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我公司Φ3.5m×10m生料磨随磨机配套的轴瓦稀油站电控系统原采用M IN IC O N TR OL系列PLC可编程控制器控制。经近10年的使用,在实际使用过程中,由于工况环境的原因该系统渐渐暴露了许多不足之处。2002年6月我们在磨机检修期间,对油站控制系统进行了全面技改,取得了显著成效。1 相似文献
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在水泥生产中,为了准确实施配料方案,所例行的检验项目要求及时和真实地反映生产实际,要求试样必须有代表性,因此,取样方法是很重要的。保定地区水泥厂1989年上半年在生产控制中,生料试样一度采取“平均样”。由于“平均样”缺乏代表性,不能反映生料连续料流的真实情况,造成质量失控,熟料标号偏低。5月份将出磨生料试样由取“平均样”改为取瞬时样后,由于试样具有代表性,基本能够反映生料连续料流的真实情况,起到 相似文献
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利用LOGO!可编程继电器,对影响PTA装置生产的部分控制系统进行了改造和优化,如空压机润滑油压开关三选二控制,氮气压缩机报警指示盘的功能恢复,袋式过滤器反吹系统定时吹扫功能的实现,并详细介绍了具体实施方法及经验。LOGO!方便、简单,在氧化装置得到了充分利用,为PTA平稳生产提供了保证。 相似文献
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我公司采用的是F·L·Smidth公司生产的ATOX50型辊式磨,磨辊规格:Φ3 000 mm×1 000 mm,磨盘直径:Φ5 000 mm,入磨粒度:≤80 mm占90%,最大175 mm。 相似文献
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在生料的制备过程中,其质量的控制主要受原材料质量、生料配比调整以及取样代表性等诸多因素影响。而生料配比的调整无疑是整个质量控制重点,取样代表性则是整个配比调整的前提,样品代表性好,则能以正确的结果指导配比调整;样品代表性差,则会导致配比的调整更为混乱,给整个生产的稳定性带来很大隐患。所以作为生料质量控制,首先应确保出磨生料取样的代表性。本文主要针对我集团公司九里制造一厂二车间出磨生料取样代表性差问题进行探讨与改进。 相似文献
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<正>取样是生料质量控制过程中的重要环节,如果取样的代表性不好,不但给控制过程中的原料配比调整造成误导,而且会使化验室的生料成分测定结果与实 相似文献
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对水泥生料配加萤虫的控制方式作了改造,并简述了其控制原理.改造后水泥熟料中游离CaO含量降低了30%,机窑台时产量增加0.5%t。 相似文献
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对水泥生料配加萤石的控制方式作了改造,并简述了其控制原理。改造后水泥熟料中游离 Ca O 含量降低了30 % ,机窑台时产量增加05t。 相似文献
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我公司二线是4?500 t/d熟料生产线。生料制备采用LGM4521Ⅱ型立磨,台时产量在350~370 t/h,其选粉机主轴是采用传统的转子轴套结构,上下共3套轴承,轴承套外边涂一层25 mm厚的耐磨陶瓷,一方面是防止轴套的磨损,另一方面起到隔热作用。但是这样的设计存在一定问题:(1)原设计是在轴承套外边涂一层25 mm厚的耐磨陶瓷,虽然有效减少了主轴套的磨损,起到隔热作用,但是轴承同样无法散热;(2)在实际运行中主轴轴承的散热问题突出,连续运行时主轴承温度高(一般在70~95 ℃),造成立磨频繁的跳停保护,致使生产受到严重影响。 相似文献
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在生料制备过程中,矿山搭配开采、原燃料预均化,生料配料控制、生料均化等各道工序都会对生料最终质量产生一定影响,从而对窑的煅烧操作及熟料质量产生影响。文章列举五种常见的生料制备系统的流程,并对每种流程作了分析讨论。认为小型和中型水泥企业原料的预均化和生料均化是保证生料质量不可缺少的两个环节。原料、生科取样的有代表性、配料控制的准确性和及时性是保证生料质量的必要手段。文章并介绍了改进型园库均化库的工作原理及效果,这种均化库既适合于原燃料的均化,也适合于生料均化。 相似文献
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吉林长春双阳水泥厂2000t/d生产线在20世纪90年代初设计条件下,生料均化库使用了库侧单点卸料控制,不是现在比较流行的库底六区卸料的设计方案。库侧单点卸料方式对流量控制阀门要求较高,一旦流量阀失去控制,生料下料不稳或断料将导致停窑。当时选用了德国生产的BMH流量控制阀,这种执行器是分体结构设计,控制部分整合在一个控制箱中,与阀体分开,控制器采用KS90。 相似文献