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相似文献
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1.
锰铁高炉采用脱湿鼓风效果探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
侯兴 《江西冶金》1991,11(6):34-36
本文在概述国内外生铁高炉脱湿鼓风技术发展和脱湿鼓风对高炉冶炼影响的基础上,根据新余锰铁高炉生产实践,对脱湿鼓风节焦增产效果进行了分析计算。结果表明:按3座255m~3锰铁高炉在二、三季度(脱湿期)脱湿10.19g/m~3计算,全年节焦、增产、提高锰铁质量所获得的经济效益约为1500万元,效果十分显著。脱湿鼓风是该厂锰铁高炉技术进步发展方向之一。  相似文献   

2.
尹腾  谢友阳  徐衍柏  熊响平 《炼铁》2019,38(5):55-59
基于对脱湿鼓风作用及其经济效益的理论分析、计算,并结合武钢7号高炉进行的脱湿鼓风工业试验,发现脱湿鼓风既具有正面作用,同时也具有反面作用。指出了传统脱湿降焦观点的局限性,认为传统脱湿降焦观点夸大了节能正面作用,提出了脱湿鼓风在一定程度上可降低高炉燃料消耗,但从整个系统来讲,并不能起到节能效果的观点。  相似文献   

3.
高炉脱湿鼓风技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
高炉鼓风中由于湿度是不断波动的,会对高炉操作及顺行带来影响.采用脱湿鼓风技术可以稳定鼓风中的水分含量,使高炉操作稳定、顺行,达到节焦、增产的效果,并为提高喷煤量创造了条件.介绍了适合采用脱湿鼓风的高炉生产条件以及脱湿方法的选择和节焦增产的效果.  相似文献   

4.
高炉炼铁的脱湿鼓风   总被引:1,自引:0,他引:1  
王筱留 《冶金动力》2004,(1):50-51,55
从技术和经济角度分析了鼓风湿度对高炉冶炼的影响,阐述了适合脱湿鼓风的高炉生产条件,建议新建高炉均采用脱湿鼓风技术。  相似文献   

5.
广西康密劳锰铁高炉鼓风脱湿实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
罗耀坤 《钢铁》2002,37(2):52-55
鼓风湿度增加是锰铁高炉夏秋两季生产指标变差的根本原因。广西康密劳锰铁高炉鼓风脱湿的实践证明:鼓风脱湿对节焦、增产、提高回收率、降低成本具有显著作用。国内组装的脱湿装置能够满足锰铁高炉脱湿工艺的要求。  相似文献   

6.
脱湿鼓风技术在3650m^3/min风机上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李建贞 《冶金动力》2010,(3):52-56,59
介绍了脱湿鼓风技术在攀钢3650m^3/min风机上的应用情况。分析了该装置的运行效果,脱湿鼓风技术具有提高风机风量等作用。经过理论分析和现场检查,确定脱湿鼓风技术不会影响风机的安全性。  相似文献   

7.
阐述了高炉脱湿鼓风技术,并对脱湿鼓风方案的制定和工艺流程作了简介。高炉脱湿鼓风技术的采用,降低了焦比,增加了喷煤量,减少炉内结瘤,使高炉生产顺畅,该技术具有投资推广价值。  相似文献   

8.
介绍了高炉脱湿鼓风工艺流程和技术,通过分析高炉脱湿鼓风对高炉风压、产量和燃料比的影响,得出高炉采取脱湿鼓风后可使风压升高15.9 kPa,产量增加85.9 t/d,燃料比折合降低10.95 kg/t,节能降耗效果显著。  相似文献   

9.
通过脱湿鼓风技术在杭钢三号高炉的配套应用试运行,来论证脱湿鼓风对高炉操作和经济技术指标的影响。  相似文献   

10.
脱湿鼓风是提高煤比的有效手段。2008年2号高炉通过脱湿鼓风技术的应用,单月煤比达到180kg/t,取得了较好的经济效益和社会效益。介绍了溴化锂脱湿装置的设备参数和工艺流程,通过分析对比相关技术数据,简要评价了脱湿鼓风效果。  相似文献   

11.
随着高炉冶炼技术不断提高,对高炉鼓风质量要求越来越高。介绍了采用脱湿鼓风技术作为提高鼓风质量的手段,在我国北方高炉鼓风系统应用的尝试,开创了该项技术在北方应用的先河。  相似文献   

12.
鼓风脱湿与高炉稳定运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行高炉鼓风脱湿,可以降低高炉冶炼的工序能耗,稳定高炉冶炼工况,是企业节能降耗的重要途径。文章对鼓风脱湿的发展、对高炉冶炼的影响进行了详细的论述,并进行了脱湿系统的热平衡计算,为该技术在冶金企业的进一步推广应用提供了依据。  相似文献   

13.
陈冠军  刘洪松  倪苹 《工业炉》2010,32(4):19-21
在比较国内外高炉风温基础上,结合风温变化,说明首钢高炉高风温的技术进步。近年首钢在高风温热风炉、高风温工艺流程和高风温管道等方面开展的理论研究,为首钢高炉实现高风温奠定了基础。在首钢搬迁调整之际,高温空气燃烧预热和自研发的热风炉等技术在首钢得到推广应用。通过首秦与迁钢开展的高炉高风温实验研究,表明首钢实现了1 250~1 280℃的高风温。  相似文献   

14.
在钢铁工业的节能减排形势下,首钢开展了高炉高风温试验研究.2009年高风温试验情况表明,迁钢2号高炉连续4个月月均风温突破1270℃,实现年均风温1258.7℃,达到了高炉生产降低焦比和提高煤比等目标.采用对比分析法总结分析了高风温试验前、2008年和2009年迁钢2号高炉的试验数据,2009年实现1280℃高风温下的...  相似文献   

15.
首钢高炉热风炉高风温技术进步   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述首钢高炉热风炉现状和技术进步,说明首钢高炉热风炉向大型、高风温方向发展。通过分析首钢北京地区、首秦和迁钢等高炉热风炉投产以来的风温变化,阐明首钢全烧高炉煤气热风炉采用高温空气燃烧预热技术实现风温1250℃。利用仿真和冷态试验等手段从理论和机理上研究了首钢现有不同高炉热风炉结构的流场和温度分布特征,指出了顶燃式和内燃式热风炉存在的问题。首钢高风温试验研究采取加强系统监测、操作制度优化和改善原燃料条件等措施,实现了1250~1280℃的风温。该试验研究结果将在首钢迁钢3#高炉、京唐大型高炉上进一步实施,为国内外高炉提高风温研究提供参考。  相似文献   

16.
文章对包钢4150m3高炉卡卢金顶燃式热风炉热风管系钢结构改造施工进行了总结。介绍了热风炉管系钢结构改造思路、施工质量过程把控,为大型高炉热风炉管系检修工作提供了参考。  相似文献   

17.
介绍了首钢京唐钢铁厂5500 m3高炉BSK顶燃式热风炉的设计创新。优化集成了特大型顶燃式热风炉工艺;研究开发了助燃空气两级高温预热技术和顶燃式热风炉高效陶瓷燃烧器。根据顶燃式热风炉特性设计了合理的拱顶和陶瓷燃烧器结构;采用高效格子砖,优化了蓄热室的热工参数与结构,确定了合理的热风炉蓄热面积。优化热风炉炉体内衬设计;采用了有效的防止热风炉炉壳晶间应力腐蚀的技术措施。根据蓄热室传热计算,合理配置了热风炉炉体耐火材料,提高了耐火材料技术性能。优化热风管道系统耐火材料结构设计,使热风管道系统合理化并满足1300 ℃高风温的要求。高炉投产后热风温达到设计水平,实现月平均风温1300 ℃。  相似文献   

18.
首钢高风温热风炉技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 在简述国内外热风炉高风温和首钢热风炉技术开发历史基础上,从仿真、冷态试验和投产应用等方面比较、研究了首秦引进的俄罗斯卡卢金顶燃式热风炉、迁钢2号高炉上应用的自研制预热炉和首钢原顶燃式热风炉技术性能特点。研究结果表明:原顶燃式热风炉不能适应高风温使用,卡卢金顶燃式热风炉和自研制预热炉具有炉顶炉墙温度低、中心温度高、结构紧凑、燃烧完全等优点,而且自研制预热炉性能更好,两者均在生产应用中实现了高风温,满足了高炉炼铁生产需要,可为国内外热风炉进一步提高风温提供参考。  相似文献   

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