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相似文献
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1.
本文从密封参数、材料选用和结构设计等几方面介绍了90B型高温低失弹集装式波纹管密封产品的研制情况。该产品在炼油厂和化工厂各热油泵中的使用表明,其性能比原焊接金属波纹管机械密封(代号HJBF)有了全面提高,波纹管失弹问题已得到较好解决,为该密封国产化创造了条件。  相似文献   

2.
石油炼化行业高温热油泵上广泛采用波纹管机械密封,波纹管机械密封在高温状态下运行会发生早期失效,造成介质大量泄漏,影响生产。为验证波纹管机械密封可靠性,设计研发了机械密封高温试验台,通过模拟波纹管机械密封现场工况,对其进行运转认证试验。介绍了机械密封高温试验台的结构设计、工作原理及电机功率确定。设计的高温试验台能对试验介质温度、试验介质压力及试验机械密封的转速进行高精度有效调节,可满足相关标准对机械密封的认证试验要求及用户指定的试验要求。  相似文献   

3.
近年来,石化行业高温油泵泄漏着火事故主要原因就是密封泄漏.分析了某炼油厂炼油装置高温油泵单端面波纹管密封泄漏的原因,包括密封面磨损、波纹管失弹、密封面热裂等.根据对单端面密封使用效果及隐患的分析,对高温油泵进行改造,包括机械密封的冲洗方案由PLAN32+ 62改为PLAN32+ 53B和将单端面波纹管机械密封改为串级双端面波纹管机械密封.详细介绍了改造的结构特点和技术优势,冲洗方案的改造极大地改善了密封的工作环境,使密封的使用寿命显著延长;串级波纹管机械密封的改造为油泵增加了一道防泄漏措施,并能够提前预判密封可能存在的故障,保证了密封的安全可靠运行.现场使用效果表明:高温油泵波纹管串联式机械密封使用寿命长、安全可靠、密封冷却效果好.  相似文献   

4.
随着科技的进步 ,高科技波纹管机械密封产品得到研制和开发。波纹管机械密封采用新型结构及密封材料 ,密封效果良好 ,比传统旋转式密封有更突出的特点 ,在油气生产设备上得到了广泛的应用。1 波纹管机械密封的优点波纹管机械密封原理与旋转式机械密封原理基本相同 ,称为端面密封 ,所不同的是 ,波纹管机械密封比旋转式密封有更突出的优点 ,表现为 :①结构简单 ,安装方便 ,适应性强 ,静止环具有浮动性 ;②浮环结构设计 ,消除镶装环的各种应力 ;③旋转环易于更换、修复 ;④结构紧凑 ,适用于螺杆泵轴向较小的场合 ;⑤旋转环、静止环法兰连接、动…  相似文献   

5.
介绍了我厂热油泵密封系统存在的问题和改型为波纹管机械密封的原因以及改型为波纹管机械密封后的使用情况。  相似文献   

6.
离心式注水泵及联合站污水外输泵、提升泵、脱水泵等长期存在密封泄漏问题 ,分析了填料密封的缺点 ,提出采用波纹管机械密封的措施 ;从结构特性、机械密封的安装要求等方面讨论了波纹管机械密封在泵站中的应用。  相似文献   

7.
为了解决渣油泵波纹管机械密封泄漏的问题,检查了操作方法,简单计算了密封端面比压、温度,诊断了失效的密封元件,分析了泵体抽空和波纹管压缩量增大的原因。通过改进密封辅助系统蒸汽背冷方式,改善密封面的散热程度和冷却效果,降低密封端面的温度,使密封端面处在合理的温度范围。改进机械密封元件,增加传动轴套固定环的厚度,更换防退螺钉,保证了机械密封轴套的有效传动,从而解决了波纹管密封泄漏的问题。实际应用结果表明:保证轴套的有效传动和合理控制波纹管密封的端面温度,可以很好地解决渣油泵金属波纹管密封泄漏的问题。  相似文献   

8.
通过对机械密封失效机理分析发现,导致焊接金属波纹管机械密封失效的原因都直接或间接地与波纹管有关,主要形式是波纹管失弹,其次是波纹管的破裂。试验研究表明,炼油厂焊接金属波纹管失弹的主要原因是高温、缝隙沉积和过度压缩。  相似文献   

9.
国内外信息     
高温低失弹集装式焊接金属波纹管机械密封 兰州炼油化工总厂设备研究所为立足国内,满足石化系统配件消耗的急需,近年来研制成功了90B型高温低失弹集装式焊接金属波纹管机械密封,并通过了中国石化总公司的鉴定。该密封极限操作参数p=2.5MPa,t=-40~400℃,n=3000r/min;最佳适用对象:炼油厂和化工厂各工艺条件下的热油泵;密封形式及优点:集装式密封,将  相似文献   

10.
进口波纹管机械密封的损坏原因及其对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于波纹管机械密封具有使用寿命长、漏泄量少、密封及浮动性能好、结构简单、安装方便和适用范围广等特点,因此广泛被用于强腐蚀介质、高温(低温)、高压及高速密封等场合,其密封效果特别显著。我厂加氢裂化装置共有8台(4个流程)塔底泵,全部使用日本PILLAR密封有限公司生产的波纹管机械密封,密封结构见右图。该密封的特点是都具有保护蒸汽,其作用是:①可防止因密封面损坏泄漏而造成火灾;②由于保护蒸汽温度为120~130℃,而泵腔内油温高达298℃,故其具有冷却作用;③保护蒸汽经波纹管内表面,由轴套外表面与波纹管内表面之间的间隙排出泵外,这样波纹管内的油泥和杂物亦随之带出泵外,所以蒸汽还具有清洗作用。另外,加氢泵P104A/B波纹管机械密封还备有自冲洗油结构,冲洗油兼有冲洗密封面、冷却和润滑作用。波纹管机械密封塔底泵的  相似文献   

11.
弹簧比压对平衡型机械密封基本性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
弹簧比压是形成机械密封端面密封比压的重要组成部分。分析了弹簧比压对平衡型机械密封摩擦特性和密封性能的影响,利用自行研制的动态下弹簧比压可控机械密封试验装置对平衡型机械密封进行了试验。研究表明,弹簧比压不仅使机械密封端面贴合,而且会使得粗糙端面的接触点产生变形,形成较小的密封间隙。对于平衡系数与膜压系数相近的机械密封,弹簧比压对泄漏量的影响明显增大。尽管弹簧比压的变化有时不足以改变机械密封的端面摩擦状态,但随着弹簧比压的增大,摩擦副之间的润滑介质相对减少。兼顾摩擦特性和密封性能两方面的要求并正确选择弹簧比压,是使机械密封处于最佳工作状态的要点。  相似文献   

12.
对一种新型压力致周向波度宽压力适用范围机械密封在不同工况下的性能进行了数值模拟,对其在高压下的变形进行了分析。采用Fluent软件中的RNGk-ε湍流模型,得到了密封端面间流场的压力分布、开启力和泄漏量,并与其他类型的密封进行了对比。数值模拟的结果显示,该种新型密封能够在高压下提供足够的开启力和低压下较小的泄漏量。此结果对用于较宽压力范围变化的密封开发提供了一种新的思维。  相似文献   

13.
螺旋槽机械密封性能影响因素的解析法分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
宋鹏云 《石油机械》2001,29(2):18-22
端面开有螺旋槽的机械密封能有效地解决普通接触式机械密封端面摩擦和磨损严重等问题 ,研究影响螺旋槽机械密封性能的结构因素和操作因素对设计和应用该类密封具有重要意义。鉴于此 ,运用解析方法分析了影响端面外侧开有螺旋槽的泵入式机械密封性能的操作因素和结构因素 ,并与相应的内侧开槽泵出式密封环进行比较。结果发现 ,边界压力、介质粘度、轴转速、非槽区液膜厚度等操作参数对密封性能有重要影响 ;开槽深度和螺旋角等结构参数对密封性能也有重要影响。在同样条件下 ,外开槽泵入式密封环的开启力和液膜刚度大于内开槽泵出式密封环的开启力和液膜刚度。  相似文献   

14.
简要介绍了机械密封失效的情况,并分析了机械密封失效的主要原因。具体论述了机械密封的安装,并且主要分析了介质对密封的影响和密封失效的原因。随着人们对机械密封了解不断加深和逐渐推出新的技术和材料,机械密封将会最大程度的降低企业动力消耗,并且确保企业安全生产。  相似文献   

15.
机械密封的失效原因分析及实际应用   总被引:18,自引:2,他引:16  
通过对机械密封在日常使用过程中所出现的主要失效原因进行了总结与分析。为了延长机械密封的使用寿命 ,节资降耗 ,该文对机械密封的实际应用提出了几点建议 ,以期对使用机械密封的企业有所帮助  相似文献   

16.
可控式机械密封设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
从机械密封的工作原理和失效分析入手,将自动控制技术引入机械密封,以改进机械密封的性能,使机械密封装置能够主动适应操作条件和工作环境的变化,提高其工作的可靠性和使用寿命,适用于要求较高的流体机械的轴端密封。  相似文献   

17.
双列反向动压槽型零泄漏机械密封的研究及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了双列反向流体动压槽型上游泵送机械密封的工作原理,针对现用普通接触式机械密封存在的问题,研究开发出适用于现场间歇操作汽油泵的零泄漏上游泵送机械密封。应用结果表明,研制的双列反向流体动压槽型上游泵送机械密封可适用于频繁开、停泵轴封,具有实现密封介质零泄漏、启动性能好、使用寿命长、运行费用低等优点。  相似文献   

18.
介绍分析了瓦斯回收压缩机机械密封失效的原因,应用上游泵送机械密封对原密封结构进行改造获得成功,通过对上游泵送机械密封结构原理的分析研究和计算,说明上游泵进机械密封是炼油厂瓦斯回收压缩机一种非常有效的密封结构,密封性能稳定可靠、能耗小、寿命长,可实现瓦斯压缩机的长周期运行。  相似文献   

19.
在机泵失效故障中,因机械密封泄漏失效而引起的泄漏事故占比很高.以往机械密封失效原因分析都采用以经验性定性分析为主的传统分析方法,存在明显弊端.利用ANSYS有限元分析软件,基于稳态传热理论,采用以定量分析为主、定性分析为辅的数值模拟方法,对频繁失效的某乙烯装置脱丁烷塔循环泵2648型机械密封摩擦副进行稳态传热分析与对比...  相似文献   

20.
高峯 《石化技术》2009,16(3):24-27
介绍了液力透平机械密封结构、密封辅助系统组成及机械密封泄漏对加氢裂化装置安全生产的影响。通过对机械密封结构、工作环境温度的详细分析,找出了机械密封泄漏的主要原因。机械密封系统改造后.液力透平的同步运行率由53.2%提高到98.0%,每年可节电1.94×10^6kW·h,节约资金113.6万元。  相似文献   

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