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我厂生产的160型柴油机喷油器体(图一双点划线所示)上有。一个与迥转中心线成2°5′的φ2深129mm 的小斜孔,为保证该孔大量生产的需要,我们成功地用普通三爪卡盘改制成适合车床钻深斜孔的专用卡盘,经二年多的生产实践,表明该专用卡盘精度高,操作方便,深受操作者欢迎。 相似文献
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1975年我们厂在试制XK-500型铣床光电跟踪自控系统中,有一个关键件主轴(见图1),其孔深与孔径之比(200/12.7)大于15倍,属于深孔,在试制阶段,由于我们厂没有深孔加工机床,只能在车床上采用接杆钻头,经过钻、扩、铰、研磨等工序,每加工一件需60多个小时,质量还达不到图纸规定的技术要求。在批量投产时就成了生产中的一项关键。为此,我们查阅了国内外有关精密深孔加工的文献资料,结合本厂现有的设备条件,设计制做了精密深孔钻削装置,装在C616车床上钻削深孔,钻孔精度达到了规定的技术要求,切削效率提高50余倍。现简要介绍如下: 一、深钻装置特… 相似文献
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我厂现有外协加工件——螺杆钻具传动轴壳体(图1),其内孔φ174.5_( 0.18)~( 0.28)mm为深孔加工,而且表面粗糙度值要求较低,加工难度较大,我厂又没有深孔加工机床。因此,我们决定将CW6180B车床改造为深孔加工机床,并专门设计了刀杆和刀座。 相似文献
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黄春 《机械工人(冷加工)》2003,(3):47-47
我公司批量生产的多缸凸轮轴,其轴中心需钻(?)10mn通孔,为此,我们设计制作了如图所示的钻深孔装置,简单、实用、高效,颇受操作者欢迎。 1.主要结构和使用方法 该装置主要由底板14、滑动板6、固定斜条2、楔铁8、齿轮3、齿条4、手轮1、夹具体9、V形块5和压板7等组成。拆去溜板箱和尾架,将底板14固定在机床导轨面上,底板上面嵌镶有四组滚动轴承,用来支承滑动板6实现滚动。底 相似文献
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诸全兴 《机械工人(冷加工)》1973,(8)
近来,在为生产更多更好的拖拉机而进行的技术改造工作中,我们遇到了一批专用机床主轴(图1)上小直径深孔(φ7×730或φ7×820)加工的问题。为了解决这种小直径深孔加工的关键,在学习兄弟单位经验的基础上,我们采用了在普通车床上利用一些简单工夹具进行加工的方法,取得了较好的效果。现将共方法简作介绍。 相似文献
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<正> 在车床上手动钻削深孔,存在着排屑困难、钻头易折断以及操作麻烦等诸多缺点,而采用计算机数控(CNC)铣床替代车床钻削深孔,不仅能较好地克服上述缺点,而且能节省大量的辅助时间,大大提高零件的加工质量。首先将工件安装在铣床主轴上(工件的直 相似文献
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杨家丰 《机械工人(冷加工)》2006,(1)
我单位生产的汽车传动轴(见图1)上有两斜方向的深孔需要加工。加工斜方向的深孔,一般工艺是在铣、镗床上加工,也就是先将轴上钻孔位置铣平,然后再钻孔的方法。由于轴上斜孔方向定位难、加工难以及零件批量生产,工效低,铣刀磨损严重。为此我认真分析,设计两套铣钻模和专用的铣划刀具,在台式钻床上加工,解决此难题,工效成倍提高,降低了制造成本,质量稳定,刀具寿命长。图1铣钻模的工艺设计及工艺流程:(1)工件安放在铣钻模上,采用图2所示的刀具将轴上孔位置铣划平,铣划刀具不磨副后角,铣划深度为7mm(刀具接触工件开始计算),台钻转速315r/min。铣… 相似文献
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机械加工中,钻削斜的小深孔,难度很大。我们在冰箱压缩机缸体加工中就碰到这一难题,经过多次试验、修改,才设计制造出一种较合适的工艺装备。冰箱压缩机的生产属于大批量生产,年产量在几十万台至百万台之间,所以我们采用的是组合机床加工工艺。上述小深孔是压缩机缸体上的进、排气消音孔,如图1所示。显然这几个小孔是很难加工的,孔既小又深还是斜向的,而且孔不在工件表面上而在压缩机进排气腔大孔内。同时,由于工艺上的要求,必须在同一台多工位组合机床上同时加工出这几个小孔,这就更增加了加工难度,只能采用活动钻模的方法。… 相似文献
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王万清 《机械工人(冷加工)》1987,(2)
为适应大批量生产、保证质量,我们在加工图1所示工件时,制造了钻斜孔专用夹具。经两年实践验证,保证了工件加工要求。其结构如图2所示。工件以外圆和下端面在定位套 相似文献
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为了充分利用现有设备,我厂将C616普通车床进行了改装,在工件外径φ12mm的细长轴中心,钻削φ4mm,深316mm的盲孔(油田用测压柱塞),取得了良好的效果。钻具的工作原理如附图所示。支承架7固定在车床中溜板上,工件6不通端中心孔靠在小顶针8上,另一端夹在三爪卡盘5上(支圣架7后端用于钻削大于工件外径的安装孔)。带有莫氏锥度的轴1插入车床主轴锥孔内,将钻夹头2安装在轴1右端,夹紧接 相似文献
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我公司有一套类零件见图1,在加工8—12mm孔时,是在Z50臂钻床和特制的夹紧工作台上加工,使用此方法工人劳动强度大,工作效率低。后来我们将一台C620—1车床改装成了一台钻套类零件端面深孔钻床,较好地解决了以上问题,钻出的孔满足图样要求,功效提高4倍以上。其改造结构见图2。 相似文献
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谢鄂军 《机械工人(冷加工)》1982,(1)
从前,我厂在加工不锈钢导气管(见图)时,由于孔深,钻头排屑槽长度有限,切屑不易排出,必须频繁退刀排屑,有时由于切屑粘挤在钻头排屑槽中,造成钻头折断。现在我们采取如下方法,较好地解决了这一问题。先用φ7钻头钻至排屑槽长度,然后,取一个小于φ7 相似文献
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钟承安 《机械工人(冷加工)》1985,(4)
图1所示零件要钻34个斜孔,需保证φ50±0.05和任意相邻两中心线夹角误差±10′。所以我们设计了图2所示夹具,保证了零件加工要求。夹具采用端齿盘分度,端齿盘加 相似文献
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王根林 《机械工人(冷加工)》1994,(10)
我厂加工阀体如图1所示,阀体需加工两端φ14mm两斜孔,两端斜孔角度又不一样,一端为30°,另一端为15°。过去在立铣上根据零件斜度要求利用旋转立铣头主轴加工,这样,操作麻烦、加工效率低。为此,我们设计了如图2所示的钻夹具。 相似文献