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<正> 我厂经过万吨改造后的变换工段,主要设备如下:变换炉:φ2100/φ2400一段触媒 C_(4-2),装填高度1000二段触媒 C_(4-2),装填高度1200三段触媒 C_6,装填高度1000热交换器:φ1000,H=8000上部传热面 F=60m~2下部传热面 F=260m~2蒸汽过热器:φ800×2000F=27m~2水加热器:φ800×6000F=160m~2饱和热水塔:φ1200×12000第二热水塔:φ800×6000软水预热器:φ800×6000 F=140m~2 相似文献
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一、概述我厂使用的煤气电除尘器为ПГП-8.8型,φ5600×10,H=17558mm,沉淀电极有效截面积F=8.8m~2,处理气量30000m~3/h。沉淀极120根,φ325×8,H=4500mm,电晕电报120根,为φ3镍铬丝,H=6450mm。电除尘器内分两室,每室的电晕极、沉注极各为60根。操作电压50000伏,最大电流<200mA。 相似文献
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我厂煤系统合成氨的生产规模原为5万吨/年,后填平补齐为8万吨/年,其脱硫塔(φ3500毫米,H31560毫米两台)原是填料塔,其中装木格子共6段,每段为27层。由于生产规模的扩大,木格子积硫严重,致使系统压降日趋增加,要通过24000标米~3/小时气量(四机)往往需开两塔方能维持生产,为此需对原脱硫系统进行改造,其目的是:1.提高单塔的生产能力,以满足生产规模扩大的需要;2.减少积硫,降低压降。是另造新塔还是对原塔进行改造-改为高负荷的旋流板塔?江西氨厂上了个φ2000毫米旋流板脱硫塔,效果不错,为大直径的旋流 相似文献
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一、概况我厂净化车间变换工序。原有塔径为3米、塔高分别为8米、9米的填料冷却塔两台,见图1所示。每个塔装有50×50×5的瓷环25米~3左右,采用江水直接冷却,其主要缺点是,在使用一段时间以后,塔阻力增加快,冷却效果差,用水量大(用水量为250米~3/时以上,夏季高达300~350米~/时),每年年度大修必须对瓷环进行清洗更换,费 相似文献
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我厂以前半水煤气脱硫系采用两台规格为φ1000×4200(H)泡沫塔并联操作。该塔负荷能力小,操作气量只能在1000~2000米~3/时,超过此气量,脱硫效率低,而且筛板孔易堵塞,三个月左右就需要清理。由于不能及时清理,气量一大就出现带液,以致脱硫效果无法保证。为此,我厂于一九七八年四月安装投运一台φ8(?)旋流板塔取代原 相似文献
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湖南化工研究所氮肥室脱硫组 《精细化工中间体》1983,(4)
<正> 涟源氮肥厂合成氨生产能力8000吨/年,造气炉直径φ2260,以本县沙坪煤区高硫(2~4%)块煤为原料,半水煤气中硫化物一般为6~8g/m~3(以H_2S计),高的达10~15g/m~3有机硫含量为总硫的7%左右。该厂采用氨水催化法一台旋流板塔(φ1270)作为一次脱硫,控制氨水浓度10~16滴度,对苯二酚0.3克/升左 相似文献
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该文介绍了旋流板式塔首次在焦化广煤气冷却中的应用实例。投运的φ3600旋流板式塔取代φ4500隔板式语,节省了治塔。文章还对其设计工艺数据及旋流板塔参数;生产调试以及应用效果与经济效益等予以了叙述。 相似文献
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1 概论 我厂从1976年建成投产以来,经过多次技术改造,合成氨年生产能力由原设计三千吨增加到四万吨。1991年以前,我们虽然在生产工艺中对冷却水进行了回收利用,但由于条件限制,水的重复利用率低、浪费大。在逐年扩大生产的情况下,生产用水大幅度增加,由原建厂的每年一次水用量90×10~4m~3(每小时120m~3)增加到446.4×10~4m~3(每小时600m~3)。对不断增大的用水量,只靠在本厂附近自打的深井水源供水,远远满足不了生产要求。经调查研究和对全厂水平衡测定 相似文献
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φ1200旋流板冷凝塔工业中试是进行大直径旋流板塔研究的重要环节。本文在φ300塔小试研究的基础上,对φ1200中试塔的流体力学、传热传质效率等进行了较为全面的小结,为进一步放大至φ3000以上的工业大塔积累了基础数据,所获得的各经验关联式可供情况相似的塔板设计作参考。本文还介绍了一种与电子计算机技术结合,具有简(?)、方便、迅速等优点的板效率测试方法。 相似文献
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一前言我厂原设计半水煤气脱硫塔为寸φ3500×21500毫米木格填料塔,采用氨水液相催化法脱硫,因塔阻力大,于1971年将上段木格改为填充塑料球,取得了一定的效果,达到了设计要求。随着生产的发展,前后工序生产能力均由4.5万吨/年扩大到6万吨/年,脱硫塔能力遂感紧张,塔阻力较大,脱硫效率较低。于是将基建项目的一台φ3500×31560的木格填料脱 相似文献
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位于长江大桥下侧的南京电石厂,在焙烧电石的过程中,排放大量烟尘,严重影响大桥周围的环境及居民的健康。据测试,其烟尘的主要数据是: 烟尘的浓度C=2600~6300 mg/m~3 烟尘的排放温度 t=180~400℃烟尘的分散度(粒径分布) d_0<3 μm 占86% d_0=3~6 μm 占13% d_0=6~9 μm 占1%烟气的排放量 Q=12500 m~3/h电石炉为全日生产,所以每天烟尘排放量 G=12500×2600+6300/10~6×24=4490 kg 电石炉在焙烧过程中的反应是:焙烧过程中产生烟气的主要成分有CaCO_3、CaO、CO_2、SO_2、N_xO和C,为了除去以上一些有害物质,现选定旋流板除尘塔湿法除尘装置。 相似文献
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我厂合成二车间系用氨基乙酸热钾碱法脱碳。流程是两次吸收、两段再生。其设备规格如下:CO_2第一吸收塔(双溢流筛板塔):φ2200×28,H=29380,材质16MnR;CO_2第二吸收塔(拉西环填料塔):φ2200×28,H=31156,材质16MnR;脱碳再生塔(拉西环填料塔):φ4200×16 相似文献
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工艺设计计算现在按照本文上半部份所作理论分析,并以太原市北郊化肥厂铜洗工艺条件为依据,对铜液喷射器进行全过程计算。(五)计算依据:Ⅰ设备概况:太原市北郊化肥厂为2×3000吨 NH_3/年型碳化流程小氮肥厂。铜洗工序为两台设计能力各为3000吨 NH_3/年型的φ273/φ229×H1400填料式铜洗塔,合配一台设计能力为5000吨 HN_3/年型的φ550/φ1800/φ550× 相似文献