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ALCOA业化学品公司针对汽油脱硫的需要,已成功开发出低成本生产低硫汽油的IRVAD工艺。在多段吸附塔中,液态烃与固态吸附剂逆向接触,吸附进料中硫、氮等化合物。吸附剂可使用高温活化气在连续错流活化器中进行再生。再生后的吸附剂循环到吸附塔继续使用。与常规的汽油脱硫技术相比,该技术的优点是:液体收率高、操作压力低、不消耗氢;无烯烃的饱和,因而无产率损失和辛烷值损失;减少了废物处理,因而降低了装置投资和操作成本。在中型试验中,该装置成功处理了FCC汽油和焦化石脑油。脱硫率在90%以上,氮几乎全部脱除。… 相似文献
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随着高硫原料加工量的提高以及催化裂化(FCC)装置进料中渣油和重质油的比例不断增加,使再生烟气中的SOx含量猛增,导致装置腐蚀和环境污染。为此,必须采取有效的措施。降低SOx排放的助催化剂,通常叫SOx转移剂或称硫转移剂。用SOx转移剂能降低FCC装置SOx的排放,在一定程度上来说,它是最廉价的方法,基本上不用投资,是目前最方便的一种降低SOx排放的方法。1 SOx转移剂的作用机理将SOx转移剂与裂化催化剂物理搀和,并使之循环在FCC装置的反应器和再生器之间。在再生器中SOx转移剂与SO3发生反应并在转移剂… 相似文献
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美国Phillips石油公司开发了SZorb汽油吸附脱硫新工艺 ,该工艺可用于FCC汽油脱硫 ,工艺过程中使用少量氮气 ,主要用于防止焦炭沉积在SZorb吸附剂上。氢气和汽油的混合物流在进料加热炉中蒸发 ,注入膨胀的流化床反应器底部 ,物流通过床层 ,与吸附剂接触 ,硫化物从油气中除去。低硫产品离开反应器并冷却。吸附剂从反应器中连续抽出 ,用风送至再生器。再生产生的排气送到现有的硫回收装置。再生后的吸附剂进一步用氢气处理后返回反应器。该工艺对汽油脱硫选择性高 ,汽油辛烷值和体积损失小。SZorb工艺可用单一反应器… 相似文献
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环氧乙烷循环排放气中乙烯的回收 总被引:2,自引:0,他引:2
采用抽空及甲烷吹扫再生2种变压吸附工艺对环氧乙烷装置排放气中乙烯的回收进行了研究。采用13X分子筛吸附剂,考察了环氧乙烷装置排放气中各气体的平衡吸附性能及回收乙烯的变压吸附工艺条件。结果表明,采用抽空变压吸附工艺,吸附阶段出口气乙烯浓度与进料乙烯浓度之比(C/C0)为0.05~0.07,而甲烷吹扫再生变压吸附工艺可使C/C0降至0.05以下。 相似文献
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研究了一种Parex吸附分离工艺中的吸附剂的在线再生技术。该技术能在装置运行中,向解析剂PDEB中注入一种极性溶剂,将吸附剂中的污染物置换出来,恢复其吸附剂的性能,大大延长运行周期,工业应用效果明显,有很好的实用价值和很高的经济效益。 相似文献
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采用离心式气流分级机对S Zorb废吸附剂中大于20μm的有用成分进行分级回收及利用,考察进料浓度及载料气速对分级性能的影响。实验结果表明,当进料浓度为200 g/m3、载料气速为13.0 m/s、风筛风量占总风量的35%及分级轮转速为1 420 r/min时,分级所得物料中小于20μm颗粒体积分数低于3%,牛顿分级效率达88%,产品粗颗粒收率为75%;XRD分析结果表明,分级出的粗颗粒中ZnO含量大于装置内再生剂,Zn2SiO4含量远低于再生剂,表明其潜在的载硫能力符合生产要求,且粗颗粒的吸附强度高于待生剂和再生剂。将回收所得粗颗粒应用于中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司1.2 Mt/a汽油脱硫装置,结果表明在3个月工业运行过程中产品硫含量总体控制较好,基本低于10μg/g,满足京Ⅴ标准汽油中硫含量标准。一套S Zorb装置可回收吸附剂5.82 t/a,产生经济效益131.5×104RMB$/a。 相似文献
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作者较系统地考察了污染金属对裂化催化剂CRC-1再生动力学的影响以及工业渣油催化裂化结焦剂的再生特性。实验结果表明,铜对催化剂再生反应有显著的催化作用,钠和镍稍有抑制作用,而铁和钒作用不显著。水热老化对催化剂再生速度有明显的影响,对各种金属的效应也有不同程度的影响。结果还表明,工业装置渣油结焦剂的再生速度在高碳含量区比在低碳含量区快;工业装置渣油结焦剂的再生速度比实验室异丙基苯挂焦剂快。本文还分析了影响催化剂再生速度的因素,初步得到,影响催化剂再生速度的主要因素是焦炭内部结构性质,而CRC-1催化剂在再生过程中基本表现为一种惰性载体。 相似文献
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本文总结了YXM—92金属钝化剂在炼油厂ⅡFCC装置上进行工业试用的情况。该剂可有效地钝化沉积在催化剂上镍的污染活性。与PHLI—ADCA—3000相比,氢产率降低20%;与MP-25相比,掺炼渣油量提高3.58%,加工一吨渣油钝化剂用量节省21.7%;该剂对产品分布、平衡催化剂活性、再生剂烧碳效果没有不良的影响,该剂可与水互溶,没有异味、粘度低、凝固点低、无腐蚀,便于使用,加注时可不用烯释剂。 相似文献
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120号溶剂油吸附法脱芳烃精制技术的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在试验研究的基础上,提出了以13X型分子筛为吸附剂、溶剂油装置副产C5馏分为脱附剂,脱附产物通过精馏回收C5馏分并循环使用的120号溶剂油吸附脱芳烃精制技术。利用此技术可使精制油芳烃含量下降到500μg/g以下。用线性平衡体系的透过曲线模型对试验过程进行了模拟,模拟结果与试验数据一致性较好,并由此计算出不同工艺条件下的吸附动态参数,研究了温度、空速等工艺条件对吸附和脱附效果的影响,分子筛经多次再生后的吸附性能趋于较高的稳定值,并获得了装置放大所必需的吸附动态参数。 相似文献
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催化裂化装置再生烟气中的SOx.NOx是造成再生器露点腐蚀的主要原因.江阴金马化工溶剂厂生产的LT-8硫转移剂.不但能够大幅降低烟气中的硫、氮氧化物,而且可以钝化重金属.降低干气中H2/CH4.试验结果表明.在不使用金属钝化剂的情况下,把LT-8硫转移剂注入催化裂化装置的混合进料中,注入量为40~80μg/g,再生烟气中的SOx、NOx分别下降了60%、37%.干气中H2/CH4与使用金属钝化剂的效果相当. 相似文献
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荆门催化裂解装置催化剂磨损和跑剂的控制 总被引:3,自引:0,他引:3
中国石化股份公司荆门分公司催化裂解(DCC)装置由于进料喷嘴等处线速过高,催化剂受到较大磨损后细粉含量上升,引起再生器跑剂,实施控制后取得较好效果。催化剂损耗从1.2kg/t降到0.8kg/t。 相似文献
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菲利浦石油公司开发了一种用于从汽油中去除硫的吸附工艺,以满足美国和加拿大未来汽油硫含量低于30μg/g的规格要求。该工艺操作费用比加氢工艺低出许多,同时辛烷值损失极少。催化裂化汽油通过鼓泡床层的吸附剂。吸附剂由锌和其他金属组分载在专用载体上制成。吸附操作在压力2.1MPa下进行,约为加氢处理压力的一半。少量氢气用作辅助气,以助于将部分吸附剂输送到再生器对吸附剂进行连续再生。再生后的吸附剂再循环到吸附容器中。在再生器中,使用空气使硫氧化,产生的SO2供炼油厂硫回收装置处理。在中型试验中,汽油的硫含… 相似文献
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以含油污泥和核桃壳为原料制备污泥吸附剂,并将其应用于含油污水中石油类的处理和工业油品的吸附。结果表明:制备的污泥吸附剂碳元素质量分数为87.68%,表面质地松散,分布着大量发达的孔隙,孔隙结构以过渡孔为主;相同条件下,污泥吸附剂对含油污水中石油类处理效果明显优于活性炭,热处理再生后的污泥吸附剂对含油污水中石油类的处理能力相比于新剂略有下降,但仍优于同时再生的活性炭;污泥吸附剂应用于工业油品的初始瞬时吸附速率高于活性炭,热处理再生后的污泥吸附剂初始瞬时吸附速率相比于新剂有所提高,随着再生次数的增加,初始瞬时吸附速率不断提高;热处理再生后的污泥吸附剂对工业油品的饱和吸附量始终高于同时再生的活性炭,且其达到饱和吸附的时间更快,多次再生后仍能保持较稳定的工业油品吸附量。 相似文献
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重叠式两段再生催化裂化装置的优化运行 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了延安炼油实业集团公司0.8 Mt/a重叠式两段再生催化裂化装置的设计特点和优化运行经验。装置主风与催化剂在两个再生器之间逆流接触,增加了预提升段的长度,采用了提升管上部急冷技术,并在提升管上设有上下两组进料喷嘴。该装置的独特设计为操作者根据具体的原料性质选择合适的剂油比、反应时间等反应条件提供了更多的选择。通过不断优化反应再生部分的工艺参数,即合理分配第一、二再生器主风风量,控制再生温度,优化油剂接触,根据原料性质灵活选择不同的进料方式、剂油比以及加强再生催化剂的脱气等,在保证产品质量的前提下最大地提高了液体收率,而主风、催化剂等的消耗降到最低,同时也指出了今后进一步改进的方向。 相似文献