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窑尾及分解炉内结皮原因探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司使用的熟料烧成系统是由南京水泥工业设计研究院设计的由五级预热、离线式喷腾分解炉、回转窑、篦冷机组成的2000t/d熟料煅烧系统。该系统对于水泥熟料生产所使用的原燃材料的适应性较强,热利用率高,在国内同类型厂家属于较先进的熟料煅烧系统。到目前为止生产能力已提高至2300t/d水平,是原设计能力的120%。但窑尾上升烟道及分解炉内结皮的问题 相似文献
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我公司燃无烟煤的5000t/d熟料生产线采用双系列五级旋风预热器及双喷腾型TSD分解炉(带两个预燃炉)的窑外分解系统。生产线于2005年6月点火投产以来,分解炉预燃炉内多次结皮,曾因结皮太多被迫停窑处理,严重影响正常生产。本文就TSD分解炉的预燃炉结皮的原因和预防措施进行论述.愿与同类型厂家技术人员共同探讨。 相似文献
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我公司分解炉为离线喷腾型分解炉,其内部流场为喷射流,其流场轴向风速大,切向和径向风速很小,且随着与炉体中心线距离的增大,轴向风速逐步降低,特别是分解炉下锥体部位,在锥体边缘位置轴向风速锐减。由于轴向风速的变化,在炉体内部会形成紊乱的流场结构,从而造成物料分布出现区 相似文献
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<正>1存在的问题我公司2 500 t/d熟料生产线,自2005年9月投产以来,分解炉锥部一直因结皮严重影响烧成系统的正常运转,大块结皮经常垮塌堵住分解炉缩口,严重时窑根本无法运行需停窑开孔清理。据生产报表的统计,平均每年因结皮而造成的短时间止料养火处理多达21次,需停窑较长时间处理的达2次。2原因分析(1)我公司分解炉锥部结皮最严重的部位主要集中体现在三次风进口与C4筒下料管这一区域 相似文献
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0 引言
E.M厂φ4m×58m预分解窑(设计保证指标2 300t/d,目标值2 500t/d)生产线,于2003年初点火投料运行,至当年11月底累计生产熟料44.83万t,最高日产量2534t,最高月产量达7.14万t.在试生产期间,其配套的CNC与CDC预分解系统运行基本正常,只是在7月份配料方案变动期间,窑尾上升烟道和分解炉下部蜗壳一度频繁结皮,使熟料生产陷入非常困难的境地.针对出现的问题,通过对相关因素进行排查分析,制定有效措施,在较短时间内恢复了正常热工制度.现将有关现象和体会简单总结,供同行参考. 相似文献
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通过体视显微镜、光学显微镜、扫描电镜及X射线能谱仪对ST13电机叶轮叶片表面进行分析检测,叶片表面为铜/镍/铬组合镀层.分析结果表明:叶片表面的斑点、锈蚀、起皮等缺陷是因氯离子渗入镀层导致的基体点蚀失效,叶片迎风面所受到的高压气流、镀层与钢铁基体的电位差等因素促进了腐蚀反应过程.叶片总的镀层厚度不足5 μm,且作为中间... 相似文献
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涂装生产中缩孔原因的分析 总被引:2,自引:1,他引:1
通过对大量生产实践中出现缩孔实例的汇总分析、生产现场可疑致缩孔物质的重现试验,以及产生缩孔的原料和缩孔部位的红外分析,结合对缩孔原因的多种解释,就缩孔的形成做了深入的探讨。确定涂装生产中的缩孔主要由压缩空气中的油类引起。指出保证压缩空气干燥净化装置正常运转和增加设备投入是减少缩孔危害的必要途径。 相似文献
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黑铬镀层在储存期间发生膜层呈粉未状脱落,露出底金属,其表现为:黑铬镀层本身所具有的脆性,而产生脆性的主要原因是:电镀过程中槽液温度过高,反复冲击补镀、基体金属渗氢,防止脆性产生的方法是严格工艺纪律,增加槽液降温装置,加强镀后零件的清洗及除氢处理。 相似文献
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介绍了在线镀膜暗道的定义、种类和特点,分析了其产生的原因,并通过生产实践提出了解决办法。 相似文献
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针对飞机壁板在装配时出现的掉漆现象,通过湿胶带结合力、耐溶剂性、耐水性、耐盐水和燃油性、耐RP-3燃油性以及耐霉菌性等性能试验,以验证该批次材料的使用性能。同时针对耐水性试验不合格的问题,对试验结果进行了分析,以评估已装机零件使用的可行性,并就零件的涂层修补方案进行了可行性验证。 相似文献
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针对2A12铝合金零件经硫酸阳极化后膜层存在黑斑或黑点现象,介绍了硫酸阳极氧化工艺流程、槽液成分、氧化参数及操作要点。通过分析影响2A12铝合金硫酸阳极氧化的主要因素,从零件预处理质量、工艺参数的选择、槽液日常维护和Cu^2+、Al^3+和Cl^-等杂质的处理及加工过程中零件的装挂等多方面提出改进、优化,使硫酸阳极化膜层出现黑点或黑斑的现象得以彻底消除。 相似文献