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周振戎 《全国煤气化技术通讯》2007,(1):21-21,5
组合燃烧炉是我公司开发的一种以回收多种废渣、废气为目的综合回收装置,采用的是沸腾炉与吹风气回收相结合的一种新颖技术,运用了沸腾床的燃烧特性,采用了吹风气余热回收锅炉的运行模式,对造气产生的废渣、废气及其它多种低热值气体进行燃烧,产生的高温烟气进入后部的余热锅炉副产蒸汽用于生产或发电。该装置有三件设备组成,也称为“三合一燃烧炉”。 相似文献
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造气吹风气余热回收装置的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
从工艺流程,吹风气引出位置。燃烧炉系统控制等方面阐述了吹风气余热回收装置的设计,选型,介绍了目前此装置在中小氮肥厂运行的成功经验和存在的问题,提出了所存在问题的解决方案。 相似文献
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山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司造气车间有吹风气余热回收装置2套,其中1^#吹风气回收装置为:咖3800mm×13625mm燃烧炉配10t/h余热锅炉,配套造气风机为D450型,1台风机配3台西2610mm造气炉生产运行,制气循环时间为120s,吹风时间为25~27s,设计回收4台造气炉吹风气余热,但实际只能回收3台炉的吹风气余热。 相似文献
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山西兰花科创田悦化肥分公司有2套造气吹风气余热回收装置,在近阶段正常运行中经常出现燃烧炉下锥体与水封管连接处焊缝裂开的现象。如不及时对裂缝进行补焊,裂缝会越来越大。其后果:①造气系统送吹风气时,吹风气余热回收系统处于微正压,燃烧炉内的烟气会从裂缝处喷出,污染环境;②造气系统不送吹风气时,吹风气余热回收系统处于微负压,引风机会将一定量的冷空气抽进燃烧炉内,给系统的稳定运行带来不 相似文献
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在氮肥和甲醇生产中,造成吹风气燃烧及余热回收副产蒸汽装置是近年来研究开发成功的节能降耗和废气回收利用的综合性技术装置。但该装置在运行中也出现了一些不安全问题,如部分厂家曾出现过烟囱口、前(后)烟道、引风机、燃烧炉等处发生爆炸,给安全生产带来严重威胁。消 相似文献
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从造气吹风气余热回收流程、主要设备选型,引风机和二次空气风机设置、蒸汽蓄热器的设置等方面,详细讨论了如何优化小氮肥造气吹风气余热回收装置,达到节能降耗的目的。 相似文献
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吹风气回收系统是一种节能环保、简单高效的余热回收装置,它是由来自造气的吹风气以及合成弛放气经燃烧后,利用产生的高温烟气加热锅炉,产出蒸汽及过热蒸汽供生产需要,其中燃烧炉是该装置的重要设备之一。吹风气燃烧所需的空气由配风系统提供,1台9-261No.7.1D鼓风机吹出空气,经低、中温空气预热器加热后,通过并联的主、副配风阀,在气体混合器内与吹风气混合后进入燃烧炉内。配风阀为DN300液压蝶阀,受配风电磁阀控制,与各台造气炉回收阀同步,为吹风气燃烧提供适量的空气,配风电磁换向信号是由来自造气的各台造气炉回收信号经微机转换后而得,副配风阀仅在2台或2台以上造气炉吹风气同时送出时才开启,以便为增量吹风气的燃烧提供更多的空气。该项目节能环保,安全高效,既防止了吹风气直接放空污染大气,又能充分利用能源,降低成本。5台造气炉产生的吹风气燃烧后余热产出蒸汽在10t/h以上,和燃煤锅炉相比,月节约燃料煤费用可达30万元左右。[第一段] 相似文献
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我公司现生产能力为250kt/a氨醇、200kt/a尿素、100kt/a甲醇,造气车间有Ф2610炉7台、Ф2800炉4台(另有2台Ф2800造气炉正在安装),①3200吹风气回收装置2套。随着公司生产能力的不断增大,蒸汽供应紧张问题越来越突出,原中3200吹风气回收装置因燃烧炉直径小、蓄热效果差、产汽量少、压力低、热回收利用效率差、检修频繁、费用高、系统阻力大、漏点多,尤其是耗助燃气多等问题,2套老吹风气装置只能开一套,回收2台炉吹风气,其余炉吹风气被迫放空,浪费资源,污染环境。为解决上述问题,同时结合公司发展规划,发挥汽电联产综合利用优势,经多方考察论证,最终决定投资约600万元,新上一套全燃式中7800吹风气回收装置,设计回收12台中2800炉和中2610炉吹风气生产3.82MPa、35t/h、450℃过热蒸汽,远期过热蒸汽并入电厂蒸汽管网发电,汽机抽汽再送化肥装置使用,近期过热蒸汽减压降温送尿素和造气工段使用。 相似文献
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0前言
随着生产能力的扩大,原Ф5000mm吹风气回收装置不能满足生产的需要。经考察、计算、研究,公司决定拆除原Ф5000mm吹风气回收装置,另外新建1套Ф7500mm吹风气回收装置,对12台Ф2650mm炉的吹风气(约75000m^3/h,标态)进行集中回收,配1台35t/h余热锅炉生产3.82MPa,450℃的过热蒸汽并入蒸汽总管,供发电机组发电使用。 相似文献
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山西兰花科创田悦化肥有限责任公司目前有2套造气吹风气余热回收装置。从造气炉回收阀至燃烧炉之间的吹风气总管上原没有设计安全隔离装置,由于造气炉回收阀存在着不同程度的漏气现象,致使吹风气回收装置在停炉检修时必须在造气炉回收阀后加装盲板。但在加装盲板的过程中,仍有一部分煤气会通过造气炉回收阀经吹风气总管漏入吹风气回收系统,如果空气预热器换热管或管板破裂,漏入的煤气就会倒入空气系统,可能导致空气系统发生爆炸事故。 相似文献
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介绍新型吹风气余热回收装置设计情况,合理选择工艺流程、燃烧炉、燃烧器及余热回收设备,并介绍三种工艺流程的装置投资及经济效益。 相似文献
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2003年1~5月,我公司投资600万元上马了一套3.8MPa吹风气装置,它是我国目前最先进的吹风气装置,能完全回收14台煤气发生炉所产的吹风气,配有1台30t/h水管余热锅炉,生产3.82MPa、450℃的过热蒸汽,并人电厂3.82MPa蒸汽管网供汽轮机发电。 相似文献
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我公司合成氨生产蒸汽自给技术改造主要包括造气吹风气回收、CO变换采用全低变技术和φ1 200氨合成系统后置锅炉回收余热等工作。 相似文献
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张芳 《全国煤气化技术通讯》2006,(6):23-24,17
间歇煤(焦)制气的合成氨厂或甲醇厂,制气过程要排放大量吹风气,其中可燃成分(H2+CO+CH4)占8%~12%,并带有大量可燃粉尘,严重污染周边环境,造成巨大浪费。将这些可燃气体及粉尘通过吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可达到节约燃料、降低成本和增加效益的目的。我院承接的某厂18万t/a氨醇装置,其中有一套φ7800燃烧炉吹风气回收装置配套13台φ2650造气炉,设计生产3.82MPa(A)、35t/h、450℃过热蒸汽并蒸汽管网发电,汽机抽汽再返送化肥装置使用。 相似文献
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φ2000造气炉配φ3800燃烧炉及8t/h余热锅炉的吹风气回收系统装置,实现蒸汽自给有余。经过投运后,达到较理想的效果,提高了企业的经济效益。 相似文献
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该文对吹风气余热回收的流程选择、燃烧炉和余热锅炉的选型、引风机的设置、装置积灰的原因分析以及吹灰器的设置等一系列问题进行探讨。 相似文献
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梁明超 《全国煤气化技术通讯》2010,(4):29-31
1前言
1987年第一代造气吹风气余热回收装置在山东寿光化肥厂的投运成功,使该厂率先在全国小合成氨厂中实现了合成氨生产蒸汽自给,取得了历史性的突破。自此以后,经过不断的辛勤探讨研究,第二代、第三代吹风气回收装置也先后问世,并在全国数百家企业都得到了成功运行。吹风气余热回收装置的投运成功,为企业的节能降耗和减少环境污染起到了重要的作用。笔者认为:要使吹风气回收系统达到长周期安全稳定运行,必须注意以下几个方面的问题。 相似文献