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6005A铝合金型材焊接接头组织与性能 总被引:11,自引:1,他引:10
采用国产6005A铝合金进行焊接试验,并对焊接接头进行了力学性能检测及金相显微组织观察。结果表明,6005A铝合金的焊接接头焊缝两侧离焊缝中心约10~15mm的地方存在一对对称分布的软化区,其原因是由于焊接热的影响使该部位发生了过时效,对进口的6005A大型多孔铝型材焊接接头进行分析,发现焊接接头上软化区硬度降低的程度明显较小,这是由于实际的多孔型材在该部位设置有加强筋,加强筋有显著的散热作用,降低了焊接过程中该部位的温升,另一方面,加强筋增大了软化区的承载面积,有机构补强作用。 相似文献
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测定了铝合金的微型剪切试验和拉伸试验的性能参数,研究了这些性能参数之间的数量关系式。利用这些关系式评定了铝合金焊接接头各区的力学性能,微型剪切试验为铝合金焊接接头力学性能的评定提供了一个新途径。 相似文献
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对10 mm厚的高速列车用国产A7N01S-T5铝合金挤压型材熔化极气体保护焊(MIG)平滑接头和带余高接头进行了疲劳试验,测定了反映接头疲劳性能的S-N曲线,对典型疲劳断口进行了扫描电镜分析,比较平滑接头和带余高接头的疲劳性能。结果表明:在置信度为90%、存活率为50%、误差限为6%的条件下,平滑接头疲劳极限为105 MPa,带余高接头疲劳极限仅为75 MPa。焊接缺陷是影响平滑接头疲劳极限的主要原因,而焊趾处的应力集中则是影响带余高接头疲劳极限的主要原因。 相似文献
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铝合金焊接性能及焊接接头性能 总被引:20,自引:2,他引:20
根据高速列车“八五”攻关项目要求,研究了铝合金材料的系列及焊接方法和工艺的选择,不同焊接材料焊接不同合金的裂纹倾向、气孔倾向,焊接接头各区性能变化,焊接接头的强韧性 相似文献
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利用Cloos双丝焊接机器人对6005A铝合金型材进行了脉冲MIG焊接试验.针对焊后普遍出现的热影响区裂纹问题,从材料组织状态、焊接热输入、型材结构和传热、机加工等方面进行了综合分析.对于T6状态6005A铝合金,焊接过程中产生的较大的熬输入是导致裂纹产生的根本原因.由于焊后过早切割取样,使得分布在晶界上的Al-Mg2Si低熔点共晶相受到工具的强烈震动而发生脆断,这是导致裂纹产生的直接原因,而焊后型材较快的传热速率产生的较大的热应力和焊接应力是导致裂纹产生的诱发因素. 相似文献
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火焰矫形对高速列车用铝合金焊接接头组织和性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用火焰加热方式对6005A铝合金型材焊接变形进行矫正。研究了不同加热温度对焊接接头拉伸强度、硬度及微观组织结构的影响。实验结果表明,当火焰加热温度低于175℃时,焊接接头的拉伸强度、硬度未降低,热影响区内软化区的显微组织未发生明显变化。当加热温度超过200℃时,焊接接头的硬度发生较明显降低现象,拉伸断裂处随着加热温度的升高向基材方向移动,软化区显微组织粗化;软化区材料性能下降的原因是在焊接及后续的火焰矫形热循环过程中过热导致该区晶粒粗大。 相似文献
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对BFe10-1-1铁白铜管采用钨极氩弧焊打底 手工电弧焊盖面的焊接工艺,可获得性能良好的焊接接头;焊缝区的组织为树枝状偏析α固溶体,具有较强的抗腐蚀性;接头的各项力学性能完全满足要求. 相似文献
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结合工业生产研究了高频焊管用464-H14铝合金复合带材的退火工艺和加工工艺对材料力学性能的影响。结果表明:成品材料冷轧前的软化退火温度应选择在既能使材料完全软化而又不发生Si原子扩散的350-400℃之间,冷加工率应控制在20%-40%,这样可使材料获得较好的力学性能,能够满足产品的技术标准和使用要求。 相似文献
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采用Conform连续挤压技术研制汽车空调器用铝合金盘管,获得生产汽车空调器用铝合金盘管的最新生产工艺。 相似文献
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介绍了铝合金型材常温封孔后料端粉霜缺陷的产生机理,其实质是氧化膜的过封孔粉霜,产生的原因是在一桂料中膜厚不均匀,某个端头膜厚最薄,经过较长时间的封孔,膜厚最薄处首先出现过封孔粉霜,可以通过缩短封孔时间,保证膜厚均匀及采取共它工艺措施消除或减少此表面缺陷。 相似文献
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对含微量混合稀土(0.005、0.016、0.053wt%)的3种2024合金,分别进行了物理性能,力学性能,抗腐蚀性能检测和显微结构分析,结果表明:混合稀土的添加,使2024合金熔化温度范围下限明显升高100℃左右,拉压疲劳寿命提高,抗应力腐蚀性能亦有所改善。除此外,没有对2024合金的其它物理、力学性能和显微结构有明显影响,微量稀土不会影响2024合金的加工性能和使用性能。 相似文献