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南京钢铁厂高速线材是引进意大利达涅利公司的关键设备和技术,国内合作制造和配套的项目,具有80年代世界先进水平,年设计能力20万吨,轧速85m/s,生产ф5.5~ф16mm光面盘卷和ф6~ф12mm螺纹钢盘卷。自1992年7月18日试车以来,预精轧15#机架的油膜轴承4次烧坏。究其原因是油路润滑不足、轧制速度不稳、机械设备存在疵症、操作水平不熟练等,影响生产达28天,经济损失严重,因而高线工艺在应急状况改造是必需的。 相似文献
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宣钢棒材热轧线切分轧制工艺存在的料型不稳定,进口导管起粘皮、导卫进口夹持不稳等工艺和设备问题,技术人员通过现场数据收集、整理及要因分析,最终确认了问题产生的主要原因。本文介绍了宣钢棒材生产线的现状,针对切分轧制过程中存在的问题提出了工艺和设备的改进措施。通过优化切分工艺和成品孔型,对导卫系统、活套设备和关键设备进行优化改造,消除了棒材生产线切分轧制过程中的问题隐患,提高了棒材生产线的作业率及成材率等技术经济指标。 相似文献
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为改善产品质量,提高莱钢小型合金钢棒材产品市场竞争力,针对生产中存在的问题,通过优化孔型系统,重新设计翻钢板,改进导卫装置,实现了生产工艺和产品质量的优化升级,降低了生产成本,提高了生产效率。 相似文献
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分析了原有全连扎线存在的问题及进行改造的条件,介绍了主要几项改造的具体实施,并对改造的成本及取得的经济效益进行了计算。 相似文献
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介绍轧钢系统的水集中处理的工艺,针对原设计工艺的不合理性,进行了优化设计,并对化学除油器等设备进行了技术改造,成效显著. 相似文献
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文章介绍了对八钢高速线材轧机精轧机组进口滚动导卫本体和底座的改造。通过对高线机组进口滚动导卫底座和本体的改造加工,满足了轧钢生产需求,减少了导卫引起的堆钢事故,并减少了更换导卫的时间。 相似文献
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针对攀钢线材厂现有粗中轧工艺存在的轧件冲塞导卫,倒料,摆料,主机跳闸,断辊等主要问题,不断拟定改进措施进行实施,通过关键架次增设短应力轧机、增设滚动导卫,增设粗轧飞剪,不断优化孔型、导卫参数,取得了显著效果,实践证明是可行的。 相似文献
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对河钢唐钢棒材多切分轧制存在800~1 500 mm线差的问题进行了分析,提出了改进措施。通过严格控制开轧温度在1 030~1 050℃、优化导卫和轧辊的装配精度,制定轧机料型调整方法,多线切分线差控制在250 mm以内,冷床齐头率提高到100%,清除了裙板乱钢隐患,最终使综合成材率提高了0.08%。 相似文献
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重点对四线切分轧制技术的孔型系统、切分原理、应用情况、导卫结构以及对轧机的要求进行了分析 ,并展望了该技术的发展 相似文献
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针对莱钢大型优钢生产线四连轧机组孔型共用性差、导卫品种规格多、生产成本高等问题,优化合并K4孔型,充分利用辊缝的调整,增大了孔型的共用性,将K4孔需要的8套轧辊优化合并为5套;选择耐冲击、过钢量大的NiCr合金材质导轮,并将相邻规格的导轮优化合并,将导轮数量由42种优化减少为27种。改进后,工艺顺行,轧制废品量减少了73 t,吨钢轧辊消耗由0.36 kg降为0.20 kg;同时减少了备件量,节省了换辊装配时间,减轻了劳动强度。 相似文献