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相似文献
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1.
结晶器电磁搅拌对改善铸坯质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对连铸中、高碳钢多断面规格有无结晶器电磁搅拌的铸坯质量的物理结果进行分析和归纳,旨在为以后的连铸生产起到指导作用。  相似文献   

2.
结晶器电磁搅拌对圆坯质量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究分析了圆坯结晶器电磁搅拌(M—EMS)对圆坯质量的影响,工业实践始果表明,结晶器电磁搅拌对提高铸坯内部组织的致密度,扩大铸坯中心等轴晶比率,减少铸坯中心疏松、成分偏析、中心编孔等缺陷有显著效果。  相似文献   

3.
结晶器电磁搅拌对连铸坯质量的影响   总被引:6,自引:2,他引:6  
于艳  刘俊江  徐海澄 《钢铁》2005,40(2):31-33
在宝钢连铸机工业化试验的基础上 ,系统地研究了结晶器电磁搅拌对连铸坯缩孔、中心偏析和纯净度的影响。试验结果表明 ,结晶器电磁搅拌可有效地改善连铸坯的中心缩孔 ,在高过热度浇铸条件下 (大于 35℃ ) ,改善缩孔的效果明显。结晶器电磁搅拌能有效地改善高碳钢的中心偏析 ,降低铸坯中全氧 ,能有效地去除钢水中的氧化物夹杂。电磁搅拌强度的增加对去除钢水中的氧化物夹杂有利。  相似文献   

4.
通过在八钢四流方坯连铸机上500多炉的工业试验,系统地研究了结晶器电磁搅拌对连铸坯缩孔、中心偏析和纯净度的影响。试验结果表明,结晶器电磁搅拌可有效改善连铸坯的中心缩孔,在高过热度浇铸条件下(大于30℃),改善缩孔的效果明显。结晶器电磁搅拌能有效改善高碳钢的中心偏析,降低铸坯中全氧,电磁搅拌电流强度的增加对去除钢水中的氧化物夹杂有利。  相似文献   

5.
6.
7.
对结晶器电磁搅拌改善大方坯质量进行了工业性对比试验,并对电磁搅拌参数进行了优化,在现有的工艺条件下,达到了改善铸坯中心偏析和中心疏松的目的。  相似文献   

8.
对圆坯连铸机结晶器内磁感应强度分布特征和结晶器电磁搅拌对GCr15钢碳偏析的影响进行了研究。研究表明:结晶器的磁感应强度随电流的增强而增大直至趋于平稳,随搅拌频率的增大而降低;结晶器内磁感应强度轴向最大位置在距结晶器上口900mm位置,向两侧陡降;径向分布不均匀,由搅拌器内表面向中心逐渐减小;高频率经结晶器铜管后衰减更大。当M-EMS参数在(450A/3.0Hz),改善了铸坯的C偏析,获得良好的工艺效果。  相似文献   

9.
电磁搅拌对连铸坯质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

10.
陈伟  苏鹤洲  蒋泰旭  施哲 《特殊钢》2009,30(5):34-36
对60钢(0.57%~0.62%C)采用结晶器电磁搅拌工艺前后的150 mm×150 mm铸坯质量进行了系统研究,并优化了电磁搅拌工艺。结果表明,采用较强结晶器电磁搅拌强度(250 A)、低过热度(≤250℃)浇铸工艺能显著改善铸坯质量,60钢铸坯中心等轴晶面积比率由平均27.65%增加到52.58%,中心碳偏析指数由1.07降至1.01,铸坯夹杂物含量和尺寸明显减少,钢水中的氧化物夹杂得到有效去除。  相似文献   

11.
小方坯结晶器电磁搅拌磁场测试与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
周亮  唐萍  李永祥 《钢铁钒钛》2006,27(4):10-13
对重钢小方坯结晶器电磁搅拌磁场进行了测试,分析了其磁场特性,总结了磁场随电流与频率的变化规律及磁场的空间位置分布特点.并计算出工作温度下理论最佳搅拌频率为4 Hz.分析结果对结晶器电磁搅拌工艺参数优化具有指导意义.  相似文献   

12.
建立天钢圆坯连铸结晶器电磁搅拌数学模型,提出82B、37Mn5等典型钢种的结晶器电磁搅拌工艺参数.应用模型优化连铸工艺及结晶器电磁搅拌工艺制度,改善铸态组织,提高铸坯内部质量,中心偏析、中心疏松、中心缩孔,中心碳偏析指数≤1.10.  相似文献   

13.
文章详细介绍了包钢炼钢厂小方坯连铸机电磁搅拌技术在中、低碳钢生产上的应用。经实践证明,电磁搅拌技术能细化钢的晶粒度,使08A1钢的平均晶粒度从9.0提高到9.6;SWRCH35K钢的晶粒度从9.9提高到10.6。同时,电磁搅拌技术能显著改善小方坯生产的中、低碳钢连铸坯的内部质量,扩大铸坯中心等轴晶区,减少中心裂纹和中心偏析,对中碳钢效果尤其明显。  相似文献   

14.
In this paper,the rule of M-EMS onΦ250mm 82B high carbon steel during the casting process was investigated by numerical simulation and experiments.The influence of M-EMS current and frequency on distribution of flow field was researched.The simulation results show that:At the same current,velocity increases with the frequency increase.With the increase of frequency,the velocity first decreases and then increases as the frequency increase along the casting direction.At the same frequency,velocity increases with the current increase.The turbulence zone also become more strenuous,especially in free surface,the suitable turbulence is benefit to uniform steel temperature.Experiment results show that the quality defects of 82B high carbon steel can be significantly improved with M-EMS.The zone of central pipe decreases.With the increase of current,equiaxed zone ratio increases.Considered the results of numerical simulation and experiments,the optimized EMS parameters ofΦ250mm high carbon steel are the stirring current of 480A and the stirring frequency of3Hz,which can improve strand quality greatly.  相似文献   

15.
杨君胜 《山东冶金》2000,22(3):47-48,49
介绍了莱钢炼钢厂3连铸机小方坯保护浇注工艺以及对耐火材料的改进措施,实践证明,采用保护浇注工艺,铸坯检验合格提高,缺陷减少。  相似文献   

16.
电磁搅拌机理及对连铸方坯高碳钢质量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
对结晶器电磁搅拌改善高碳钢连铸方坯质量进行的工业性对比实验进行了总结。结果表明 ,在现有工艺条件下 ,选择合适的电磁搅拌参数可较好的改善连铸坯的残余缩孔及中心偏析  相似文献   

17.
实验研究了成分(%)为0.16C、0.25Si、0.40Mn、0.05P、0.03S Q235钢90 mm×90 mm 电渣重熔 连铸坯表面质量的影响因素。结果表明,高电压(53.4V) 和合宜电流(2400 A)熔炼;用低熔化温度和电导率 的渣系;大填充比;良好的结晶器状况和供电方式均有利于钢坯获得良好的表面质量。  相似文献   

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