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氧气顶吹转炉炼钢不仅升温快,而且还具有较大的脱碳速度的特点。在吹炼过程中,必须使升温与脱碳速度以及磷、硫等杂质的去除速度协调起来,使终点温度与成份同时满足要求。因此,温度控制是氧气顶吹转炉炼钢操作中的重要环节。众所周知,在吹炼过程中若温度忽高忽低,就会影响化渣速度,造成喷溅,增加吹损,还会沾枪沾烟罩,影响炉龄和枪龄,严重者还会出现事故;若终点温度或出钢温度过低,将出低温钢,产生大量短锭、桶底及结疤等废品;若温度过高,钢中 相似文献
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本文叙述了管式定氧测头的结构、性能和使用方法,应用该测头测定了150t顶吹氧转炉钢水的氧活度(包括吹炼终点、罐内、模内氧活度)和温度。根据测得数据求出生产中实用的经验公式,如吹炼终点氧,罐内氧与碳、锰、温度之间的关系;钢液氧活度与渣中氧化铁的关系;沸腾钢脱氧剂回收率与终点氧的关系。还提出了用定氧结果估算钢液中含碳量。此外,对定氧测头的可靠性及炼钢中应用等问题进行了讨论。 相似文献
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本文主要介绍管式定氧测头装置的结构、性能及使用方法。利用管式定氧测头测定了150吨氧气转炉钢水的氧化度(包括吹炼终点、罐内、模内氧化度和温度)。利用测得的数据计算出生产现场实用的经验公式,其中有终点氧和罐内氧与碳、锰、温度的关系式,钢液氧活度与渣中氧化铁的关系,由定氧来估算钢液中碳含量、沸腾钢脱氧剂回收率与终点氧的关系。对重08镇、05F、J55等难炼钢种做了一些测定。并对定氧装置的可靠性和在炼钢中的应用进行了讨论。通过对150吨氧气转炉钢液氧化度的测定,说明管式定氧装置对提高钢的质量、扩大品种、节约铁合金和改进冶炼工艺等方面是一个有效的测试手段,值得推广应用。 相似文献
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本文介绍首都钢铁公司炼钢厂在30吨顶吹氧气转炉上进行计算机控制试验的情况.这项工作由1966年至1976年进行了十年.十年间,我们做了静态模型试验、连续测温研究、声学化渣测定、炉气定碳、付枪的研制、探头的定型等工作.我们曾设想调节喷枪高度和萤石加入量来动态控制化渣过程,并配合炉气成分分析进行转炉吹炼过程的最佳控制.介绍了试控中效果较好的增量法静态模型、自适应模型、炉气定碳卡尔曼滤波方法及化渣动态控制模型等.静态控制时,同时命中率达到70%(目标碳±0.04%,目标温度±20℃).现在继续研究稳定原料成分,改进操作技术,更换较精确的仪表,以求提高命中率. 相似文献
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该方法主要根据吹炼终点命中率确定对钢液的控制,即钢液达到目标碳含量和熔池温度的成功率,鹿岛厂在这方面通过采用终点控制取得了巨大的进步,这种控制系统包括反馈计算模型和专家系统。 相似文献
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在氧气炼钢过程中,由于高温下氧气流股与金属熔池的作用,使钢液的温度、成份、重量发生着不断地变化。而温度的变化对于造渣及吹炼过程能否顺行有着重大的影响。为了获得一个合适的终点温度,在炼钢过程中要进行温度控制,也就是控制钢液升温和降温的过程。而升温过程在一定的原材 相似文献
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宝钢300t氧气顶吹转炉采用u—400过程控制计算机控制吹炼终点。开工以来,终点控制效果日益提高。1986年8月,终点同时命中率达到72.4%,一次吹炼率达到81.7%,转炉各项技术经济指标达到较好水平。概要阐述了终点控制模型和主要技术经济指标,并提出从1)原材料条件;2)最佳吹炼模式和标准化操作;3)氧枪喷头性能稳定;4)提高副枪测成率;5)提高吹炼技术水平等方面提高终点同时命中率。 相似文献
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近几年来,大型氧气顶吹转炉在国内发展很快。随着转炉容量的增加,转炉倾动设备也成比例的增大。由于设备吨位大,使加工和制造困难,并且投资也大。目前,国内外很多钢厂,正在为减少设备吨位而努力,有的采用行星多点悬挂式传动;也有采用负力矩操作等方法。采用负力矩操作可减少传动设备的重量。如上海宝钢由日本新日铁进口的转炉其倾动力矩 相似文献