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对气垫悬浮运输车工作原理进行了介绍,完成了一种基于PLC的气垫悬浮运输车控制系统设计,并给出了软硬件设计方案,较理想地实现了气垫悬浮运输车的运行控制。 相似文献
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目前火电厂的燃料输送机多数采用调心托辊自动调整胶带的横向跑偏 ,使胶带沿输送机的纵向中心线正常运行。调心托辊种类很多 ,有其各自的优点。这些调心托辊共同的特点是利用摩擦力的作用使胶带复位 ,因此其缺陷是 ,会产生严重磨损 ,增大胶带的运行阻力 ,降低胶带的使用寿命。调心托辊产生的动力消耗约 5%左右。现介绍一种应用气膜对带式输送机胶带跑偏进行复位的方法。图 1为气垫盘剖面图 ,将气垫盘上表面做成与带式输送机槽形托辊相似的圆弧形 ,胶带悬浮在气垫盘上圆弧的气膜上运行。图 1 气垫盘断面示意图1 .物料 2 .胶带 3.气垫盘… 相似文献
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机械压力机气垫控制系统由一个手动的调压阀控制,使主气道的压缩空气进入一个大储气罐,由储气罐通过大口径管路进入气垫气缸。当压力机工作时,气缸进气气垫升起,实现拉深顶件等功能。 相似文献
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采用将模糊技术与PID控制相结合的控制方式,设计出模糊自适应PID控制器,并采用Matlab软件对系统进行仿真,编写相应的程序。仿真结果表明,模糊控制方法很好地实现了控制目的,控制品质明显好于常规PID控制方法。 相似文献
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针对某炼钢厂空压站设计一套监控系统,该系统由上位监控站、西门子S7-400 PLC及其通信网络构成,使用Wonderware公司的InTouch 10.0软件组态监控画面,实现对空压机机组及其附属冷却系统的实时监控。现场运行结果表明,该系统运行稳定,取得了良好的监控效果。 相似文献
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将现场总线控制系统应用到炼油装置生产过程中。介绍了控制系统总体设计 ,将 FCS、现场总线仪表和 PL C有机构成炼油生产的监控系统 ;着重介绍了控制系统应用软件开发 ,实现系统三冗余控制和特殊功能控制。采用动态网页和 JAVA技术实现了现场总线控制系统与炼油厂 MIS系统的互连 ,为实现全厂管控一体化提供了必要的技术支持。 相似文献
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采用RBF神经网络实现对电液位置伺服系统辨识建模,在线跟踪系统模型的变化,以此为基础设计控制参数可在线调节的神经网络PID控制器,解决系统非线性以及不确定性给系统带来的控制问题,提高系统的控制性能,实现系统的智能控制。 相似文献
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基于制造执行系统的动态质量控制系统研究 总被引:10,自引:0,他引:10
基于当前流行的企业资源计划/制造执行系统/控制三层企业集成框架,提出了基于制造执行系统的动态质量控制系统的体系框架,并分析了其动态质量控制原理。依据该动态质量控制与改进环,给出了基于制造执行系统的动态质量控制系统的软件功能模型,建立了基于OPC技术的控制集成结构和基于可扩展标记语言的信息集成平台,实现了企业资源计划/制造执行系统/控制之间动态异构质量信息的有效集成和共享。最后,以一钢铁企业的质量管理系统的开发为例,设计了钢铁企业生产质量管理的制造执行系统动态质量控制系统,通过质量设计、质量执行、质量评估和质量改进四个层次的质量控制,实现了对钢铁产品生产过程的在线动态调控。 相似文献
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阐述了Turbo PMAC开放式伺服控制结构及其复合PID控制器的工作原理,并将此控制器作为通用开关检测平台的控制系统.分析了控制器中反馈与前馈参数对系统稳态和动态性能的影响.最后通过对这些参数的整定,较好地补偿系统的跟随误差,从而提高系统的性能. 相似文献
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Shimizu A Ido T Nakamura S Toi K Nishiura M Kato S 《The Review of scientific instruments》2010,81(10):10E138
The heavy ion beam probe system in the Large Helical Device (LHD) was improved as follows. At first, the additional new sweeper was installed into the diagnostic port to extend the observable region. By using this sweeper, the potential profile was measured in a wider minor radius range than in previous experiments, in the case of outward shifted magnetic configuration of LHD. Next, the real time control system was installed to control the probe beam orbit for measuring the potential in plasma with large plasma current. In this system, a digital signal processor was used to control the probe beam in real time. The system worked well in the fixed position observation mode. In the sweeping mode for profile measurement, this control system became unstable. The details of this system and the experimental results are reported in this article. 相似文献