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胡惠石 《硫磷设计与粉体工程》2019,(3)
某公司在为了充分利用原有稀硝酸装置,在浓硝酸装置扩能改造时,采用浓硫酸间接法生产浓硝酸工艺新建了60 kt/a浓硝酸装置。介绍了该技术改造的主要内容,重点介绍了浓缩塔塔径的计算过程,并通过调研浓缩塔的制造和运行情况的结果分析,最终确定选用DN1000浓缩塔。研究和分析了技术改造后的实际效果,以期为今后类似工程设计提供可借鉴的经验。 相似文献
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1 问题的提出目前,国内硝镁法制浓硝酸生产的重要设备——硝酸浓缩塔内径一般为1.0m或1.2m,采用高硅铸铁材料制造,塔型为精馏和提馏合一或分设,填料以瓷质或高硅铸铁拉西环为主,散堆填装,经多年运行,暴露出了如下问题。(1)由于工艺介质及塔结构的原因,散堆陶瓷拉西环上部未设置压网,结果造成空隙率减小,阻力降增大,部分填料碎片从支承填料的箅子板上漏至浓缩塔底部或被气流带至气相出口管中,严重影响生产的正常运行,并导致塔底加热器正压操作,生产系统负压不稳,使塔顶温度的控制、浓硝酸的质量和产量无法得到保证。(2)一些生产厂塔填料未分… 相似文献
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我公司硝镁法浓硝酸装置是在建270kt/a稀硝项目的配套装置,共有5套系统,单系统设计产能为20kt/a。装置于2006年4月开始建设,10月25日中交,11月20日产出合格产品。目前,单塔产能在62t/d以上。 相似文献
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介绍以陶瓷波纹板填料代替散堆填料对硝酸浓缩塔进行改造的内容,方法,运行效果,投资效益。 相似文献
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简要介绍淮化集团浓硝酸生产工艺,通过对热发烟硝酸生产的关键设备高压釜的进料管,筛板的改造,增加氧气压力,提高N2O4纯度等工艺调整,使高压釜的生产能力由原设计的12.8t热酸/h增加到38.6t热酸/h。 相似文献
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1 概 述近年来,由于化工市场的不景气,浓硝酸生产装置的增加,浓硝酸市场价格已由两年前的1600元/吨,降至目前的1200元/吨。而生产用的原材料,水、电、运输费用等却在不断上涨,要使现有装置发挥最佳效益,就必须做到优质、低耗、高产。为此我厂采取了强化管理,通过技术改造发挥设备最大潜力的方针。我厂是国有大型一类中氮肥企业,现有1套年产10.5万吨国内先进的双加压法稀硝酸装置,2套年产2万吨的浓硝酸装置。1997年在浓硝酸装置达产的基础上边摸索,边改造,投入少量资金,共计不足60万元,对原有装置进… 相似文献
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主要介绍金川集团有限公司新建700 kt/a硫酸系统的主要设备选择及特点.关键设备和材料如SO2风机、湍冲洗涤塔循环泵、中间吸收塔酸泵、板式酸冷却器和催化剂采用国外产品,其余全部采用国产设备.其中SO2风机、浓硫酸立式泵、湍冲洗涤塔、气体冷却塔、干吸塔及转化器等均为目前国内最大的硫酸设备. 相似文献
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介绍对采用水洗净化工艺的40kt/a硫铁矿制酸装置的扩建设计。采用新技术对原料工段、沸腾炉、文氏管、泡沫塔、转化器、换热器等进行改造,满足了分两期扩建达到80kt/a生产能力的要求。 相似文献
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原江西贵溪化肥厂各方集资 40 0万元建成 1套复混肥装置 ,设计规模 5万吨 /年 ,可以生产氮、磷、钾三元素高、中、低浓度复混肥料。1 装置工艺流程 (见图 1 )2 复混肥生产装置的技术缺陷该装置投产第 1年累计生产高浓度复混肥 3.2万吨 ,仅达设计能力的 2 /3。装置技术缺陷如下。( 1 ) 设备布置拥挤 ,没有检修通道。厂房东面有振动筛、包装秤 ,西面有热风炉、造粒皮带机 ,南面有干燥机、冷却机 ,北面有造粒机、原料皮带机。厂房内设备呈环形布置 ,且设备距厂房墙壁仅 1 m,检修、吊装车辆无法进入。( 2 ) 单层框架式厂房结构 ,没有承重起… 相似文献
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合肥四方磷复肥有限责任公司原有一套40kL/a硫酸生产装置,1996年经扩能改造后实际生产能力达60kt/a,采用硫铁矿沸腾焙烧、废热锅炉回收高温废热副产中压蒸汽发电、文一泡一电酸洗净化、两转两吸制酸工艺,产品硫酸用于生产磷铵。2004年煤价上涨至510元/t,燃煤锅炉生产蒸汽的成本达到120元/t。由于磷铵生产需要低压饱和蒸汽,经过计算, 相似文献
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杭州电化集团有限公司在6万t/a PVC汽提装置改造过程中,采用塔式汽提工艺替代槽式汽提工艺。介绍了该塔式汽提装置的设计及运行状况,涉及了汽提塔、换热器、浆料泵、出料槽及混料槽、控制系统的选用情况。运行结果表明。塔式汽提工艺可使干燥后成品PVC树脂中的残留氯乙烯含量降至1μ/g以下,试生产出的PVC树脂全部达到优等品,年净增效益80万元。 相似文献