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我公司Φ 3. 5m/3. 3m/3. 0m/3. 3m× 118m的老湿法回转窑系统,窑尾 E40m2立式两电场电除尘器于 1957年建成投产,经过 40多年的超负荷运转,技术性能下降,导致污染较为严重。 1994年投资约 490多万元技改了 1台 70m2卧式电除尘器,投入运行后其效果一直不理想。针对这一现状,展开了对 1号窑 E40m2立式电除尘器的试验性技术改造。 1原收尘系统 1. 1收尘系统工艺流程 (见图 1)图 1除尘系统工艺流程 1. 2 E40m2立式电除尘器设计参数 有效断面积 40m2,最大废气处理能力 120 000m3/h,标况下允许最大入口含尘浓度 40g/m3,要求电场风… 相似文献
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我公司4台Φ3.3m/3.0m/3.3m/3.5m×118回转窑窑尾18/2×4/350×7.0(立式、双室单程40m2电除尘器为原民主德国产品。1994年曾对号、2号窑除尘系统进行了改造,其中2号窑尾采用国产ADT-70m2卧式除尘器;原1号、2号立式除尘器并联,处理1号窑尾烟气。1窑尾除尘系统工艺流程系统的工艺流程见图1、图2。图12号窑工艺流程及除尘示意图21号窑工艺流程及除尘示意运行初期窑尾粉尘排放符合国家4类标准。但随着使用年限的增加,标况下窑尾排放烟气含尘浓度在324.6~3130mg/m3范围内逐渐攀升。2002年在水泥窑大修和中修时先后对1号、2号、3号窑电除尘器技… 相似文献
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1煤磨电除尘系统防燃防爆技术措施我厂2000t州窑外分解水泥生产线,煤粉制备选用φ2.8m×(5+3)m风扫烘干磨,每小时生产细度为90μm筛余8%~10%的煤粉16t/h。与之配套的除尘系统为二级串联布置,其中一级为五台高效旋风除尘器(即细粉分离器),二级为煤磨电除尘器。由于除尘器有效断面17mZ,异极间距200rum,处理烟气量<38000m3/h,设计人口合尘浓度<50g/m,标准状况下出口含尘浓度<肌m归M。由于该电除尘系统处理的是高细度易燃易爆的煤粉,因此,系统必须具备防燃防爆性能。为此,我厂在配套选型时主要考虑了以下几方面的技… 相似文献
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我公司有5条机立窑生产线和1条回转窑生产线,除5号机立窑外,其它窑基本无收尘设施。5号窑采用的是自行设计的电除尘器,该除尘器有一个电场,截面积35m2,极板长度7.6m,使用一段时间后由于极板变形等原因收尘效果不理想。为解决机立窑的收尘问题,我厂自行设计、制作和安装了立式三 相似文献
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我厂φ2.2×6.5米生料磨,曾采用两级除尘,一级CLT/A 4×4.5Y型旋风除尘器,二级DMC48-Ⅰ型下部进气袋式除尘器。但没有很好解决通风除尘问题。阴雨天时,在旋风除尘器进气口处增加热风炉,管道温度达180℃,经旋风除尘器后即降至60℃进袋式除尘器,出口气体温度为45℃,水气在布袋内冷凝结露,堵塞布袋。粉尘在除尘器箱内成胶液质状态,造成整个收尘系统瘫痪。 1983年3月经柳州市环保局监测,生料磨出口含尘浓度达226.69克/标米~3,出口排放量988.73千克/时,烟气中水汽体积百分含量 相似文献
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水泥窑废气中的飞灰,是水泥厂的主要尘源。目前虽有高效的电收尘设备,把它收集下来,如我国湿法窑和部分干法窑使用电收尘较早,在窑灰处理方面尽管尚存在一些问题,还是积累了不少经验,但作为半干法生产的立波窑的窑灰,还没有妥善的处理办法。现就立波窑窑灰处理的现状和问题,以及我们的研究试验工作介绍于下。一、国内立波窑窑灰处理的现状我国现有8个立波窑厂共14台立波窑在生产。迄今已有半数厂装设了电收尘、其余厂也正在或拟将装设。据松江、哈尔滨、永安及邯郸等厂电收尘投产后的反映,窑灰不论是回到窑尾直接入窑,还是回到成球盘或回到库,与生料混合后成球入加热机,均不好用。原因是:当窑灰直接入窑时,容易产生二次飞扬,飞起的窑灰重新落到加热机料层上,使其通风不良,形成恶性小循环,降低了物料予烧效果;同时还由于回灰量过大,容易造成“窜 相似文献
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凡口矿水泥厂3台Φ3.5m/2.5m×90m湿法回转窑窑尾收尘均采用6kV的电除尘器,生产过程中收集的尾灰处理是一个难题。1存在的问题80年代中期曾采用气力输送对电除尘器收尘的尾灰进行输送,其处理方法如图1所示。将电除尘器收尘下来的尾灰,经螺旋输送机运送入斗式提升机提升到小贮备库中,再分配到经改造过的双管螺旋气力输送泵送入回转窑烧成带,使尾灰在高温状态下,重新形成熟料。由于输送的管路较长,所用高压风的压力低于0.25MPa时,电除尘器收下的尾灰就不能全部利用。同时有部分输送到窑内烧成带的尾灰没有参与熟料生成的化学反应,而是混在熟… 相似文献
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0 引言 我厂Φ2.4×18m的矿渣烘干机以前是采用Φ250×48管旋风除尘器除尘,由于矿渣尘的磨损性较强,旋风子的使用寿命为4~10个月,除尘器的外壳经常被磨损漏风,造成其除尘效率下降,烘干机的通风下降,产量降低。八十年代采用SZ17m~2电除尘器替代Φ250×48管旋风除尘器,虽然除尘器壳体磨损漏风现象消除,但电除尘器的进风口的气流分 相似文献
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我厂2号电收尘器收下来的窑灰粉尘入窑输送选用了一台宽300毫米、高10.36米、输送能力为28米~3/时(窑灰容重为0.868吨/米~3)即24吨/时的提升机,而我厂2号窑每小时回收窑灰为2.4~3吨/时,选用提升机的输送能力比实际需要大了10~12倍,按理应当没问题。但投入使用后经常发生提升机回灰,造成下部堵塞,机壳下座处向外喷灰,并出现链斗掉槽等事故,影响整个收尘系统的正常运行,对电收尘设备的维护和环保要求都带来很大的影响,为了解决这一薄弱环节,我们进行了仔细观察和分析,查找造成回灰堵料的原因,并调查了厂内其它几台窑灰提升机的使用情况,我们发现:由于回转窑灰颗粒细、流动性大,因 相似文献
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<正>我公司2000t/d生产线煤磨原采用Φ2.8m×8m球磨机,电耗高,烘干效果差,且收尘设备为电除尘器,由于设备老化问题,生产波动时排放气体中的粉尘含量易出现超标现象,影响周边环境。因此决定对煤磨系统进行技术改造,在原磨房旁边新建一台ZGM113K立磨代替球磨,并充分利用原有磨机系统的框架结构及存储仓节省项目投资,同时将电除尘器改为袋除尘器。1优化设计方案,挖掘节能潜力 相似文献
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我公司2500t/d生产线窑尾废气处理采用120—2×6型袋除尘器,该除尘器共有12个仓室,总过滤面积12615m^2。控制系统由PLC程序控制。该除尘器在进口含尘气体不超过250℃、高粉尘浓度工况下,收尘效率达99.9%。但在使用过程中出现了一些问题,本文就该除尘器使用情况做以下介绍。 相似文献
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1前言
袋除尘器、电除尘器这两种高效除尘器在我国水泥行业中都得到了广泛应用.袋除尘器应用大概要追溯到20世纪70年代初期,当时不仅是为了防治粉尘污染,更主要的是为了收集立窑窑灰钾肥.电收尘器在回转窑窑尾废气净化的处理应用也在20世纪70年代,而在机立窑烟气净化的应用要晚十几年,许多国家对大型水泥窑窑尾废气净化的处理多采用电收尘,国内水泥窑窑尾基本上都是采用电收尘. 相似文献
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我厂Φ4.5/4.0×135m#3湿法窑,窑尾原配有2台SHWB60型二电场卧式电除尘器(并联布置,1979年投运)。由于设备锈蚀严重、运转率极低、除尘效率仅为ZI%左右、粉尘排放浓度高达13420mg/m3(标),1993年我厂决定采用BE型项部电磁锤振打清灰电除尘器,替代SHWB型除尘器,1995年6月该除尘器投入试运行,10月份经南京市环保局检测,排放浓度仅为10.Indd(标),除尘效率高达99.98%。1电除尘钱的造型根据句窑尾废气工况(见表五)及环保要求(排放浓度s100mgid(标),确定新除尘器必须达到除尘效率司。式中:销一过除尘器废气含尘浓度… 相似文献
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我公司码头熟料散装机装船能力300t/h,配备的除尘器为LPF4/8/4,处理风量6696m3/h,过滤面积124m2,入口含尘浓度<200g/m3,按说该除尘器能力足以满足收尘要求。但是自2004年7月投产以来,散 相似文献
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<正>我公司2500t/d生产线的窑尾袋除尘器是由电除尘器自行改造的,处理风量500000m3/h,过滤风速0.84m/s,收尘阻力1.0~1.2kPa,风机功率800kW。1出现的问题2014年3月11日结束大检修,当日18:00左右窑系统点火升温,计划升温时间为30h。之前升温初期一直使用预热器一级筒出口冷风阀提供负压,但出于环保考虑,避免冷风阀在升温中有烟尘排放,本次 相似文献
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我公司5000t/d生产线窑尾废气处理系统采用袋除尘器。设计处理风量920000m^3/h,共计22个室,进口含尘浓度80g/m^3,出口含尘浓度〈50mg/m^3,用在线和离线两种方式控制。本文介绍该除尘器在安装和使用中出现的问题及解决方法。 相似文献