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相似文献
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1.
卢志毅 《压力容器》1995,(5):427-431
对于某1000m~3球罐的球壳板存在的大面积表面缺陷(平均深度≤1mm,最深3mm,缺陷总面积选700m~2,占球罐表面积25%),通过逐块逐个表面检验;修磨补焊,使全部球壳板的质量达到国家标准要求。  相似文献   

2.
采用球压痕试验和常规拉伸试验两种方法对16MnR钢的拉伸性能进行了测试并进行了对比。结果表明:球压痕法能够准确、基本无损地测出试验钢的拉伸性能,其结果与常规拉伸试验结果比较符合,屈服强度和抗拉强度的最大误差分别为6.8%和1.9%。  相似文献   

3.
压力容器用16MnR与SA-516钢板的分析比较   总被引:2,自引:0,他引:2  
段瑞 《压力容器》2002,19(7):49-51
对压力容器设计中常用的16MnR与SA-516板材从化学成分,力学性能等方面进行了分析和比较,并对其设计选用提出了几点建议。  相似文献   

4.
刘兵  唐志昂 《压力容器》1994,11(2):74-78
本文通过对引进的MBF乙烯低温球罐球壳板在几何尺寸方面存在的严重超差问题进行了分析,并提出了有关建议。  相似文献   

5.
沈莉莉  李详 《压力容器》1995,12(4):68-69,80
GB12337—90《钢制球形储罐》标准规定了保证球形储罐组焊质量所必须的球壳板曲率和几何尺寸的允许偏差。制造厂如认真控制质量,编制合理的制造工艺,按标准要求进行检验,做到规定的测量项目不超过允差,按理应能做出合格的球壳板。但在我们设计的一台200m~3足球、桔瓣混合式大型储罐组装施工现场,意外地出现了经过按标准常规检验,规定测量项目并  相似文献   

6.
多次返修对16MnR板焊接接头性能影响的试验及分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
苗全 《压力容器》2001,18(2):10-11,48
在压力容器的生产中 ,由于种种原因 ,焊接接头中时常产生不允许存在的焊接缺陷 ,必须进行焊接返修。因为接头的多次受热 ,造成热影响区的组织硬化和晶粒粗大 ,产生复杂的焊接应力 ,增加焊接接头的冷裂倾向 ,降低接头的性能 ,所以一般认为返修次数应该受到限制。现行的《压力容器安全技术监察规程》和GB150— 1998《钢制压力容器》中也都提出了“同一部位 (指焊补的填充金属重叠的部位 )的返修次数不宜超过二次”的要求。但是 ,对不同种类的材料 ,在不同的厚度范围 ,焊接返修后出现接头性能恶化的倾向性也不同。这里对厚度 8~ 12mm之间…  相似文献   

7.
柳忠彬  贺元成  兰芳  胡光中 《机械》2007,34(3):47-48,57
通过建立球片数据模型,总结出一种较为新颖的球壳板展开方法,以建立成型球片与原料钢板之间的对应关系.该方法设计简单,制作方便,且精样板精度高,实用性强.  相似文献   

8.
球罐球壳板的划线与切割   总被引:1,自引:0,他引:1  
康鸿雁  张福延 《压力容器》2005,22(4):42-46,54
球壳板划线与切割的精度直接影响着球罐现场组装质量,本文论述了采用三维坐标系下解析几何的方法计算球壳板上切割点与检查点的划线尺寸,并利用划线尺寸进行划线,通过分析原切割模具存在的缺点,重新设计计算了切割模具,提高了球壳板划线与切割的精度  相似文献   

9.
壁厚为42 mm的不锈钢球罐,此规格厚度属国内之最。其球壳板放样、压制等制作过程不同于通常低合金钢制球壳板,尤其厚壁坡口切割成型难度更大。针对2 000 m~3不锈钢球罐的球壳板制造主要技术难点,简述了坯料尺寸的确定、放样、压制及切割等工艺,结果完全满足此规格的厚壁不锈钢球罐的制造要求。  相似文献   

10.
了低爆压冲击波处理以及冲击波形变十退火处理后,16MnR钢冲击韧性的变化。结果表明,经冲击波处理后16MnR钢的预制裂纹样呈现韧化特征而缺口试样却呈现脆化特征。经退火后,材料的缺口和预制裂纹试样的呈现韧化倾向。相同变形量条件下,冲击波形变+退火处理对材料性能的改善,明显高于冷压为+退火处理对材料的作用。  相似文献   

11.
针对石油化工生产装置可能出现的H2S-CO2-H2O,H2S-CO32--H2O等腐蚀类型,采用楔形张开加载预裂纹试验,研究了16MnR钢在碳酸盐和硫化氢复杂环境中的应力腐蚀裂纹扩展行为,在试验采用的复杂介质环境下,16MnR钢的应力腐蚀裂纹扩展速率为0.33×10-8~4.31×10-8mm/s。  相似文献   

12.
采用楔形张开加载(WOL)恒位移预裂纹试样研究了16MnR钢和15MnVR钢在碳酸盐环境中的抗应力腐蚀性能。试验选择常温、90℃和150℃分别在两种碳酸盐浓度下加载不同应力强度因子K1,经一定时间的应力腐蚀试验,测得各试样的扩展速率处于10^-7~10^-8mm/s之间,结果表明两种材料在所选碳酸盐浓度下裂纹基本没有扩展,其应力强度因子临界值KISCC分别不小于126和116MPa√m。同时采用扫描电镜和能谱技术对断口和试样表面膜进行了相应的观察和理论分析。总体而言,这两种材料在单一的碳酸盐溶液中应力腐蚀敏感性较低。  相似文献   

13.
16MnR钢板是压力容器制造中十分常用的主体材料,在简体纵向焊缝附近出现较大的裂纹需要加以重视。观察裂纹的形状,讨论可能发生的因素。期望同行关注。  相似文献   

14.
环境温度对16MnR钢应力疲劳的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行16MnR钢不同温度应力控制下的脉动循环试验和SEM分析。发现300℃左右是16MnR钢动态应变时效较为显著的温度,材料具有循环硬化、疲劳强度较高,循环蠕变速率较小的特点,断口具有延性脆性综合特征,循环蠕变孔洞较少,循环蠕变对材料疲劳不起主要的作用;当温度低于或高于蓝脆温度时,材料具有循环软化、疲劳强度较低、循环蠕变速率较大的特点,循环蠕变对疲劳损伤起着加速的作用,断口具有延性断裂特征,循环蠕变孔洞较多;但当温度接近材料再结晶温度时,由于发生了再结晶,使断口韧窝和蠕变孔洞变浅、变小。  相似文献   

15.
对未使用过的和在液化石油气环境中服役多年的16MnR钢的化学成分、力学性能和耐腐蚀性进行了对比研究。结果表明:服役过旧材料的化学成分没有发生明显变化,但力学性能有一定程度降低。在含有高浓度H2S的改性NACE溶液中,两种材料的全面腐蚀速率均较低,但新材料表面出现鼓泡而旧材料出现大量裂纹。  相似文献   

16.
球形储罐应力分析及评定   总被引:8,自引:4,他引:8  
从压力容器分析设计角度详述了球形储罐应力分析的过程,方法及评定原则,对一些分析过程中的关键性问题进行了说明,为球罐分析设计提供了可供工程参照的方法。  相似文献   

17.
万建春  郑世平 《压力容器》2006,23(11):34-35,54
通过化学分析、金相分析和ASTMG28腐蚀试验等方法,对磷酸盐反应釜用C-276+16MnR复合板的腐蚀原因进行了分析。结果表明,腐蚀是由于不恰当的热处理造成材料敏化而产生的。  相似文献   

18.
本文在模拟催化再生器介质条件下的硝酸盐环境中 ,对 16MnR钢及其焊接接头进行了SSRT试验 ,并用WOL试样测试了模拟条件下的 16MnR钢及焊缝金属的KISCC值与da/dt平台值 ,在对试验现象及开裂机理讨论的基础上 ,提出了开裂预防的建议。  相似文献   

19.
采用示波冲击试验机对经单面爆炸处理和双面爆炸处理的16MnR钢板的冲击性能与未处理钢板的冲击性能进行了比较研究。结果表明:单面爆炸处理能提高材料的冲击总功,能提高材料0~20℃的裂纹萌生功和-20~-40℃的裂纹扩展功,但对裂纹扩展功与冲击总功之比没有多大影响;双面爆炸反而降低了材料各方面的冲击性能。试样冲击断口特征证实了不同处理状态下材料所具有的这种差别。  相似文献   

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