共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
引言 1982年以来,武钢初轧厂节能工作取得了一定成效,但1986年以后初轧能耗便出现徘徊。1989年,初轧工序能耗比冶金部规定的特级初轧工序能耗(≤45公斤标煤/吨坯)仍高出8.37公斤标煤/吨坯。初轧厂近年能耗情况见表1。要进一步降低初轧能耗,必须设法降低占初轧工序能耗约78%的均热炉的燃耗。本文将从钢锭入炉温度、均热炉结构、均热炉操作和能源管理四个方面阐述均热炉各种节能方法。一、提高钢锭入炉温度根据计算,钢锭开坯时的热焓只有浇注时热焓的60.5%。提高钢锭入炉温度以利用钢锭本身热焓是降低均热炉燃耗的有效途 相似文献
2.
目前武钢初轧厂已具备26个均热炉坑,年生产钢锭能力265万吨。均热炉的生产直接关系到初轧机能力的发挥。为了缓和均热炉生产紧张、被动的局面,充分挖掘设备潜力,我们必须摸清对占全厂工序能耗77%的均热炉坑的用能情况,分析评价其热工指标,寻找炉子的结构、热工工艺操作及生产管理上存在的问题及其对加热质量的影响。近几年来钢研所对长、方坑均热炉进行了热平衡测定, 相似文献
3.
鞍钢第二初轧厂有一台1150方板坯初轧机和850/730/500两组钢坯连轧机。原设计年轧锭(十组均热炉时)210万吨。二十多年来经过几次扩建和革新,年产已 相似文献
4.
一、7~10号炉均热仪表现状均热炉在初轧工序中用以加热钢锭,起炼钢与初轧机之间的枢纽作用,是能耗大户。1990年我厂烧钢量达开工以来最高纪录,年产量为268.3万吨。燃耗为1.018GJ/t锭,占初轧工序能耗的78%,比鞍钢二初轧均热炉燃耗高30%,为日本均热炉七十年代水平。 7~10号均热炉位于红锭进厂最优装炉 相似文献
5.
初轧厂是钢铁联合企业从炼钢厂通到各成品轧机的咽喉,而均热炉又是初轧厂的一个重要环节。在钢铁企业的发展中,现用的均热炉已不能适应要求,成为限制初轧能力提高的薄弱部分。本文针对我国均热炉发展中的主要问题,分析国内外各种均热炉的结构特点与发展规律,试行探讨大幅度提高单位产量、缩短运锭线的长形均热炉方案。 相似文献
6.
7.
8.
9.
钢锭开坯时的热焓只有钢水浇注时热焓的60.5%,充分利用钢锭本身热焓是初轧厂均热炉提高产量、降低燃耗和减少钢锭氧化损耗的有效途径,世界各国钢铁企业都十分注重这方面的研究和应用。七十年代以来,“沸腾钢液芯加热工艺”、“沸腾钢液芯加热液芯轧制工艺”、“沸腾钢液芯锭绝热型均热炉保温轧制工艺”沸腾钢液锭绝热保温车无加热直接轧制工艺”等相继研究成功,最 相似文献
10.
我国初轧均热炉计算机应用情况 总被引:1,自引:0,他引:1
1990年我们对国内初轧均热炉计算机应用情况进行了调查,重点调查了各初轧厂的计算机控制内容、控制方式、使用情况和经济效益等。与此同时,又联机检索了国外初轧系统计算机应用情况。全国初轧均热炉计算机应用情况见表1,国外初轧系统计算机应用情况见表2。一、效果将计算机引入初轧系统可以追朔到本世纪60年代,日本是最早的国家之一。国内是从70年代开始使用的,鞍钢第一初轧厂于1972年采用DJSK-131丙机并配有DDZ-Ⅱ型仪表对蓄热式均热炉进行了计算机燃烧控制,并一直稳定地用于生产。随后,国内许多初轧厂也相继采用计算机控制烧钢,均取 相似文献
11.
12.
一、设备、工艺概况 现全国有四种类型的均热炉,共300多个 坑,分属15个初轧厂和一个厚板厂。 各类的均热坑数占总量的比例分别为:蓄 热复座式7.4%,中心烧咀式9.2%,四角烧咀 式27 .6%,单侧烧咀式55.8%。其中单侧烧咀 式已成为我国均热炉的主流。四角烧咀式系由 原中心烧咀式炉改造而成。 蓄热复座式炉1955年始建于鞍钢一初轧 厂,空、煤气予热温度高,燃耗低。第一批中 心烧咀式炉1956年在鞍钢二初轧厂建成投产, 设计为干出渣。1958年该厂在炉膛下部增设了 四个角部烧咀(喷射式,热负荷为总量的1/4, 并用焦粉助熔,实现了液体出渣。1962年又将 相似文献
13.
初轧均热炉的燃耗,近年有逐步升高的趋势。如以1979年单耗为100,则1980、1981年分别为101.4,106.3。1981年的单耗比历史最佳的1965年,高出8.5%,与设备、燃料、炉型基本相同的鞍钢二初轧比,高出26.4%。这一情况值得引起注意。要采取有力的措施,务必在短期内迅速降低初轧厂的燃耗。现在全厂已开始重视这一问题。为了便于采取针对性强的措施,特对燃耗作一分 相似文献
14.
初轧厂现有13组均热炉,前10组为上部四烧嘴换热式均热炉,1982年平均每组年产量17.2万吨,煤气消耗为0.326×10~6大卡/吨锭,耐火材料消耗为1,995公斤/吨锭。陶土换热器寿命短是均热炉热耗高、产量低的主要原因之一。大修周期平均约为2.5年。使用一段时间后,漏风量显著增大,空气预热温度降低,加热时间延长,往后日 相似文献
15.
16.
目前我国均热炉耗能达180~200万t标准煤.改进均热工艺一般可节能20~25%.鞍钢1987年开始推广微能均热轧制新工艺,使鞍钢第二初轧厂第一个跃居特级工序能耗先进单位.与1983年相比,四年间烧钢成本下降2.68元/t锭(23%),创年经济效益712.98万元.每吨钢水铸后含热能相当于50kg标准煤,鞍钢仅利用了一半。每吨钢锭提高装炉温度1℃,综合效益为0.10元。各种节能型烧钢新工艺节能达20%,高者达60%,零能均热可达100%,减少氧化烧损0.2~0.5%.预计第二初轧厂均热炉能耗将进一步降低10~20%,单耗可达0.64~0.72GJ/t钢. 相似文献
17.
《钢铁》1979,(2)
冶金部轧钢情报网于1978年11月15~21日在上海召开了初轧生产技术经验交流会.出席会议的有全国各初轧厂、设计院以及高等院校等54个单位.冶金部副部长马宾同志在会上讲了话.初轧生产目前在我国钢铁生产中是一薄弱环节.抓好初轧,不断提高初轧生产技术,有计划有步骤地进行革新、改造、挖潜、推广新技术,尽速实现初轧生产自动化,以增加开坯能力,提高成坯率,这是一项十分紧迫的任务.会议通过决定,今后每年召开一次全国性的初轧生产技术交流会.并加强初轧生产技术情报的交流.与会代表还建议冶金部组织有关单位对改进烧钢工艺、可塑料应用、可调烧咀、轧制制度、轧辊堆焊、剪切定尺、钢坯清理机械化、钢坯自动测量等方面进行攻关,予以突破.会议期间,共收到了50多份专题报告和有关资料.会上重点介绍交流了大冶钢厂"850初轧机采用计算机实现压下程序控制";鞍钢一初轧"工业控制机在均热炉上的应用";天津初轧厂"750 相似文献
18.
通过研究BV30锭型密封保温运输模式,确定了解决BV30热锭传统运输现状存在问题的解决方案,更好地匹配了生产运输工艺,并进行了对比试验。实践证明,BV30热锭保温运输减少了运输中的热损失,提高了均热炉装炉温度,缩短了在炉加热周期,降低了煤气消耗,改善了钢锭轧后表面质量,确保了产品性能。满足产品用户质量要求的同时减少了环境污染。 相似文献
19.
工艺规程是指导生产的重要依据,它将直接影响产品的产量、质量和消耗,因此工艺规程必须随着新工艺新技术的出现而不断加以充实和完善。目前鞍钢第二初轧厂均热炉操作工艺规程存在的主要问题是:(1)在炉时间规定不细;(2)液芯锭温度规定偏高。通过中高温锭、液芯锭的最佳工艺试验研究表明,均热炉存在着相当大的增产节能潜力,因此对现行均热工艺必须进行修订。 相似文献
20.
介绍了方坑均热炉一种新型底部烧嘴,该烧嘴改变了原烧嘴的结构形式及供热分配,在二初轧30号坑应用取得了良好的使用效果和经济效益。 相似文献