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凿岩台车的钻臂是工作定位机构,确保凿岩机在准确的、稳定的条件下工作。以AtlasCopco公司2012年的D7凿岩台车的钻臂为模型,分析其钻臂由圆柱形结构改进为方形结构的安全性能,为今后国内自主生产凿岩台车钻臂提供理论参考。 相似文献
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采用新的方式提出了凿岩台车机械自平动钻臂机构的平行移动条件,并对凿岩台车机械自平动钻臂机构的平行机理进行了理论分析论证,给出了设计制造凿岩台车机械自平动钻臂机构的关键要素。 相似文献
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随着我国矿山机械的不断发展,液压凿岩台车的应用日益广泛。液压凿岩台车调整钻臂的动力装置,原来都是采用电动机(或风马达)——油泵,(齿轮泵或叶片泵)机组。最近一些年来,我国矿山工人和科技人员研制和使用了一种新的动力装置——增压器(或叫增压泵),在实践中取得了良好的效果,受到了普遍的欢迎和注视。本文就增压器的有关情况和推广使用问题,谈谈我们的看法。一、增压器的工作原理和主要技术参数(一)增压器的工作原理增压器是一种气、液联动的动力转换装置。较低压力的压气能经过增压器“增压”后,可以转换为较高压力的液压能。在液压凿岩台车上,增压器产生的压力油,作为调整钻臂位置的动力。 相似文献
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对液压凿岩台车关键变位机构伸缩臂的极限位置进行静力分析,基于SolidWorks平台对液压凿岩台车伸缩臂进行了三维重构,并采用有限元分析理论对伸缩臂结构进行了应力、变形分析。以此为指导设计制造了液压凿岩台车伸缩臂,应用结果表明,该伸缩臂符合实际工况需求,可靠性强,安全度高,可为同类结构的设计提供参考。 相似文献
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本文对引进的TH-530型凿岩台车其钻臂上的液压平台机构在系统上作了简化试验研究。型式新颖、结构紧凑。井下工业性试验实现对炮眼定位稳定、可靠,平动精度高。 相似文献
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针对中大型巷道钻爆法岩巷掘进,创新性地在巷道第二水平设计了一种单轨吊钻锚一体机凿岩锚护设备,在此单轨吊钻锚一体机上设计了一种双三角伸缩钻臂,比常用台车钻臂多1个自由度,能够使该钻臂在工作面和巷道全断面360°凿岩打孔锚固支护作业,采用双三角钻臂结构,增加了钻臂的稳定性与定位准确性,并对该钻臂的8种共计11个液压执行元件进行了设计计算与选型。 相似文献
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为了满足平巷掘进时对炮孔平行度的要求,凿岩台车钻臂设计必须采用不同的结构型式。从初始的升降式结构、剪式结构,发展到平行四边形结构直到目前已大量采用的液压平动机构,一步步逐渐完善,使钻臂(直角坐标运动钻臂和极坐标运动钻臂)在沿全断面工作时凿岩平行度的范围加大,动作准确,结构紧凑,维修方便。 相似文献
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为实现硬岩隧道掘进机械化施工,提高三臂凿岩台车应用于硬岩隧道掘进时的施工效率,对三臂凿岩台车钻孔定位精度、多臂协同钻孔路径优化进行了研究分析。首先,基于D-H法建立三臂凿岩台车运动学模型,通过蒙特卡洛法得到三臂凿岩台车的有效工作空间,采用RBF神经网络算法实现钻臂钻孔的精确定位;其次,以钻臂末端移动距离最短和钻臂运动过程中各关节变量之和最小作为优化目标,提出一种改进遗传算法对三臂凿岩台车进行孔序优化,并与蚁群优化算法和自适应遗传算法两种现有孔序规划算法进行对比;最后,以两种不同方案钻孔顺序和所划分工作空间对多钻臂协同钻孔碰撞干涉进行仿真数值模拟分析。数值模拟结果表明:(1)3个钻臂的钻孔定位误差最大为2.94 mm,误差控制在3%以内;(2)与两种现有孔序规划算法相比,以钻臂末端移动距离最短作为优化目标时,3个钻臂末端行驶的总距离分别缩短了5.39 m和10.84 m,以关节变量之和最小作为优化目标时,3个钻臂的各关节变量之和分别减少了2.76 rad、5.34 rad;(3)以最短距离所得钻孔顺序进行钻孔作业时,中间钻臂与左右钻臂之间最短距离分别为984.6、580.8 mm,各钻臂... 相似文献
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凿岩台车钻臂运动学逆解是钻臂轨迹规划的关键,采用人工神经网络是实现钻臂运动学逆解的有效途径。通过D-H法对钻臂进行正运动学分析,建立各级连杆坐标系,求解钻头位置相对于钻臂底座的位姿关系矩阵,基于蒙特卡洛法利用MATLAB计算出钻臂工作空间及掌子面覆盖范围,采用RBF神经网络逼近钻臂姿态与钻头位置的复杂映射关系,利用梯度下降法计算构建神经网络参数,完成钻臂逆解。结果表明:RBF神经网络计算转动关节角度最大误差为0.082°,误差均方根为0.007 2,最大误差占比为0.91%;伸缩关节位移最大误差为1.07 mm,误差均方根为0.083,最大误差占比为0.042%,能够较为精准地计算凿岩台车钻臂逆解,为规划钻臂轨迹实现自动化与智能化凿岩提供理论基础。 相似文献
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以液压凿岩台车为对象,阐述了基于多重耦合的复杂机电液设备并行设计以求解系统的整体最佳性能的应用模型,探索了液压凿岩台车并行设计的方法. 相似文献
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1 综合操纵阀拉拔时没有向后进给 日本古河JTH3RS-135型凿岩台车有3个臂,每个臂有1套独立的液压系统,具有凿岩速度快、操作轻便等优点。该故障现象为操作3#臂综合操纵阀拉拔进进给油缸没有向后进给(该台车凿岩控制回路如图1所示)。 (1)拉拔控制回路分析 相似文献
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樊广军 《冶金矿山设计与建设》2001,33(4):35-37
以液压凿岩台车为对象,阐述了基于多重耦合的复杂机电液设备进行设计以求解系统的整体最佳性能的应用模型,探索了液压凿岩台车并行设计的方法。 相似文献
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介绍了在凿岩机器人钻臂定位液压控制系统中采用PCM伺服控制而进行的可行性研究、相应的控制系统的设计以及计算机仿真和实验。实验结果显示,该系统重复精度<0.1mm,能满足凿岩机器人的钻臂定位精度和深孔凿岩工艺要求。 相似文献