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长庆甲醇厂以天然气为原料,采用一段蒸汽转化装置,德国鲁奇低压合成工艺生产甲醇,年产10万t精甲醇。我厂1998年11月竣工投产,第一炉合成催化剂选用NC501-1型,装填量为46t,累计生产精甲醇85582t:2000年5月第二炉催化剂更换为C306型,装填量为 相似文献
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兖州煤业榆林能化有限公司600 kt/a甲醇装置合成系统采用鲁奇“气冷串水冷反应器甲醇合成工艺”,迄今已使用七炉甲醇合成催化剂,前五炉甲醇合成催化剂使用期间均出现水冷反应器催化剂活性衰减过快、气冷反应器催化剂活性依然良好的状况;2018年10月甲醇装置大检修期间,更换为第六炉甲醇合成催化剂,并新增新鲜气调节副线以适度降低水冷反应器负荷、提高气冷反应器负荷。分析认为,铜基甲醇合成催化剂使用寿命主要受催化剂床层热点温度、新鲜气硫和氯含量、空速、催化剂升温还原控制优劣、工艺流程等因素的影响。新鲜气调节副线投用后,既不影响甲醇产量,又能降低水冷反应器的负荷;同时,部分新鲜气直接进入气冷反应器,减少了毒物对水冷反应器催化剂的毒害,水冷反应器催化剂使用寿命大致可由1.5 a延长至2 a,由此可降低甲醇合成催化剂整体更换费用。此举可有效解决“气冷串水冷反应器甲醇合成工艺”应用中普遍存在的问题,并带来较好的经济效益,具有良好的推广应用价值。 相似文献
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我公司200kt/a甲醇装置工程概算总投资58049万元,2006年8月开始建设,2008年6月30日投料试车成功。该装置以经脱氨、洗苯后的焦炉煤气配水煤气为主要原料,采用改良ADA法脱硫、催化部分氧化法转化、低压合成、三塔精馏等生产工艺,主要工艺过程采用DCS控制。装置工艺流程如图1,合成工序流程如图2,合成催化剂使用南化研究院生产的C307催化剂。 相似文献
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以中海石油建滔化工有限公司日产2 000t甲醇装置为例,在以高CO_2、高N_2含量的天然气为原料的天然气制甲醇工艺中,从天然气转化和甲醇合成两个重要工序入手,重点论述了水碳比、转化炉出口温度、合成催化剂温度优化操作等关键指标对产量、能耗的影响,并阐述了日常操作和非正常工况下重点工艺指标的监控标准,达到甲醇稳定生产,增加产量,节能降耗的目的,进而取得更大的经济效益。 相似文献
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以某甲醇生产企业中的甲醇装置转化炉改造项目为例,对前补碳技术在其中的应用进行分析,以及甲醇装置转化炉改造项目概况、前补碳技术的主要原理及其改造技术、前补碳技术在本次改造项目中的具体应用分析。 相似文献
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《中氮肥》2020,(4)
陕西咸阳化学工业有限公司600 kt/a甲醇装置采用丹麦托普索公司的甲醇合成专利技术及甲醇精馏专利技术,由托普索公司提供甲醇合成系统及甲醇精馏系统的基本工艺设计,并提供专有设备(甲醇合成塔、汽包及开工喷射器)和甲醇合成催化剂。介绍咸阳化工第Ⅰ炉、第Ⅱ炉、第Ⅲ炉甲醇合成催化剂钝化前系统的置换、催化剂钝化、催化剂卸出及(第Ⅱ炉、第Ⅲ炉、第Ⅳ炉)新催化剂的还原情况,并通过不断汲取甲醇合成催化剂钝化前的置换、催化剂钝化、催化剂卸出及新催化剂还原过程中的经验教训,逐步达到了节约系统置换时间并确保置换效果、缩短钝化用时并确保钝化效果、催化剂卸出顺畅且安全环保、缩短新催化剂还原用时并确保还原深度的目的。 相似文献
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《中氮肥》2020,(4)
河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司600 kt/a甲醇装置多年的运行过程中,一共装填了四炉甲醇合成催化剂:第一炉在线运行超过35 000 h;第二炉在线运行约13个月;第三炉运行6个月后出现甲醇合成塔出口温度上涨、弛放气量增加等一系列问题,在线运行约12个月。为此,对各炉催化剂运行情况进行梳理,重点对第一炉、第二炉废催化剂和第三炉在运催化剂进行了取样分析,判断是铁中毒造成了催化剂活性下降。据初步判断结果,在第三炉甲醇合成催化剂运行至第8个月时采取了在绝热床层上装填脱铁剂的方式对催化剂进行保护,并在装填第四炉甲醇合成催化剂时对甲醇合成塔催化剂及硫保护器脱硫剂装填方式作了优化改进,取得了一定的效果。 相似文献
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国内甲醇合成以高压法为主(300大气压),完全沿用锌系催化剂的老方法。吴泾化工厂以轻油为原料年产8万吨甲醇的生产装置,也采用锌系催化剂的高压合成法。随着合成气制备和净化技术的改进,高活性铜系催化剂可成功地用于甲醇合成。出现了低压合成后,其能源消耗约下降四分之一。近年来,由于甲醇用途的开拓和能源危机,国外极为关注在原高压法装置中改用高活性催化剂,以提高合成率,抑制副反应,达到节约能源的目的。同时,可以大幅度提高装置的生产能 相似文献
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介绍了720t/d硫磺制酸装置扩产改造方案。转化器进入φ(SO2)由9.5%提高至11.0%,相应各工序进行了改造。焚硫工序,引进了磺枪及配套的空气导流装置。转化工序,转化器四段采用38m^3VK38催化剂、五段采用33m^3VK48催化剂,总转化率达99.80%,同时,优化系统配置减少系统阻力,平衡系统解决设备瓶颈,确保生产能力提高到900t/d。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2017,(4)
正在氨和甲醇联产的工艺中,转化炉的出口流分为两部分,其中之一进行变换、脱二氧化碳、甲烷化、压缩以及氨合成,另一部分被压缩并输送到甲醇一次合成工序。从甲醇合成工序提取甲醇,所述工序的 相似文献
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一、前言
大庆油田甲醇厂由上海化工设计院设计采用传统的高压法生产技术,即以天然气为原料、一段蒸汽转化、压缩、25MPa高压合成、双塔精馏制甲醇的生产路线,原设计规模为6万吨/年,投产后经不断改进完善,1995年产量达标。为提高工艺技术水平、降低能耗,2000年以原装置为基础进行节能扩产改造,采用纯氧二段炉、蒸汽透平驱动、低压合成、三塔精溜制取甲醇的生产路线。新工艺采用上海国际化建工艺包,由中国成达化学工程公司承担工程设计。扩能改造后的装置生产能力可以达到年产10万吨甲醇。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2022,(1):75-78
介绍了某项目甲醇合成装置工艺流程,结合大甲醇工艺特点及甲醇合成催化剂的低温活性,对催化剂低温活性进行了可行性分析。考察了各个影响因素对工艺能效的影响,结果表明 :在保证能效利用的前提下,通过实际工业操作及优化,延长了甲醇合成催化剂的使用寿命,汽包操作压力由 3.9MPa 降至 3.6 MPa,烟气中 NO_x、SO_2、颗粒物均达到排放要求,蒸汽过热炉热效率能满足设计要求,合成气压缩机在高负荷情况下运行正常,机组做功能力仍有富余,较大幅度提高了装置的经济效益。 相似文献