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相似文献
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1.
介绍了攀钢炼钢脱氧工艺的发展、现状、脱氧材料的使用情况,及近年来金属脱氧工艺的实际运用情况,并对攀钢今后的炼钢脱氧工艺提出建议。  相似文献   

2.
转炉出钢采用电石脱氧,LF精炼炉电石脱氧造渣配合喂铝线补钢水中铝的生产工艺,充分利用电石和铝线的脱氧特点,把冶炼过程扩散脱氧与沉淀脱氧合理结合,提高铝的收得率,有效改善精炼到站炉渣状况,LF炉造渣脱硫效果明显,明显提高生产含铝钢的经济效益。  相似文献   

3.
为制备无固相脱氧产物的高洁净钢,在真空感应炉内用碳对无铝高纯铁进行脱氧。研究发现,在较高的真空度下炉衬材料的热稳定性对钢液终点氧含量产生决定性的影响。当钢液实际氧含量高于炉衬分解平衡氧含量时,碳脱氧反应速度决定于钢液中氧的扩散速度;当钢液中实际氧含量低于炉衬分解平衡氧含量时,碳脱氧反应速度受炉衬向钢液供氧速度控制。  相似文献   

4.
介绍了洁净钢炉外精炼脱氧技术现状,阐述了镁蒸气脱氧的新进展、JFE公司对钛脱氧夹杂物的研究、以及新日铁公司采用Ti脱氧加稀土的技术特点.探讨了CFD模型可以模拟预测钢水脱氧过程中夹杂物的形成和分布.指出了电化学脱氧是全新的无污染的钢水脱氧新技术,以及浦项对氧渗透膜在电化学脱氧方面研究的进展.  相似文献   

5.
探讨了转炉出钢及真空精炼采用钢中碳和加增碳剂对钢水进行辅助脱氧的效果。实践表明,该工艺与常规脱氧工艺相比,不仅减少了固态脱氧产物的产生,提高了钢水洁净度,同时还降低了脱氧合金的消耗。  相似文献   

6.
对采用NF-3、ZXD、ZXG3种石墨型复合模铸保护渣时钢的增碳情况进行了试验研究,结果表明,3种保护渣均引起了钢锭表面增碳,以用NF-3保护渣的增碳幅度最大;在切头率不同时,3种保护渣钢材样的中心增碳各不相同。用ZXG保护渣钢的表面增碳与中心增碳尚能满足要求,但表面质量与帽口钢渣分离则尚待改进。  相似文献   

7.
本文简述了特钢公司50吨DC-EBT电弧炉的工艺与技术,包括工艺流程与技术参数、无渣出钢、泡沫渣埋弧操作、直流炉底阳极技术分析等内容。两年生产实践证明,该炉的设计与运行是成功的,标志着国内中型直流电弧炉现代炼钢工艺日臻成熟。  相似文献   

8.
<正>a.进行真空脱碳脱氧前尽可能使钢中氧处于易与碳结合的状态,例如溶解的氧或Cr_2O_3,MnO等氧化物。为此要避免真空处理前用铝、硅等强脱氧剂对钢液脱氧,因为这样将形成难以还原的Al_2O_3或SiO_2夹杂,同时还抑制了真空处理时碳氧反应的进行,使真空下碳脱氧的动力学条  相似文献   

9.
姜学锋  彭飞  张艳龙  薛文辉 《钢铁》2020,55(9):43-48
 为了进一步降低夹杂物缺陷并提高产品质量,基于碳脱氧进行了钢包顶渣改质的研究。冷轧产品的生产工艺为铁水预处理→转炉→RH精炼→连铸,为减少钢中夹杂物质量分数,需要进行钢包顶渣改质,同时降低钢包顶渣TFe质量分数。采用粒碳部分替代铝渣球的方法进行基于碳脱氧工艺的钢包顶渣改质,试验结果表明,顶渣改质效果良好,在顶渣TFe质量分数、中间包钢水游离氧明显降低的同时铸坯中Al2O3夹杂物得到优化;“30 kg粒渣+铝渣球”工艺降低生产成本5.16元/t(钢)。  相似文献   

10.
炼钢厂150t转炉出钢过程脱氧工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在对脱氧理论进行再认识的基础上,通过对复合扩散脱氧剂在梅钢炼钢厂150 t转炉出钢脱氧工艺试验,开发了新的转炉出钢过程脱氧工艺,可以显著降低成本和改善脱氧效果,对炼钢厂炼钢生产具有重要意义。  相似文献   

11.
计算和实测了1873K,气相总压力0.1,0.2,0.3MPa时的碳-氧平衡曲线,并分析了两者偏差的原因,研究表明,随着气相总压的提高,碳-氧平衡曲线上移,这可能很好的解释密封转炉的炉腔高压下吹氧脱碳的强化。  相似文献   

12.
提高高碳钢洁净度的冶炼工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯军  陈伟庆 《炼钢》2005,21(6):41-43,52
在电弧炉-LF-小方坯连铸工艺生产高碳钢时,通过配加直接还原铁和铁水及生铁、改进电炉出钢脱氧脱硫方法、采用合理的精炼渣系和精炼后的吹Ar软搅拌,加强保护浇铸等措施,显著提高了钢的洁净度。使得成品的总w(O)达到15×10-6左右、w(N)在45×10-6左右、w(P)≤12×10-5、w(S)在5×10-5左右。钢中当量直径(5μm)的氧化物显微夹杂数量平均达到3.29个/mm2、84%的氧化物夹杂尺寸小于5μm,并且小方坯中大型夹杂物总量为5.48mg/10kg。  相似文献   

13.
通过采用电炉底侧吹新工艺,并不断优化初炼炉、LF炉冶炼工艺,降低了初炼炉钢水氧的体积分数,氧的体积分数由5×10-4降低至2×10-4,轴承钢成品中氧的体积分数降至(6~9)×10-6,极大地改善了连铸钢水的可浇性,明显提高了钢质洁净度。  相似文献   

14.
为降低高碳硬线钢氮氧和夹杂物含量,提高拉拔成材率,实行了精炼、连铸过程控氮氧措施,措施实施后使线材成品全氧含量平均下降了9 ppm,氮含量下降7 ppm。夹杂物的级别和数量均有所减少,分布状态由聚集向弥散转变。  相似文献   

15.
硅锰和铝锰脱氧合金化实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
赖云  邹锦忠 《江西冶金》2005,25(4):18-20
对氧气顶吹转炉采用硅锰和铝锰替代硅铁、锰铁和铝锭进行脱氧合金化,可以提高合金回收率,降低炼钢成本,提高钢的质量,是较理想的脱氧合金。  相似文献   

16.
针对原矿成分复杂,全泥氰化炭浆工艺吸附后载金炭泥质重,银、铜、钙、铁等杂质品位高,高温高压解吸电解载金炭生产中解吸电解循环管道易结垢堵塞,金、银解吸率偏低,解吸时间长,金泥难冶炼等问题,进行了解吸电解工艺试验研究与生产实践。结果表明:在高铜、铁、钙载金炭高温高压解吸电解生产过程中,采用氢氧化钠质量分数2%,氰化钠质量分数0.25%,除垢剂0.2%的组合解吸药剂配液制度,解吸电解温度控制:一段125℃恒温5h,最高温度控制155℃,解吸流量控制在2.25倍炭床体积,贫炭酸洗率控制80%,可解决解吸管道易堵塞难题,解吸电解流量得到稳定保障,管道筛网拆换频次由原来的一天一拆换提高到15天一拆换;金解吸率由83.83%提高到87.15%,银解吸率由95.41%提高到98.37%;解吸电解时间由每柱19.15h缩短至16.67h。加快氰化金银吸附速率,氰化尾槽金银浓度实现科学控制,提升金、银综合回收率。  相似文献   

17.
为了更好地提高脱氧效率,建立了渣-钢外加电场脱氧系统模拟模型。模拟分析了电场参数、电极参数、熔渣及钢液属性等对渣-钢系统中电流密度分布的影响,并对模拟结果进行试验验证。结果表明,随着系统施加电压、阳极电极直径的增加和阳极到渣-钢界面距离的缩短,系统中的最大电流密度增大;渣电阻率的降低有助于提高阳极附近的电流密度,而渣的相对介电常数的增大有利于系统中最大电流密度的提高;脱氧速率最高可以达到0.002 18%/min。  相似文献   

18.
Study on cleanliness of high quality steels in 100t basic oxygen furnace was carried out by "Hot Metal Desulphurization-Basic Oxygen Furnace-Ladle Furnace Refining-RH Refining-Continuous Casting" process. High-quality low-carbon ultra thick slabs were produced with 0.04%≤wC≤0.08%, wS≤0.002%, wP≤0.008%, wN≤0.004%, wH≤ 0.0002%, wT[O] ≤0.0015%. A series of key technologies for content control of carbon, phosphorus, sulfur, nitrogen, hydrogen and inclusions were determined, which has laid a foundation for the development of the high-degree steel.  相似文献   

19.
利用金相显微镜、扫描电镜等对管线钢夹杂物的成分、形态及成因进行了分析,对管线钢不同生产工艺路线对钢质洁净度的影响进行了研究。结果表明,采用转炉-RH-LF-钙处理-连铸工艺,将钙处理后的钢水弱吹氩时间从3~5 min提升至8~10 min,D类夹杂由1.0级提高至0.5级,Ds类夹杂由1.0级提高至0级和0.5级;采用转炉-LF-RH-钙处理-连铸工艺,可以实现A、B、C类夹杂0级、D类夹杂1.0级、Ds类夹杂多数0级、少量0.5级的效果。  相似文献   

20.
杨成禹  喻依兆 《冶金动力》2010,(3):62-65,69
简要介绍除鳞技术的研究发展历史和国内外应用概况,重点说明高压水除鳞技术的发展过程及侧重于节能方面研究和应用现状,总结分析了目前高压水除鳞技术的不足之处,并提出了除鳞技术未来主要研究方向。  相似文献   

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