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根据天铁3号高炉炉役末期的特点和设备状况,采取了一系列的生产操作措施,使处于炉役末期的3号高炉安全高效生产。 相似文献
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对攀钢4号高炉冷却壁的破损情况及生产维护进行了总结分析。通过采取增加冷却水强度、加强水温差的日常检查、压浆造衬、减少非计划休风、稳定高炉炉况、降低冶炼强度、提高炉渣碱度、缩小风口面积、维持炉缸活跃以及控制边缘气流等一系列措施,实现了高炉的稳定顺行。 相似文献
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韶钢4#高炉第一代炉役后期,炉身冷却壁大量损坏,炉缸部分冷却壁水温差超高,炉底、炉基温度达到安全警戒线,炉壳多处开裂变形,依靠外部打水维持生产的情况下,通过采取强化管理、加强高炉操作、炉体修补等措施,保证了高炉按计划安全停炉并创下投产以来的最好生产指标。 相似文献
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分析了13#高炉炉缸水温差超标的原因,总结了炉缸维护的实践经验,指出原料条件的变化是导致炉缸水温差升高的主要原因,并就如何延长高炉炉缸寿命进行了探讨。 相似文献
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宝钢2号高炉炉役后期炉缸的维护 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍宝钢2号高炉投产9年后,炉缸维护技术的进步。通过调整操业制度,稳定炉况顺行、完善钛矿护炉模式,强化出渣铁作业管理等,使炉缸工作稳定,炉缸长寿状态良好,一代炉龄完全可以超过1号高炉第1代炉龄。 相似文献
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对邯宝炼铁厂2#高炉冷却壁的破损情况及生产维护进行了分析。采取加强原燃料日常管理、确定合理的操作制度、优化上下部调剂等措施后,2#高炉实现了稳定顺行。在修补损坏冷却壁的同时,开孔安装铜质微型冷却棒后,改善了冷却壁的冷却效果,有效控制了冷却壁的损坏问题。 相似文献
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介绍了邯钢7号高炉(炉容2000m^3)后期,采用加装点式冷却壁和压入灌浆造衬的技术特点、使用条件、优点和效果以及操作实践。通过采取上述措施,该高炉在炉役后期实现了安全生产。 相似文献
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广钢炼铁高炉的装备,原、燃料条件均属一般。通过科学探索与实践,提高操作水平,改善高炉炉况。在2008年的生产实践中,高炉炉况顺行状况得到大幅度改善,崩、坐料总次数是2007年的七分之一,每座高炉月平均崩、坐料次数仅为1.28次。 相似文献
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长钢3号高炉通过合理地选择喷补料,合理组织人员,根据工艺要求严格控制喷补的工艺参数,采用遥控喷补技术对3号高炉进行短时间造衬,使高炉在较短时间内恢复了正常炉型,高炉冶炼得到了恢复和进一步强化。 相似文献
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总结了2010年涟钢7号高炉强化冶炼实践。通过加强对入炉燃料、含铁原料精细管理,实施大风量、高富氧、高风温等手段进行强化冶炼,优化基本操作制度,7号高炉取得较好技术经济指标。 相似文献
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宣钢3#高炉经过两次扩容,容积由1 260 m~3扩容到2 000 m~3。在日常生产过程中,针对炉前设备存在的不足,特别是铁口区域冷却水管烧漏、铁口串煤气喷渣、大壕等使用周期短等情况,制定了日常铁口维护与管理措施;借鉴兄弟单位的经验,改进铁口浇筑修补材料和方案;采用带压阻漏装置,在线解决了压力轴封泄漏问题;改进现场喷补技术。 相似文献
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