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1简介山西水泥厂2000t/dRFC预分解短窑生产线是我国从Fuller-FLS公司引进的第一条带物料再循环预分解窑生产线。该系统由Φ3.962m×42.672m回转窑和Φ5.7m×22.04m分解炉及2-Φ3.26m(C1),4-Φ5.3m(C2-C5)旋风筒及609S-801S/809S-1019S水平推动式篦冷机组成。由于资源和地理条件等因素限制,系统采用低挥发分煤为燃料。因挥发分含量过低,着火温度高,点火困难,不易燃烧,工况条件差,操作困难,熟料质量受到影响。后经两年试生产,取得了比较理… 相似文献
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我公司拥有一条1500t/d预热器窑生产线,产品以P·O42.5和P·OP52.5水泥为主,熟料28d抗压强度控制为〉59.0MPa。公司地处豫西北,当地煤挥发分偏低(Vad在7%左右),因其是炼制焦炭的上等原料,故价格较高,而相邻地市烟煤多为低挥发分煤(Vad为10%-12%)。 相似文献
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雪峰水泥集团通过改造煤粉制备系统降低煤粉细度,改造熟料冷却系统,提高二次风温,改造煤粉入窑系统加强风煤混合及高温烟气回吸,在湿法窑上成功利用低挥发分煤燃烧水泥熟料,取得了良好的经济、社会效益。 相似文献
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七里岗水泥厂现有700t/d和1000t/d新型干法生产线,全部使用国产化设备,1989年底,根据国内外低挥发分煤应用技术进展状况和当地煤质资源燃烧特性,开发了低挥发分煤应用技术,于9月和12月分别利用半个月时间,对两条生产线进行了技术改造。一年多来,系统运行正常,产量、质量稳中有升,700t/d线这到稳产超设计能力,全年生产熟料超过23万t,1000t/d线实现全年达产达标,生产熟料超过30万t,加之生料配方的改进,熟料标号达到60 相似文献
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天津水泥工业设计研究院和七里岗水泥厂共同努力。在1000tt/d新型干法线上采用低挥发分煤作燃料,煅烧水泥熟料。根据该厂所在地低挥发分煤的燃烧特性试验结果,结合冷态模型试验,确定系统的工艺设计参数,开发相应设备,即增设流态化预燃炉,采用新型三风道喷煤管,将篦冷机一、二室改为第三代可控气流篦板。 相似文献
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回转窑上使用低挥发分煤极易损伤烧成带衬砖。从衬砖,燃烧器,操作等方面提出了相应控制措施,提高了衬砖的使用寿命。 相似文献
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低挥发分煤在预分解窑上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
0概述我公司2000t/dNSP水泥生产线,其预分解系统为五级双列悬浮预热器(C1:4-Φ3070mm;C2:2-Φ4800mm;C3:2-Φ4800mm;C4:2-Φ5100mm;C52-Φ5100mm),带DD型分解炉(Φ4800mm×20323mm),回转窑规格为Φ4m×60m,窑头煤粉燃烧器为F.L.Smidth公司的三通道喷煤管(7.0t/h),冷却机为第二代富勒型推动篦式冷却机(52.8m2);煤粉制备系统为Φ2.8m×(5+3)m管磨带粗粉分离器。该生产线于1998年12月建成投产,点火后经过短时间的运行就顺利达标。该生产线对燃料品质的适应性较差,公司不得不从平顶山、山西等地高价购进优质烟煤,而鹤壁本地蕴藏丰富、发热… 相似文献
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节约能源应用低挥发分煤,已成为水泥热工专业人员在分解炉设计中必须解决的问题。八年前,本人参加了太原水泥厂3号窑窑尾改造的设计工作,在低挥发分煤的条件下进行了微增型分解炉的设计,改造效果较好。作为国内较早的实践者之一,想就当时的设计思想作一简要回顾,给... 相似文献
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长冶县华泰水泥熟料有限公司1500t/d生产线是由中材国际南京水泥工业设计研究院设计,采用挥发分仅为11%的煤粉作燃料。2006年9月18日投产后,系统运转稳定,产质量均达到设计要求。本文介绍在预分解窑采用低挥发分煤的实践经验。 相似文献
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华泰水泥熟料有限公司是中材国际南京水泥工业设计研究院设计的1500t/d生产线,窑的规格为Ф3.5m×54m,以低挥发分煤粉作燃料。从2006年9月投产后运转情况良好,产质量均达到设计要求。本文仅就低挥发分煤的使用情况作一介绍。 相似文献
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就添加煤灰对低灰高挥发分煤发热量的影响,及煤灰添加量和煤灰中硫含量对煤发热量的影响进行研究.结果表明,添加煤灰可有效解决低灰高挥发分煤测发热量时易喷溅的问题.煤灰中硫含量对煤发热量的影响较小,煤灰加入量为0.1g/g煤时,可保证测量的准确性和可靠性. 相似文献
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1前言
牡丹江水泥厂1号窑带低压损预热器和TDF分解炉,窑规格φ4m×60m,设计熟料产量2000t/d,由天津水泥工业设计研究院有限公司设计,该生产线2001年投产后一直很正常,但是从2006年开始,由于原燃料供应及其它方面的一些原因,使得该预分解窑生产情况日趋恶化。 相似文献
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文章介绍了福建水泥经有限公司#3窑技改成功的经验。通过对技改前原有设备生产能力分析和物料平衡计算,认为原有大部分设备可满足1320t/d生产能力要求,从而在技改中可最大限度地利用原有旧设备,节约投资。通过对持改后系统运行情况的分析,认为本次技术改造是成功的,制定的1320t/d的设计生产能力是合理的。文章还介绍了在设计、施工和安装过程中为缩短停产时间所采取的一系列措施。 相似文献