通过进一步处理后资源化,实现废水有效处置及副产资源化利用。 相似文献