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广西某白钨矿选矿试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
对广西某白钨矿进行了选矿试验研究。试验采用浮选脱硫-脱硫尾矿浮选选钨工艺。试验表明:采用碳酸钠做pH调整剂,硫酸铜做活化剂,丁黄药与丁铵黑药做捕收剂,脱硫效果好,硫脱除率90%以上;钨的浮选采用水玻璃、碳酸钠做抑制剂和G-O1做捕收剂效果佳。闭路试验采用一粗二扫二精浮选脱硫-脱硫尾矿一粗一扫五精选钨的浮选流程,可获得含硫51.22%的硫精矿,含WO371.27%、回收率为84.55%的钨精矿。 相似文献
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根据河南某含WO3品位为0.164%的矽卡岩型高泥高硅钨矿的特点,分析了原矿矿物组成及钨的赋存状态,制定了白钨粗选-白钨加温精选的原则流程,并在此基础上进行白钨矿回收试验研究,研究表明,采用采用碳酸钠调节矿浆pH,水玻璃为抑制剂,FW为捕收剂得到了白钨粗精矿,粗精矿在加温作用下进行白钨矿精选试验实现了白钨矿与含钙脉石矿物的分离,经闭路试验,最终得到了得到了WO3品位47.97%,回收率为84.91%的钨精矿。 相似文献
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云南某白钨矿浮选试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用由广州有色金属研究院研发的高效选钨新药剂FW,对含WO30.94%的重选粗精矿进行浮选,回收其中的白钨矿,最终获得了白钨精矿品位66.13%、回收率86.10%的良好指标。 相似文献
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云南某白钨矿浮选试验研究与生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
云南某石英脉型白钨矿原采用重选,生产工艺指标不理想。经分析针对性地进行浮选工艺试验,通过比较多种技术参数条件下的试验结果,选择最佳试验参数进行浮选工艺闭路试验,取得了良好的技术经济指标。在此基础上,对原选矿工艺进行了改造,改造后的技术经济指标与试验指标接近,获得了白钨精矿含WO,68.80%、回收率达81.91%的较好指标。 相似文献
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《中国钨业》2020,(1):29-35
某难选高硫含铜白钨矿中钨主要以白钨矿的形式存在,硫化铁主要以磁黄铁矿的形式存在。为给该矿石的开发利用提供技术支持,采用磁选-铜硫混合浮选-白钨浮选原则流程进行条件试验。结果表明,原矿磨矿至-74μm占65%时进行磁选,可获得品位为38.33%、回收率为51.14%的硫精矿,而磁选尾矿经铜硫混合-铜硫分离浮选,可分别获得品位为20.06%、回收率为73.12%的铜精矿和品位为35.20%、回收率为42.11%的硫精矿;其中铜硫混合浮选尾矿以碳酸钠为调整剂、水玻璃为抑制剂、731氧化石蜡皂为捕收剂,进行一粗一扫三精白钨常温浮选,可得到WO_3品位为63.93%、回收率为89.60%的白钨精矿,有效地实现了铜硫的分离和白钨矿的回收。 相似文献
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赣南某白钨矿为白钨-夕卡岩型钨矿石,主要的金属矿物有白钨矿、黑钨矿、黄铁矿、黄铜矿、铜蓝、磁黄铁矿、闪锌矿等。其中WO3含量较高,是主要回收的元素。白钨矿粒度范围较宽,总体属中细粒不均匀嵌布。矿石在+0.074mm时,白钨矿单体解离度达90%以上。针对该矿石性质,采用常温浮选工艺,即在Na2CO3或NaOH碱性介质中用Na2SiO3为分散剂,以调整分散矿浆中的细泥,采用733或改性脂肪酸类为钨矿石捕收剂,在原矿WO3含量为0.80%时,获得钨精矿品位WO3 61.17%、钨回收率80.29%的较好技术指标。 相似文献
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S. Mohammadnejad M. Noaparast S. Hosseini S. Aghazadeh S. Mousavinezhad F. Hosseini 《Russian Journal of Non-Ferrous Metals》2018,59(1):6-15
In this paper, beneficiation studies were carried out on a low-grade tungsten-bearing scheelite from Nezam Abad ore with total WO3 grade of 0.11%. Mineralogical studies showed that scheelite is mainly distributed in the ore and gangue minerals include Quartz and Tourmaline. Liberation degree (d80) of tungsten- bearing scheelite is achieved around particles size 150 μm. Gravity concentration, magnetic and flotation methods were conducted by using experimental designs including fractional factorial and response surface methodology. Gravity concentration results indicated that jig separator could not be able to improve tungsten grade in size fraction +600–1750 μm; however, shaking table increased feed grade up to 27.05% with total recovery more than 50% by using four stages concentration in the size range of +125–600 μm. Multi Gravity Separator (MGS) applied on the intermediate products, improved efficiently the total tungsten recovery of the circuit. The results of flotation practice on the pre-concentrated product demonstrated that WO3 grade could be increased up to 9.2% with total recovery of 27.04% by using one stage rougher and four stages of cleaning. Different methods including MGS, wet and dry magnetic separation were considered for upgrading fines from grinding stages; however, only MGS result was satisfactory. The MGS produced a product with WO3 grade 0.64% and total recovery 93%. 相似文献