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针对天铁2#高炉冷却壁破损的现状,对2#高炉4.5、6段冷却壁的损坏原因进行了分析,并通过不断摸索,找到了一种让破损冷却壁重新恢复冷却的方法,修复了破损冷却壁,为高炉进一步提高冶炼强度和延长高炉寿命创造了条件。 相似文献
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借助有关献和实际使用情况,对高炉冷却壁的使用材质、结构特点进行调研。通过对冷却壁的破损原因、冷却壁的合理布置、以及结构改进等方面的研究,提出一些合理观点,以达到进一步延长高炉寿命的目的。 相似文献
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对球墨铸铁冷却壁与铜冷却壁的性能、结构及使用情况进行了分析。铜冷却壁在高炉高热负荷区域使用,其优势明显,使用寿命长,不易破损。莱钢在1#、2#高炉上首次应用,目前应用效果良好。 相似文献
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依据济南钢铁集团总公司第一炼铁厂4BF生产实践,介绍了高炉铸钢冷却壁的破损状况;分析了其破损的原因;提出了改善冷却壁材质及结构、改进水质、提高软水流量、强化炉体点检和优化炉内操作等一系列相关的处理措施。4BF的实践对铸钢冷却壁的广泛应用将有一定的指导作用。 相似文献
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柳春桃 《金属材料与冶金工程》1994,(3):27-31
介绍了高炉冷却壁破损的几种情况,并探讨了延长冷却壁寿命的措施,指出改善冷却水水质,选择好的冷却壁材质,改进结构设计,完善高炉操作是行之有效的方法。 相似文献
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冷却壁破损与水管结垢研究 总被引:7,自引:4,他引:3
高炉冷却壁进入晚期工作临界点后有一个快速破损期,为水管结后热阻增大所致,文中讨论了水管水垢瘤的生成机理和结垢对高炉操作的影响,以及冷却壁宏观破损过程的成因。 相似文献
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济钢5^#高炉冷却壁破损分析 总被引:2,自引:0,他引:2
根据济钢第一炼铁厂5^#高炉在2000年大修中的破损情况,分析筋条镶砖式冷却壁纵裂原因是冷却壁热面温度不稳定,而全覆盖式冷却壁由于其结构能使冷却壁本体温度变化幅度小,且有很强的抵抗裂纹扩展的能力,因而破损速度较慢。为了有效保护冷却壁,应使冷却壁热面能够挂结渣皮;同时应注意全覆盖式冷却壁的使用和冷却壁的结构设计及软水流量、软水脱汽等问题。 相似文献
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1前言
吴1#高炉(5)自1995年4月20日点以后经过整10年,但第7年便发现炉身冷壁的导水管已明显破损,导致了炉体冷却力的降低,同时使冷却壁的壁厚减薄了。了解决冷却壁冷却能力降低的问题,对导管的破损部位实施了插入冷却盘和模拟冷器,但是由于炉身发生气体喷出和铁皮热荷增大,使稳定操作受到了影响。另外,由冷却壁的破损还会引起炉内浸水量增大扰了平衡状态,成为阻碍高炉稳定生产的原因。 相似文献
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本文总结了涟钢300m^3级高炉大修前后冷却壁的破损形式和相应处理措施,分析认为冶炼操作是冷却壁破损的主要原因,提出了减少冷却壁烧损的建议。 相似文献
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天铁高炉镶砖冷却壁的破损分析及预防措施 总被引:1,自引:1,他引:0
天津铁厂5座高炉炉腹、炉腰都采用了镶砖冷却壁,其中1、2、4号高炉冷却壁的破损较为严重。通过对冷却壁破损原因的分析,提出了若干预防破损的措施,如改进冷却壁材质和结构、改进安装方法、改善高炉操作与维护等。 相似文献
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本文介绍了武钢高炉冷却壁的破损特征及4号高炉冷却壁解剖结果。从材质性能、高温下金相组织的变化,冷却壁结构、冷却水质及生产操作维护等方面分析了冷却壁破损的原因,并根据试验研究结果和武钢生产实践经验,提出了延长冷却壁使用寿命的途径。 相似文献
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对济钢第一炼铁厂6号高炉冷却壁破损原因进行分析,认为高炉操作制度不合理造成渣皮不稳定,冷却水质差等冷却系统运行不稳定等是影响冷却壁寿命的主要原因,为此,提出了优化高炉操作制度,加强炉体维护,改善高炉冷却水质,加强设备点检等多项措施,以保证高炉炉况的长期稳定顺行。 相似文献
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概括宝钢3高炉冷却壁水管破损的特点,分析了导致冷却壁水管破损的主要-炉况波动。提出操业对策以减少炉况波动,减少冷却壁水管破损。. 相似文献