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郭可宁 《有色金属(选矿部分)》1992,(6):30-31
永平铜矿日处理10000t矿石选矿厂粉矿仓矿料破拱改造,采用地面式矿仓,实现粉矿、粒矿分流,彻底解决粉矿仓矿料结拱问题,保证了生产的正常进行。 相似文献
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溜井放矿过程中堵塞问题与储料内部空隙率分布特征密切相关.为探究卸矿冲击对贮矿段储料夯实范围的影响,搭建1∶20的溜井储矿段相似模型,研究了不同卸矿高度以及不同级配矿石卸矿冲击对贮矿段储料夯实效果的影响.研究发现:溜井上部卸矿冲击使储料散体排列重组,改变了储料面以下一定范围内的储料空隙率;散体卸矿冲击下,井内整体储料空隙率变化范围为3~8个百分点,随卸矿高度增加,空隙率逐渐减小,主要集中在储料面以下150 mm 范围内;大块矿石冲击下,储料空隙率变化范围远大于同质量散体矿岩的冲击,且随卸矿高度的增加,空隙率减小,主要集中在储料面以下250mm 范围内.结合研究成果,提出了避免卸矿冲击可能造成溜井堵塞的相关措施,对矿山生产实践具有一定的指导意义. 相似文献
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1破碎破碎站安装两台Allis-Chalmers 1520mm×2260mm旋回破碎机,给矿粒度2000~0mm(限制的最大块度2m),排矿粒度为150mm,平均每天破碎原矿10.5万t。原矿由自动列车从3个溜井矿仓装载站运到破碎站,最大运距123km,列车在破碎站用机械翻车机卸矿,自动列车牵引的矿车为侧卸式矿车,每辆载重95t,在破碎站卸车时,每次两节矿车同时卸,用机械翻车机将原矿卸入破碎贮矿仓。破碎后的产品,给入缓冲矿仓,缓冲矿仓装有料位信号,矿石料面由三个放射性料位探测器监测,控制最低料位要在板式给矿机上1.5m,这就可避免因矿仓放空砸坏下部… 相似文献
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本文回顾了永平铜矿日处理10000t 矿石选矿厂粉矿仓矿料破拱改造的生产实践。介绍了地面式矿仓在大型选矿厂应用,实现粉矿仓卸料畅通的成功经验。 相似文献
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选厂磨浮工段的粉矿仓内的粉矿石粘结,造成粉矿石沿仓内壁形成环形拱或仓底圆拱,严重影响生产流程畅通。若派人进入仓内进行疏矿,仓内条件恶劣而且危险,曾造成人员伤亡事故;若在粉矿仓外面人工用风管吹矿,其效果不佳,既耗时又无法满足生产需求。因此必须在粉矿仓上增设破拱防堵料装置。 相似文献
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溜井的生产能力和工作的安全性,在很大程度上取决于溜井的结构是否适应被放矿石的性质。溜井底部一般都装有漏矿装置的受矿仓,用于重力放矿或机械放矿。由于矿石在溜井中的移动是断断续续的,因此对矿石流产生巨大影响的不仅是溜口结构的形状和参数,而且还有物料的压实程度、粘结性及放矿形成的堵塞现象。放出不粘结的大块矿石要比小块易粘结 相似文献