共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
3.
目前,我国有近百家铸造厂(车间)生产高强度珠光体球墨铸铁,且大部分厂家是采用正火处理的。所生产的球光体球墨铸铁虽有比较稳定的力学性能和金相组织,但工艺上则存在生产周期长、铸件氧化严重、变形大以及能耗高等问题。据统计,每吨正火球铁件需耗原煤o.8一1.0吨(耗电量1400~1800kW·h)。改用铸造余热处理的工艺,可克服上述缺点,显著降低生产成本。1铸态QT600-2的余热处理我厂用卡腰冲天炉熔制的铸态珠光体球铁的铁水炉前孕育处理前后的化学成分如表1所示。我厂用QT6OO-2生产的多种汽车曲轴铸件,为获得良好的综合力学性… 相似文献
4.
5.
本文研究了不同断面球墨铸铁件加热和冷却的温度场,并定性地描述断面太小、冷却速度和基体组织、机械性能的关系曲线,据此揭示了取消保温、强化冷却的快速正火工艺。 相似文献
6.
对一种球墨铸铁铸件进行了等温正火处理,分析了其不同等温正火工艺下的布氏硬度和显微组织。结果表明,等温温度一定时,随着正火加热温度的升高,硬度随之升高,当正火加热温度一定时,随着等温温度提高,硬度逐渐降低。加热温度为900 ℃、等温温度为650 ℃处理后球铁铸件的显微组织为大量珠光体(>85%)和少量铁素体,硬度较高(375~380 HB);正火温度较低(850 ℃)、等温温度较高(700 ℃)时的显微组织为大量的游离铁素体(>60%)和少量珠光体,硬度较低(200~205 HB)。根据试验结果提出了一种较为合理的球墨铸铁等温正火工艺。 相似文献
7.
对一种Cu微合金化球墨铸铁行走轮进行了低温正火工艺试验,获得了850 ℃和860 ℃正火后行走轮轮缘和轮辐的显微组织和力学性能数据。分析了合金元素Cu对球墨铸铁组织和性能的影响,以及对奥氏体化及珠光体形成相变温度区间带来的变化。结果表明,试验含Cu的球墨铸铁行走轮850 ℃正火就可以获得95%珠光体,达到完全正火的状态,力学性能符合QT650-4牌号的要求。比较了850 ℃和860 ℃正火后组织和性能,虽然都能满足要求,但860 ℃正火后表面硬度较850 ℃正火的高,机械切削性能相对较差。说明试验行走轮正火工艺温度窗口较窄,因此,选择850 ℃正火工艺为佳。该热处理工艺已在工程上得到应用,生产的行走轮已批量出口。 相似文献
8.
9.
用化学成分分析、金相检测、力学性能试验等方法对发生早期脆断的QT600-3曲轴进行分析.结果表明,脆断的原因主要是球铁的舍磷量过高,使基体中磷共晶数量增加且沿晶界呈网状分布,造成曲轴伸长率和韧性的下降.对高磷球铁曲轴采用快速不平衡正火工艺,可获得含有破碎铁素体的金相组织,并能够减少磷共晶数量,促进伸长率和韧性的提高,最终较好地解决高磷球铁曲轴的脆断问题. 相似文献
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
研究了正火处理工艺对厚大断面球墨铸铁不同层深组织和性能的影响.详细介绍了试验研究方法,研究结果表明:对于壁厚为250 mm的铸件,正火处理后同一位置不同层深处的硬度偏差较小,壁厚对铸件不同层深处的热理效果影响不大;热处理后不同位置同一层深处硬度均匀性较好;随着层深增加,试验铸件心部石墨球数量明显减少,石墨有开花的趋势;... 相似文献
17.
<正> 一、概述热处理时钢的氧化是铁与氧、二氧化碳、水蒸汽等作用而生成了氧化铁;钢的脱碳是钢加热时表层碳分降低的现象。脱碳过程是钢中的碳在高温下与氢或氧作用生成甲烷或一氧化碳。氧化与脱碳都是扩散的结果,加热时, 相似文献
18.
观察了球墨铸铁正火,退火后氧化皮的宏观组织和微观组织,据此,提出根据氧化皮的色泽和形态,可大致判别正火。退火温度。 相似文献
19.
20.