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通过矿用绞车液压站制动系统回油元件失效造成的提升事故案例,对绞车液压站工作制动系统的可靠性进行分析,并提出设计及运行中的有关对策。 相似文献
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某煤矿在册的日式、仿苏式绞车的制动系统存在着许多缺点,不符合《煤矿安全规定》第397、398、399条要求,不能确保矿井提升系统的安全运转,其制动系统简图见图1。主要缺点如下: 相似文献
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基于矿用提升绞车安全性、稳定性及可靠性的较高要求,以某型矿用提升绞车为研究对象,分析了矿用提升绞车的组成,对矿用提升绞车平衡液压系统进行了设计,运用AMESim对矿用提升绞车平衡液压系统中的平衡阀压力和流量、主提升减速机制动缸制动压力和制动力矩等进行了仿真分析。仿真结果表明:矿用提升绞车平衡液压系统平衡阀压力和流量、主提升减速机制动缸制动压力和制动力矩均呈现先增加后减小,然后在某一固定值上下波动最后稳定的趋势。该研究为矿用提升绞车平衡液压系统设计与可靠性、稳定性、安全性等方面的提升提供理论基础及技术支撑。 相似文献
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新汶矿业集团协庄煤矿副立井绞车使用的是某厂制造 的JKD(Z)-3.75 × 4型绞车,配套的泵站为KS1054型。在实际运行中,绞车的工作制动和急停制动存在着制动时间较长、制动可靠性差等缺点,不利于绞车的安全运行,埋下了安全隐患。因此,需要对其进行适当的技术改造。 1KS1054制动泵站的工作原理 原制动泵站如图1所示(改造前无G2阀)。开闸时,电机2全速运转,10s后自动低速运转,液压油经粗滤油器1过滤后,由叶片泵流出,再经精过滤4过滤后进入系统。油路系统中并联了电液阀6起保护和调压作用。 提升机… 相似文献
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通过对JYB-5×1.40运输绞车安全制动装置的改进,使以往该型号绞车存在的安全制动力矩小,安全制动闸空行程时间长且制动搬杆易回弹等问题得到了充分的解决,提高了该设备在煤矿井下运输作业过程中的安全性。 相似文献
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新型无极绳绞车制动系统的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
长期以来在矿用运输设备上(绞车)的制动系统基本沿袭了在输出端,即对卷筒进行制动的办法实现系统制动功能。由于不同用途的绞车所施用的工况不尽相同以及矿井下狭小空间的限制,一般来说,在低速、小功率的绞车,制动要求不高的情况下,制动系统的有效制动性、寿命周期等问题不是太突出。但是,在高速、大功率的制动工况下,这些问题就难以回避。如果难以有效制动,既是对能源的一种浪费,也是对现场工作人员一种安全的隐患。同时,若能减小结构体积,既是对资源的一种节约。也更适合现场的需要。由此,依据文献[1]的研究成果和新型无级绳绞车(简称绞车)的传动结构为基础,专题讨论将机械制动器布置于绞车的减速器与传统置于卷筒处制动效果的比较。 相似文献
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提升机二级制动油压值及制动时间的确定 总被引:2,自引:2,他引:0
斜井绞车运行中遇到紧急制动,滚筒的制动减速度大干串立上滑的自然减速度,串车要继续上冲一段路程,然后反向加速下滑,这时松弛的钢丝绳突然崩起,反复震动和冲击,轻者钢丝绳产生内伤,重者断绳跑车。为此,我矿在1994年三月对到井绞车JK2.5/2液压系统进行了改造,采用了洛阳矿山机器厂生产的B159液压站。本人根据绞车紧急制动时的运行状态,计算出二级制动油压值及制动时间。经过试验,基本实现了安全、平稳、可靠地停车。1.平稳停车的必要条件绞车正常工作,提升重载时有式中a1——制动减速度,m/s2M静——绞车的静载力短,N·m… 相似文献
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在一般矿井提升绞车的安全制动装置中采用交流制动电磁铁,它接在安全控制回路中,当提升容器过卷或其它紧急情况下,断开安全回路使制动电磁铁失电,绞车紧急制动以保安全。但是在实际使用中经常遇到有些电磁铁在断电后,由于铁芯中存在剩磁,不能迅速释放,甚至“粘住”不放,致使安全制动系统失灵而造成事故。 相似文献
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通过矿用绞车液压站工作制动系统回油元件失效造成的提升事故 案例,对绞车液压站工作制动系统的可靠性进行分析,并提出设计及 运行中的有关对策。 相似文献
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弹簧闸制动系统是矿井提升机的重要组成部分.建新矿主井绞车为双滚筒缠绕式,斜井提升,采用角移式重锤制动方式,机械杠杆环节多,维修量大,而且制动灵敏度差,无二级制动,2009年元月我们通过改进,选用块式弹簧闸制动装量,实现了双线制二级制动.使绞车的制动系统更安全、灵敏可靠. 相似文献